苯乙烯精馏单元停工过程的细节问题

2020-01-14 13:42:06张杰
化工管理 2020年4期
关键词:阻聚剂盲板乙苯

张杰

(中海油东方石化有限责任公司,海南东方572600)

0 引言

精馏单元的停工比较复杂,特别是在脱氢单元没有停工,只是降至半负荷运行的情况下,我们在生产中经常会遇到局部停工的状态;这对于操作员来说就要考虑的更多,更全面,工作就变得更具有挑战性,既要进行停工操作,又要保障稳定生产。

1 简述停工过程

(1)准备工作:导通各塔不合格线盲板,导通机泵与过滤器密排线盲板,并拆除密排线末端盲盖。拆除各塔再沸器凝液系统排液导淋盲盖和凝液罐放空导淋盲盖,连接好T4001再沸器退料线。导通T4001进料线和T4003塔顶乙苯冲洗线盲板,以及T4003塔釜液位计乙苯冲洗盲板。连接好T4001和T4003氮气吹扫线,通知罐区将苯乙烯产品线在罐区侧改流程至脱氢液罐。将D6001、D6002、Z6003打至最低液位,控制好DNBP和TBC液位,防止停工后液位过多。

(2)停工过程:检查并投用E4004冷却循环水;检查并确认E4001退料线以及连接完成。接到停工指令后,联系调度,将苯乙烯产品改线至脱氢液罐;通知罐区将产品线加盲板。将T4002塔釜循环乙苯至不合格线流程打通,逐步降低E3004循环乙苯进料量,维持E3004半负荷进料量;约一个半小时将循环乙苯切出,及时调整E3004 加热蒸汽,可将热乙苯提至4吨,防止反应器温度出现波动影响C3001和C3002入口压力。在切出循环乙苯过程中逐步降低T4004加热蒸汽,将T4004塔顶和塔釜产品线改至不合格线。将D4010液位提至80%进行全回流操作,D4010物料全部打入T4004降温;将T4004再沸器E4015的1.0MPaG 蒸汽管线上的调节阀FV40062缓慢关闭,将FV40062的前后手阀关闭,将凝液至总管疏水器后手阀与旁路关闭,打开疏水器前的倒淋排凝。将P4004A/B至T4004进料线改至不合格线,打开E4015退料线,倒空T4004并关闭P4005A/B、P4006A/B出口调节阀和手阀以及不合格线手阀,防止串料;用T4004塔顶氮气线冲压0.1MPaG 氮封。循环乙苯切出后,逐步降低T4002 加热蒸汽,将D4006液位提至80%进行全回流操作,D4006物料全部打入T4002降温;将T4002再沸器E4006的1.0MPaG 蒸汽管线上的调节阀FV40042缓慢关闭,将FV40042的前后手阀关闭,将凝液至总管疏水器后手阀与旁路关闭,打开疏水器前的倒淋排凝。将P4002A/B至T4002进料线改至不合格线,打开E4006退料线,倒空T4002并关闭P4013A/B、P4004A/B出口调节阀和手阀以及不合格线手阀,防止串料;用T4002塔顶氮气线冲压0.1MPaG 氮封。

逐步降低E4014 加热蒸汽,停E4014 电机(避免刮板干磨),P4007A/B改至E4004并打开出口调节阀副线,关闭P4009焦油返回至T4001调节阀和手阀,防止物料反串。将E4014的加热蒸汽调节阀FV40110缓慢关闭,关闭FV40110 前后手阀;将凝液至总管疏水器后手阀与旁路关闭,打开疏水器前的Y 型过滤器排凝。停薄膜蒸发器系统伴热,停安全阀吹扫氮气,D4009进两罐高沸物冲洗,高沸物冲洗完后关闭F4005进料总阀;倒空D4009,停P4009A/B并关闭出口调节阀和手阀。将P4001A/B至T4003 进料线改至不合格线,逐步提高D4007 液位降低蒸汽量,同时逐步降低T4001进料和加热蒸汽。逐步关闭E4009蒸汽手阀,停T4003加热蒸汽,将凝液至总管的调节阀LV40082的后手阀与旁路关闭,打开D4007放空阀,打开调节阀LV40082前的倒淋排凝。

