耿超,李新丹
中国石化河南油田分公司 石油工程技术研究院(河南 南阳 473132)
河南油田水驱稠油油藏现已进入高含水开发阶段,由于水油流度比大、层间非均质性严重等问题,导致水驱波及程度低,注入水无效或低效循环。以古城油田B125 区为例,目前高含水井(>90%)比例已达到52.6%,水驱开发效果差,迫切需要开展地层深部调驱技术研究。
现有深部调驱剂存在以下问题:一是无机颗粒类调驱剂粒径大,无弹性,易沉淀,常滤失或沉淀在近井地带,难以进入地层深部,扩大水驱波及体积有限,达不到深部调驱的目的[1-3];二是常用的聚合物冻胶类深部调驱剂虽然可进入地层深部,但交联剂(如甲醛、乳酸铬、柠檬酸铝等)易被地层吸附[4-5],与聚合物发生分离,而且地层温度、矿化度和油田污水等对成胶效果影响大,封堵效果差[6-9]。
针对这些问题,通过对柔性颗粒调驱剂体系的室内研究和评价,以及现场试验的效果分析评价,该项技术可使注入水深部转向,扩大注入水的波及体积,改善水驱开发效果,提高水驱采收率。
柔性颗粒剂的膨胀是由于水分子进入柔性网络结构内,原理与预交联体膨颗粒类似,参考体膨颗粒评价方法进行评价,颗粒膨胀倍数有两种表征方法:吸水率(质量法)和溶胀率(体积法)。
1)吸水率(质量法)。取质量m1(精确至0.01 g)的烘干后样品,放入比色管中,在比色管中加入适量的纯净水,在室温条件下浸泡一定时间后,通过孔径0.1 mm细纱网滤水至无水滴下,称量其吸水后质量m2。
式中:R 为膨胀倍数,无因次量;m1为样品浸泡前质量,g;m2为样品浸泡后质量,g。
2)溶胀率(体积法)。在室温条件下,称取一定量M的调剖剂样品放入量筒内,加入一定量的去离子水V0,分别在样品溶胀不同时间测量剩余水的总体积V。调剖剂样品的初始体积为V1=M/ρ,吸入水的体积为V0-V,调剖剂样品的体积膨胀倍数为R。
则R=(V0-V+V1)/V1
考虑体积法误差较大,采用质量法来测定颗粒的膨胀倍数(表1)。
表1 不同样品的膨胀实验数据
从表1可以看出,样品SD-2、SD-4、SK-1、XT-2的膨胀倍数较大,膨胀时间较长。
实验方法:一定浓度的颗粒悬浮在一定浓度的聚合物溶液中,搅拌一定的时间,然后在500 mL 的量筒中静置,观察分层情况及分层时间(表2)。
表2 不同样品的悬浮性能
从表2 可以看出,所有样品在聚合物溶液中的悬浮性能良好,分散性能也较好。
方法一:定性观察。观察膨胀80 h 的强度,即在外力的作用下颗粒破损的容易程度。
方法二:抗压强度是衡量柔性颗粒抗剪切、破碎能力的一项指标。抗压强度大的颗粒,有更高的弹性,不易破碎,大孔道封堵效果好。
文献中采用体膨颗粒参数测定仪,用已完全溶胀的调剖剂颗粒,在一定压力下使其通过一定直径(0.3 mm)的孔板,测定样品突破孔板时的压力。
由于实验条件的限制,经过室内尝试,摸索出了具体测试方法。
具体操作:岩心管,两端有带孔的隔板,充填膨胀后的颗粒,用水驱替,记录颗粒被挤出时的压力,观察样品形态(表3)。
表3 不同样品的柔韧性测试实验
从表3 中可以看出,样品SD-1、SD-2、SK-2、SK-3和XT-1通过隔板时形态完整,未破碎,说明这几种样品的柔韧性较好。
在10 000 mg/L矿化度条件下,对柔性颗粒调剖剂进行150 d老化实验,计算其膨胀倍数、观察强度变化(表4)。
表4 样品的耐温性能测试实验
试验步骤:取烘干后样品1 g(精确至0.01 g),放入100 mL 比色管中,在比色管中加入约100 mL 的不同矿化度(清水、2 000 mg/L、4 000 mg/L、10 000 mg/L)的水,分别在相同温度(室温)浸泡一定时间后,取出置于孔径0.1 mm 细纱网上至无水滴下,称量其吸水后质量,计算其膨胀倍数(表5)。
