周湖川,毛文才,耿建宏
多驱动带式输送机在运行过程中,传动滚筒不可避免会产生磨损,并且每个驱动部位的传动滚筒磨损情况不同,将会影响各驱动的功率平衡,一旦传动滚筒磨损程度差距较大后,设备将无法正常运转。现结合四川峨胜水泥集团石灰石矿山1A胶带输送机因滚筒磨损后周长不匹配导致的异常情况进行分析,提出处理办法及预防措施。
1A带式输送机的技术参数见表1。该带式输送机尾部布置1台传动滚筒,中部布置2台传动滚筒,如图1所示。
该胶带输送机建成时间较早,驱动方式采用高压电机+液体粘性软启动装置,每台传动滚筒另一侧配置液压盘式制动器,驱动布置见图2。
1A带式输送机长期运行后,中部1号驱动传动滚筒胶面磨损严重,通过现场测量,滚筒尺寸数据见表2、3。
表1 1A胶带输送机技术参数
图1 1A胶带输送机示意图
从表2数据来看,磨损后,1号滚筒直径最小,尾部滚筒直径略小于2号滚筒,2号滚筒直径最大。
从表3数据来看,当胶带运行到全带速时,整个胶带的运转主要由尾部驱动和2号驱动做功。由于1号和2号驱动距离较近(如图1所示),且2号传动滚筒直径大于1号传动滚筒,加上驱动类型是通过液粘装置来进行“软启”以及运转过程中的功率平衡调节,各驱动功率平衡精度不够高(误差在30%~40%左右)。在胶带全带速运行时,虽然1号控制油压仅为0.58MPa,但是1号驱动仍然被2号驱动“拖动”运行,此时1号驱动电机转速超过其本身同步转速,反馈发电并产生制动力,所以1号驱动电机呈发电状态,2号驱动电机功率大幅上升,导致该带式输送机无法正常运行。
图2 驱动示意图
分析异常情况,认为本次问题主要是1号驱动滚筒磨损后直径变小所引起的,为此,要解决该问题,需恢复1号滚筒磨损的胶面,减小1号滚筒直径与其他驱动滚筒的直径差距,保证功率平衡度在可控范围。
目前,滚筒胶面修复工艺分为热硫化和冷包胶两种,由于热硫化需要将滚筒拆卸后返厂进行修复,该方式花费的人力、物力大,时间长,所以本次修复采用冷包胶工艺对1号滚筒胶面进行处理。
表2 滚筒尺寸数据
表3 滚筒磨损后的运行数据
表4 滚筒处理后的尺寸数据
表5 1号滚筒处理后的运行数据
本次修复采用LCREAT耐磨复合胶,由LCRE⁃AT耐磨复合胶A、LCREAT耐磨复合胶B面胶,Su⁃pA橡胶底漆A、SupA橡胶底漆B底胶,UREAT专用清洗剂组成。
(1)用吊车或葫芦使胶带脱离传动滚筒,保证传动滚筒能够自由转动。
(2)用角磨机对待修复滚筒胶面磨损部位进行清理、打磨,要求胶面粗糙,不掺加其他杂质。
(3)用UREAT专用清洗剂对滚筒表面进行清洗。
(4)涂刷底胶:将橡胶底漆A、橡胶底漆B经电子秤严格按1:1比例配置后均匀搅拌,用油漆刷涂刷在磨损位置。涂刷应均匀,不应有遗漏。
(5)刮涂面胶:耐磨复合胶A、耐磨复合胶B也按1:1比例配置后均匀搅拌,用刮胶板均匀刮涂在磨损部位,可用直尺以原基准面做参考刮平,快速填补到所需要的尺寸。
通过冷包胶处理后的滚筒数据及开机运行数据见表4、5。
通过对1号滚筒胶面进行处理后,1号滚筒直径增加4.5mm,周长增加14.13mm。从运行数据来看,在制动油压达到额定值8MPa,带速在1.85m/s和2.11m/s时,三个驱动的功率均为正功。当控制油压加载到额定值时,尾部驱动和2号驱动共同做功,由于2号传动滚筒直径仍然略大于1号传动滚筒,1号驱动仍被2号驱动“拖动”运行,反馈发电并产生制动力,2号驱动电机功率虽有小幅上涨但在可控范围,恢复正常运转。
该滚筒至2019年1月采用冷包胶处理以来,运行情况良好,功率平衡度基本在可控范围内。■