电控VE泵在小排量3缸柴油机上的优化应用

2020-02-22 08:56
小型内燃机与车辆技术 2020年6期
关键词:小排量电控机油

(星月集团星莱和农业装备有限公司 浙江 永康 321300)

引言

对电控VE 泵进行改进以及对小排量3 缸柴油机的制造精度进行控制,并且进行试验验证。试验证明,小排量多缸柴油机的排放问题可以得到解决,拓宽了小排量高转速柴油机的应用范围。

1 小排量3 缸柴油机目前存在的问题

目前,国内市场上,小排量3 缸柴油机的燃油喷射系统大都采用机械直列泵,燃油喷射的一致性难以调整和控制,排放的一致性差,满足非道路柴油机国三排放标准的柴油机很少,满足即将实行的非道路柴油机国四排放标准[1]更加困难。

目前,排量在1.0L 以下的多缸柴油机满足非道路柴油机国四排放标准的极少,主要原因为排放一致性控制是难点,燃油喷射系统不能满足小排量柴油机需要是关键问题。

采用电控VE 泵,可实现对每循环喷油量更精确的控制,更好地适应柴油机不同工况低排放的需要[2]。对喷油正时的电控调整、优化,能很好地实现柴油机性能最佳和排放最低[3]。

为了满足非道路柴油机国四排放标准,本司设计了一款功率为14.5 kW(3 600 r/min)、排量为0.76 L的3 缸水冷柴油机。采用电控VE 泵,对喷油正时进行电控调整,降低了燃油消耗率和颗粒物排放。本款柴油机的相关技术已获得多项专利,处国内领先水平。

2 降低小排量3 缸柴油机排放的措施

本司与南京威孚金宁有限公司合作开发的电控VE 泵燃油喷射系统,拓宽了电控VE 泵在小排量柴油机上的应用范围,主要解决了以下几个方面的问题:

1)对系统整体进行了优化设计,满足了小排量柴油机更高转速的需求,转速>5 000 r/min;

2)提高了柱塞偶件精度和喷油泵喷射压力,VE泵的喷射压力高达145 MPa 以上,使燃油喷射更加均匀,降低了燃油消耗率,提高了效率,有效降低了颗粒物排放;

3)ECU 电控单元优化,提高了运算速度,运算速度>40 MIPS,完全满足位置式VE 泵控制的需要;

4)优化了提前器控制阀以及与其配套的位置传感器精度,提高了测量活塞移动距离,测量精度稳定在0.01 mm,相当于提高了喷油提前角的精度;

5)进行了柴油机多工况的map 图标定。包括发动机外特性标定、整车驾驶性能标定、排放标定。

通过对VE 泵map 图的实际匹配标定,动力性能和排放性能均取得了良好的效果,完全能够满足当前非道路柴油机国三排放标准要求。

3 提高发动机制造精度以满足电控VE 泵的需要

试验表明,发动机的压缩压力、工作温度等对电控VE 泵的燃油喷射特性有较大影响。稳定的压缩压力,使油耗曲线比较稳定,波动小。压缩压力对燃油消耗影响较大,压缩压力波动大,油耗变动量大。

3.1 压缩压力对燃油消耗的影响

提高零部件制造精度,保证各缸的压缩压力基本一致,压力差控制在3%以内。压缩压力对燃油消耗的影响如图1 所示。

3.2 发动机温度控制对燃油喷射规律的影响

发动机的温度对电控VE 泵的工作温度有较大影响,通过试验测试,冷却液温度控制在(85±5)℃、机油温度控制在(90±10)℃时,排放较为稳定。

本文在发动机温度控制上采取了以下措施:

1)对发动机冷却系统进行了优化设计,满足最佳工作温度需求;

2)控制机油温度,使柴油机在最佳温度状态下工作。

图1 压缩压力对燃油消耗的影响

本司设计了一个带冷却装置的油底壳,经散热器冷却后的出水进入冷却装置,然后流经发动机进行冷却循环。此项技术获得了专利。另外,保证最佳的机油工作温度,对加快提高冷机状态下的温度也有好处。带冷却装置的油底壳结构如图2 所示。