停T4003蒸汽后D4008切断回流改至脱氢液罐,D4008倒空后进两罐乙苯冲洗T4003,及时关闭PV40111调节阀副线;TBC泵打至不上量后停泵。打开T4003塔釜液位计乙苯冲洗,打开E4009退料线,倒空T4003停P4007A/B,关闭泵出口调节阀和副线阀,T4003倒空后停真空泵并关闭进口总阀。停T4003的同时逐步降低T4001进料和加热蒸汽,关闭P3001A/B直供T4001 进料线手阀,E4001 加热蒸汽约两小时内切出,同步降低T4001回流,减少P4002A/B采出流量,保持D4001液位不低于60%(便于冲洗填料)。检查并关闭E4001蒸汽线调节阀FV4003及其前后手阀,关闭其副线手阀,打开E4001蒸汽线预热线导淋,将系统内的压力卸掉;将LV40002的前后手阀与旁路阀门关闭,打开D4002放空阀,打开调节阀LV40002前的倒淋排凝,倒空再沸器内的凝液。

T4001停蒸汽后,进行全回流操作,将D4001内物料全部打入T4001后停P4002A/B,进料量降低至5t/h 时保持一个小时冲洗T4001。打开再沸器E4001退料线,将P4001A/B出口调节阀和副线全开,倒空T4001。关闭脱氢液至T4001进料线总手阀,打开T4001进料线上的乙苯冲洗线,保持乙苯流量5t/h,冲洗T4001填料,冲洗1小时。停DNBP注剂泵P4011A/B,停精馏阻聚剂注剂泵P4018A/B,关闭F4006A/B进出口阀门T4001冲洗结束,T4001塔釜倒空后停P4001A/B并关闭出口调节阀和手阀,停真空泵并关闭进口总阀。最后T4001、T4003退料倒空乙苯冲洗,T4002/T4004退料倒空氮封。

2 细节问题一:准备工作

停工前我们需要编写精馏单元停工方案,并熟悉停工方案,在停工过程中才能做到心中有数,才能知道下一步应该做什么。接上氮气吹扫线、导通乙苯冲洗和机泵盲板以及导淋能够节约停工的时间,按照停工时间节点推进。本装置在停工过程中就遇到过T4004不合格线盲板没有导通的情况,内操给出指令,外操改线,但是后面内操发现T4004塔釜液位和回流罐液位不降还再涨;最后外操确认流程才发现盲板没有导通。准备工作显得很重要,准备工作做得不好直接影响停工过程的推进。

3 细节问题二:时间问题

停工过程中时间一般安排比较紧凑,对于时间进程的把握很重要。精馏单元停工过程采用倒序的方法,T4004到T4001从后往前推进。比如我们在停T4004的同时就要准备停T4002,否则时间上来不及。在退料时我们要及时切断回流采出,采用全回流操作,尽量将回流罐液位提至80%以上便于用回流给塔冷却降温。给塔降温是停工过程中一个很重要的步骤,特别是在临时检修的时候,往往时间紧任务重。本装置在大检修中就遇到过为了赶进度,我们对于T4002的处理太快没有及时降温,导致停T4002已经盲板隔离拆人孔时但是温度却没有降下来。T4002有160℃加上整个塔有保温层,在停工过程中没有冷却下来,停工过程中氮气用量也有限制,后面需要通风冷却就很慢了。

4 细节问题三:工艺之间的衔接性

本次论述的是精馏单元的停工,脱氢单元维持半负荷运行,所以需要考虑循环乙苯切出的问题。脱氢单元已经先降负荷,精馏单元停工时要切出循环乙苯,临时停工时间比较紧凑,切出循环乙苯的时间就很短,还要考虑E3004的液位平衡问题。我们停工过程就遇到一边切出T4002的循环乙苯,一般调整E3004进料量,但是还是导致E3004液位上涨,反应器温度剧烈波动以及脱氢系统压力波动的问题。由于循环乙苯和冷乙苯的温差较大,停工过程中就要提前加蒸汽,还可以提高部分热乙苯进料量,来维持能量平衡。

5 细节问题四:阻聚剂用量

苯乙烯由于聚合特性,在停工过程中要关注阻聚剂用量的问题。在停E4014的时候要及时上调DNBP冲程,维持DNBP注入量。准备工作中需要提前计算好阻聚剂用量,保证停工后阻聚剂剩余量尽量用完,我们就遇到过没有提前计算,在停工后还有半罐TBC阻聚剂,由于停工时间过长,TBC中含有苯乙烯,导致我们还要倒空阻聚剂小罐至大罐,无形中增加很多不必要的工作量。

6 结语

苯乙烯装置经精馏单元停工过程复杂,所需要的时间也更多。我们从做好准备工作,把握时间节点,考虑工艺之间的衔接性,计算阻聚剂用量等各方面来优化停工过程。停工过程也要协调好班组人员,相互配合,可以达到事半功倍的效果。

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