靳亚涛,韩 磊,胡春艳,朱世杰
(河钢承钢,河北 承德 067002)
随着我国钢铁工业在近年来的快速发展,在不断取得成绩的同时,也形成了高能耗、高排放的产业模式[1]。据相关资料统计,截止2020年初我国钢铁工业能源消耗占全国工业总能耗的15%左右[2],而铁前工序能耗达到整个生产流程的70%以上[3],故此诸多钢铁企业在高炉工序采取了“提煤降焦”的措施,以降低能耗与生铁成本[4]。
然而,自高炉原、燃料由精料向经济料转变之后,过高的煤粉喷吹比已失去优势[5]。在经济形炉料的基础上,获取适当的高煤比逐渐成为了关键。在此工艺参数上的探索,首先需认清高炉在其工作条件下的煤焦置换比。
在高炉冶炼状态下,喷吹煤粉的特性、高炉的工作状况、喷吹煤量的选择[6],均会对煤焦置换比造成不同程度的影响。因此,我们在研究对象的选取上,应选定在高炉稳定的冶炼周期内煤粉理、化性能波动范围较小的时间段内。
2020年1-5月,河钢承钢1260 m3高炉进行提高煤比攻关,原、燃料条件处于相对稳定时期,并逐步将高炉煤比由130 kg/t·Fe提高至140 kg/t·Fe以上。将该时间段定为研究对象,符合上述条件。
在生产过程中,由于原料条件的变化以及工况参数的波动均会带来燃料消耗的差异,因此需对生产过程中各影响项做出统计(见表1)。
统计期间,高炉冶炼过程燃料消耗为537 kg/t·Fe,喷煤冶炼过程喷煤比均值为124 kg/t·Fe,焦比均值为413 kg/t·Fe,从而计算实际煤焦置换比[7]为(537-20.75-124)/124×100%=83.27%。
表1 燃料消耗影响项统计
按照此计算方法,分别对不同煤比情况下的实际煤焦置换比进行计算,绘于图1。
图1 煤比与煤焦置换比关系
通过对煤比与煤焦置换比的对应关系,进行二次函数拟合,最终得到煤比与煤焦置换比间存在y=-0.00228x2+0.36585x+73.04287的关系,可见煤焦置换比随煤比的增加逐步降低。由所得煤比与煤焦置换比间的函数关系,可对该区间内任意煤比条件下对应的煤焦置换比进行计算,并结合当前煤、焦市场价格对经济煤比进行测算。
以当前市场价格均值,焦炭1965 元/t,混煤750 元/t计算,在537 kg/t·Fe的燃料比基础上,测算不同煤比情况下燃料成本,绘于图2。
燃料成本在煤比处于143 kg/t·Fe时出现拐点后随煤比增加,燃料成本呈上升趋势。通过测算,可知该1260 m3高炉的经济煤比区应控制在135~150 kg/t·Fe,燃料成本可压缩至942 元/t·Fe以内。
图2 煤比与燃料成本关系
1)高炉煤比较低时,煤焦置换比较高,可提高煤粉的利用率,但是受到喷吹总量的限制,最终难以实现降低成本的目的。
2)高炉煤比控制过高,虽然入炉总煤量数量较大,但是由于煤焦置换比的降低,使得大量煤粉未燃,降低了煤粉的利用率,造成了燃料的浪费。
3)本文仅从煤比的经济性出发,并未探讨过高煤比条件下,未燃煤粉对高炉顺行的影响,如结合此影响,经济煤比的上限应相应向下调整。
1)高炉喷煤过程,煤焦置换比随煤比的增加而降低,二者之间呈y=-0.00228x2+0.36585x+73.04287的函数关系。
2)作为本研究对象的1260 m3钒钛矿冶炼高炉的经济煤比区应控制在135~150 kg/t.Fe,燃料成本可压缩至942 元/t·Fe以内,仅从经济性角度考虑,最佳煤比应为143 kg/t·Fe。