新区段通风系统形成过程中避免串联通风解决方案研究

2020-03-05 11:20宋兆雪姜希印
煤矿现代化 2020年2期
关键词:摩擦阻力风筒风压

宋兆雪, 郭 英, 姜希印

(1.兖州煤业股份有限公司通防部,山东 邹城273500;2.兖矿集团安全监察局,山东 邹城273500;3.兖州煤业股份有限公司济宁二号煤矿,山东济宁,272072)

0 引 言

煤矿生产过程中往往采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道,其回风要串入采区主要进风巷道内,给矿井安全生产带来了一定的隐患,通过利用混合式通风方法,将掘进工作面回风导入回风巷道中,可有效避免串联通风带来的各类问题。

1 矿井通风与工作面概况

1.1 矿井概况

济宁二号煤矿位于山东省济宁市任城区,井田面积87 平方公里,地质储量8.55 亿t,可采储量3.47 亿t,属低瓦斯矿井,矿井生产能力为500 万t/a。

1.2 矿井通风方式、方法

矿井通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式,主、副井进风,风井回风,矿井总进风量为17888m3/min,风量满足安全生产需要。

1.3 工作面概况

B11301 采煤工作面为矿井11 采区最后一个边角煤开采工作面,其运输顺槽的掘进开门点位于矿井-740 公路巷内,-740 公路巷为矿井11 采区主要进风巷道,常规解决方案B11301 工作面运顺掘进回风将串入11 采主要进风巷道中,发生串联后被串工作面将安装大量甲烷传感器,不便于矿井安全管理,且会带来综合防尘等问题,常规解决方案通风系统图如图1 所示。

图1 常规解决方案通风系统图

2 全风压与局部通风相结合的混合式通风解决方案

2.1 巷道启封期间通风解决方案

B113下01 运顺开门点位于113 下01 运顺内,需对113下01 运顺密闭进行启封,经检查密闭内气体浓度为氧气:18%,二氧化碳:1%,甲烷:0.1%,一氧化碳0ppm,启封巷道长度共30m;为防止启封期间排放瓦斯的回风串入11 采区,决定采用全风压抽出式通风方式对密闭进行启封,通过调整吸风口位置控制排放瓦斯浓度,如图2 所示。

为保证全风压通风风量,需根据负压值对风量进行预先计算。

1)导风风筒摩擦阻力系数选择。胶布风筒的摩擦阻力系数与百米风阻(吊挂质量一般,包括接头局部风阻)R100可见表1。

表1 胶布风筒的摩擦阻力系数与百米风阻值

受巷道断面影响,本次采用的是¢800mm 胶布风筒,故风筒摩擦阻力系数选择为:32×10-4N·s2·m-4;百米风阻值:6.5N·s2·m-8。

2)风筒风阻计算。

式中:α 为摩擦阻力系数,N·s2·m-4;L 为风筒长度,m,最远供风距离取70m;U 为风筒周长,m;S 为风筒断面积,m2。

3)风筒百米风阻计算:

式中:L 为风筒长度,m,取70m;R100为风筒百米风阻值,N·s2·m-8。

抽出通风风筒沿程阻力取计算最大值为4.55N·s2·m-8,根据风筒拐弯局部阻力系数曲线,风筒拐90°弯时,拐弯局部阻力系数为1.2,本次敷设风筒未进行拐弯,故预计风筒总阻力为4.55N·s2·m-8

4)风量预算。

经现场测定,113下01 运顺机头风门内外静压差为400Pa,故在完全紊流状态下,根据摩擦阻力的计算公式:

式中:h 为通风阻力,Pa;取400Pa;R 为风阻,N·s2·m-8;取4.55N·s2·m-8S 为有效通风面积,m2;取0.5024m2;V 为预计风速,m/sρ 为空气密度,Kg/m3;取1.2Kg/m3

通过预算,采用¢800mm 风筒全风压通风提供的风量预计约为354m3/min,考虑0.9 倍的漏风系数,则风量最小预计为354×0.9=318.6m3/min,现场实测风量为320m3/min。

5)巷道启封后为风量计算。启封巷道为喷浆支护巷道,按最低允许风速0.15m/s 进行计算,需要风量为0.15×60×17=153m3/min,因此启封后全风压通风风量能够满足非掘进期间的通风需求。

图2 启封前后通风系统图

2.2 巷道掘进期间通风解决方案

根据掘进工作面风量计算,B11301 工作面掘进期间需风量为255m3/min,由于长距离负压通风存在诸多弊端,因此决定采用局部通风机对掘进巷道供风,通过风机选型,确定选用FBDNo.5.6(2×15kW)型对旋轴流局部通风机,风机实际吸风量为320 m3/min,为避免形成串联通风,保留巷道开口期间的抽出式风筒,风筒吸风口距巷道开口不小于10m,同时满足以下风量计算。

式中:Q局吸为实测局部通风机的吸风量,取320m3/min。S 为顺槽巷道面积,取17m2。

根据计算结果可见,正常掘进期间采用压入和抽出混合通风时,一路负压风筒提供的抽出风量不能满足回风需要,必须增加一路抽出式风筒,以保证总抽出风量大于473m3/min,增加一路抽出式风筒后现场实测总排风量580m3/min,满足要求,且未出现风流紊乱及掘进工作面回风串入南翼公路巷现象,如图3 所示。

图3 B113 下01 运顺掘进期间通风系统图

3 效果分析

通过采取全风压与局部通风相结合的混合式通风方法,减少了下部采区安设各类传感器5 台,减少维护人工成本10 人次/月,掘进巷道按照10 个月施工计算可节约费用共计约5 万元,并保证了下部采区的空气质量,改善了职工的作业环境。

通过采取全风压与局部通风相结合的混合式通风方法,有效解决了11 采区边角煤B11301 工作面通风系统形成过程中串联通风问题,避免了串联通风带来的一系列安全问题,具有一定的推广价值。

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