图2 设有冷却机油的油底壳结构

3.3 控制VE 泵的回油温度

试验表明,燃油泵回油温度对燃油喷射量的影响较大,对动力性能有较大影响,随之影响柴油机的排放性能。为了获得最佳的回油温度,本文设计了一款附带散热装置的油箱,保证了最佳的回油温度。

4 消除机油消耗量对排放的影响

柴油机在工作时通过活塞环与气缸壁消耗的机油占总机油消耗量的70%以上,通过气门油封消耗的机油占比约为10%,通过曲轴箱通风系统消耗的机油占比约为10%。虽然机油消耗的产生部位不同,但绝大部分都参与燃烧并且其燃烧产物随尾气排出。机油参与燃烧并且燃烧产物随尾气排放的这一特点,决定了它对发动机的颗粒物排放有着直接的影响。

可从以下几个方面减少机油消耗,降低颗粒物排放。

4.1 优化发动机零部件加工精度,减少发动机的机油消耗

缸体:采用一体化设计,增加柴油机机体的刚性;优化冷却水套设计,尽量减少缸孔变形;优化铸造后的热处理工艺,提高材料硬度;优化机加工工艺,如带工艺缸盖进行缸孔精加工,减小缸孔的变形量。缸体密封性增强,使柴油机在热状态下变形量减少,阻力减小,有利于柴油机的冷起动。

活塞:控制活塞压缩高的精度,保证燃烧室容积,提高表面质量。

活塞环:适当增加油环的切向弹力、增大活塞环与气缸壁面的接触面积、优化活塞回油孔的布置位置等。

曲轴箱通风:曲轴箱通风系统结构优化能提高油气分离效率。设置二次分离机构,增强分离能力,使沉淀干净机油重新流入曲轴箱底部,使油气分离更彻底,从而降低了机油消耗率。如图3 所示。

图3 曲轴箱通风系统结构优化

4.2 使用全合成机油

相比半合成机油或矿物机油,全合成机油稳定性更好,在高温下减少了机油的蒸发量,控制了气缸壁面油膜蒸发,有利于减少灰分颗粒物排放。

4.3 控制柴油机工作时的最高温度

机油温度对机油消耗有较大影响,通过试验测得,柴油机的水温控制在95 ℃以内对机油消耗影响较小。所以,各终端机械在匹配时必须严格控制发动机的最高水温。

通过以上措施使柴油机的机油消耗率由原来的0.7 g/(kW·h)降低到0.4 g/(kW·h),从而降低了颗粒物的排放量。

5 喷油器的压力设置与动力的优化匹配

通过对喷油器压力进行设置,对比排放测试结果可知,喷油压力设置在11.5~12.5 MPa,可获得比较理想的动力特性曲线,经济性好,可靠性高。

6 进气量优化

进气量的大小决定了活塞到达上止点时最终气体压缩量的大小,从而影响气体压缩压力的大小。进气量偏差宜控制在0.5%以内。优化措施如下:

1)优化气道设计,尤其是进气道设计。试验表明,经改进的气道提高了流量系数,增大了进气量,提高了发动机的功率,降低了燃油消耗率。

2)将气门间隙的偏差控制在0.05 mm 以内。

3)将配气相位的制造总偏差控制在2°CA 以内。

4)控制气门的泄漏量。

经过对发动机整机的优化和对VE 泵的优化设计,发动机排放完全满足非道路柴油机国三排放标准要求,为即将实行的非道路柴油机国四排放标准奠定了基础,拓宽了电控VE 泵在小排量多缸柴油机上的应用,经济性好,可靠性高,降低了产品的制造成本,市场前景良好。

7 结论

经过对电控VE 泵进行优化、对柴油机设计进行改进以及对喷油器压力进行调整,使小排量多缸柴油机的排放得到了控制,解决了非道路小排量多缸柴油机燃油喷射系统的难题,为小排量非道路柴油机国四排放标准的实行奠定了基础。该优化方案拓宽了电控VE 泵的应用范围,市场前景良好。

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