实验结果表明,随着矿化度的增加,颗粒的体积膨胀倍数逐渐降低。这种现象是由颗粒的本质结构决定的。柔性颗粒的结构是一种网状结构,该网状结构同一般的聚合物一样具有电荷。在盐离子浓度较低的情况下,分子间静电排斥力很大,使分子间有相离的倾向。但随盐离子浓度增加,电荷间屏蔽作用增强,从而导致颗粒的间距缩小。
表5 样品的耐矿化度性能测试实验
1)封堵性能实验数据见表6。
表6 柔性颗粒调驱剂封堵性能实验
由表6 数据可以看出,柔性颗粒调驱剂封堵性能良好,平均封堵率能达到97%以上。
2)调驱能力评价实验如图1所示。实验采用双管并联,其中高渗管渗透率5 139×10-3μm2,低渗管498×10-3μm2,注入颗粒剂0.3 PV,质量浓度为5 000 mg/L。
实验表明:柔性颗粒封堵了高渗管使得液流转向,提高了低渗管的采出程度,总的采出程度提高了8.4%。
依据前期现场用料环节存在的问题,于2017年组织编制了企业标准Q/SH3135 443—2018《GCY柔性颗粒调剖剂技术要求》,标准规定了柔性颗粒调剖剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面要求(表7)。通过标准的制定从源头上把控柔性颗粒调剖剂的采购和质量检验,避免了因调剖剂质量差异对施工质量造成的影响,为现场施工提供了有力保障。
图1 柔性颗粒调驱剂调驱性能双管实验
依据标准文件进行采购招标,规范了招标过程,实现了采购依据标准化,并与相关企业签订了框架采购合同。
表7 柔性颗粒调剖剂技术要求
自标准2019年10月发布依据标准共完成了23批次的产品检测,检测合格率达90%,针对检测不合格的产品批次实行退换货处理,保证现场用料达到技术要求,为现场施工取得良好效果打下坚实的基础。
现场试验7井次,累计注调剖剂32 000 m3,在注入过程中,压力均呈现波动上升趋势,启动压力上升,吸水剖面得到改善,平均井组増油超过500 t。
1)吸水指数改善情况。表8为322井调剖前后吸水指数变化,图2为322井调剖前后压降变化曲线。
从吸水指数来看,Ⅳ9 启动压力上升7.88 MPa,吸水指数下降5.3 m3/(d·MPa);Ⅳ7-8 层高低渗层吸水指数反转。从压降曲线来看,压力下降明显变缓,说明窜流通道得到较好的封堵。
2)剖面改善情况。各层调剖前后吸水剖面对比如图3所示。
表8 322井调剖前后吸水指数变化
图2 322井调剖前后压降曲线变化
图3 各层调剖前后吸水剖面对比
从图3看,措施前有3个层不吸水,措施后均启动;Ⅳ9 上、Ⅳ7(1)、Ⅳ7(2)层的吸水能力得到抑制;各层间吸水状况差异大的现象得到明显改善,吸水强度趋向均匀。柔性颗粒调驱剂的注入有效缓解了地层非均质性,抑制高渗层吸水能力,提高低渗层吸水能力,使后续注入水的驱动趋于均匀。
3)增油效果。措施后,对应油井中见效率达60%,阶段累计增油5 398 t。322井对应的323井平均日产量由3.38 t 上升为12.07 t,最高日产油达到15.1 t, 含水由95%下降为63%,降低32 个百分点。9-平6井对应的9-平1井,日产量由原平均8.02 t上升为12.6 t,增油效果明显。
1)研制的柔性颗粒调驱剂体系,在100 ℃、矿化度10 000 mg/L 的条件下经过56 h 可膨胀11 倍,柔性颗粒悬浮性好,经过150 d老化实验,仍具有良好的性能。
2)物模实验表明,柔性颗粒封堵了高渗管使得液流转向,提高了低渗管的采出程度,总的采出程度提高了8.4%。
3)现场试验表明,该调剖剂体系能有效地封堵高渗层,促使深部液流转向,达到增油控水的目的。