郭 涛,刘桂双,于桂武
(大秦铁路股份有限公司茶坞工务段,北京 101402)
大秦线永定河特大桥线路里程K212+311—K214+287,全长1 975.3 m,为60×32 m 预应力钢筋混凝土T 形梁桥。大秦线跨丰沙线特大桥线路里程K214+522— K215+818,全长1 295.1 m,为39×32 m 预应力钢筋混凝土T 形梁桥。2 座桥梁重车线轨道结构一样,钢轨采用75 kg/m U78CrV 全长淬火钢轨,无缝线路设计锁定轨温23~28 ℃,扣件采用加强Ⅱ型弹条。轨枕类型为Ⅲ型混凝土桥枕,每1 km 配置1 667 根。采用碎石道床一级道砟,线路坡度均为上坡。永定河特大桥线路最大坡度为3.5‰,跨丰沙线特大桥线路最大坡度为4.0‰。
经检查和检测发现,2 座桥及其上线路存在如下病害:
1)道床基础病害。主要表现是道床翻浆冒泥、垫板层数和厚度超限、道床坍白、轨枕空吊、道床污染板结等[1]。
2)轨枕病害。由于道床板结、弹性不足,桥枕折断、环裂失效现象突出,加之轨下垫板刚度较大、大修更换较为频繁,桥枕承轨槽切槽病害大量产生。
3)结构性病害。由于逐年捣固,大桥上道床道砟厚度偏大,道床稳定性降低,曲线地段轨道逐步向曲线下股方向偏移形成偏心,使梁体受力发生改变。桥规规定运营圬工梁桥上线路中线与梁跨设计中线的偏差不应大于70 mm[2],如果偏差超过限值可能影响梁体承载能力和整体稳定性,长期运营还可能产生侵入限界的隐患,严重危及行车安全。
桥址区整体上风力较大,风将敞车上的煤尘吹落到道床上形成污染,煤尘、机车砂在列车的震动下逐渐渗透到道床石砟内,加上风化作用加速了道床的板结。板结的道床无法提供足够的弹性,易造成轨道上部结构破坏,如钢轨波磨[3]、零配件失效、接头坍低等[4-5]。
道床污染板结后排水不畅,雨水在道床内不能及时排出,道床在雨水浸泡下充分软化,受列车碾压震动就会形成翻浆冒泥。道床翻浆冒泥后随之产生的就是垫板超层超厚,轨道高低、水平、方向不良等次生病害。
由于道床弹性不足,在列车高频次、长时间的冲击荷载作用下枕底与道床形成硬接触,加之胶垫刚度大,不能有效缓解弹性不足的问题,久而久之对轨枕造成巨大破坏。轨枕环裂、折断、承轨槽切槽等一系列问题随之产生。
由于日常的养护维修不能解决枕底弹性问题,只有通过起道增加道床道砟厚度来增加弹性。久而久之,道床厚度越来越大,轨道框架向曲线下股偏移,造成桥梁荷载偏心,破坏了梁体正常受力形式,影响桥梁整体稳定性[6]。
2 座特大桥存在道床基础、桥枕状态、结构问题等综合病害,须要从更换桥枕、改善道床、轨枕落道、偏心拨正等方面进行综合整治,才能根治病害。
1)落道量
主要针对桥上曲线地段轨枕进行落道设计。使用水准仪测量曲线地段线路高程,每20 m 设1 个测点,找出曲线地段最低点,以此为标准确定曲线落道量。采用拉坡设计原理恢复线路原始坡度,确定每点的落道量。为便于施工,每点一次落道量不宜超过100 mm。
永定河特大桥曲线须分2段进行拉坡设计。部分落道量计算结果见表1。
表1 永定河特大桥曲线部分落道量计算结果
从表1可知,永定河特大桥曲线最大落道量为70 mm,位于K212+560处。
同上对跨丰沙线特大桥曲线分2 段进行拉坡设计,得出最大落道量为110 mm,位于K215+000处。
2)曲线偏心拨移量
首先对2 座特大桥曲线偏心进行测量,测出桥梁每个梁体跨中的偏心值,再利用大修列车换枕捣固对曲线偏心值进行拨正。由于2条曲线拨道均需进行上挑,为保证能够顺利拨移且拨道后不回落,须计算出放散锁定轨温,提前对曲线所在的轨条进行应力放散。
2座桥梁桥上线路曲线偏心测量结果见表2、表3。表中“+”值表示往两线间方向拨道(曲下股),“-”值表示往外桥梁护栏方向拨道(曲上股)。
表2 永定河特大桥部分偏心测量结果
表3 跨丰沙线特大桥部分偏心测量结果
3)应力放散锁定轨温计算
2 座大桥曲线原锁定轨温为26 ℃,所在轨条单元长度为2 217 m,曲线拨移造成轨温升高,因此须要进行低温放散。
按最大拨道量进行测算。拨道量最大值为永定河特大桥第8 孔,偏心值为180 mm,2 座桥曲线半径800 m,曲线圆心角为50°,因此求出设计弧长为697.778 m。曲线偏心拨移后,弧长发生变化,曲线半径减少180 mm,弧长变为697.621 m,缩短了157 mm。
根据桥梁原钢轨锁定轨温(26 ℃)和弧长变化可计算出偏心拨道前锁定轨温为20 ℃。在曲线拨移前须对线路按20 ℃锁定轨温进行低温放散,然后再利用大机分几次对曲线进行偏心拨道。
1)切入作业步骤
①大修列车走行至新轨头接近1#夹钳位置,拆卸旧轨上保留扣件并放置在道心轨枕面上。②操作人员放下夹钳装置,起吊新旧轨。③操作大修列车前行,按作业顺序依次下放各夹钳导轮,使钢轨导入相应的导轮上。④操作人员依次下放象牙犁、下放旧枕抓取装置、调整OT1(旧枕输送带1)位置、放旧枕保持平台踏板、开启OT1 和OT2。⑤下放动力犁、新枕铺设装置、放切削扒链、放距离测量轮。⑥大修列车前行,适时起吊新旧轨导入相应的夹钳导轮,根据轨缝大小插入合适的带眼短轨头,使用应急夹板连接钢轨。
2)换枕作业步骤
①操作新枕铺设装置下放到位后大修列车开始前行进行放新枕、收旧枕作业。②操作散枕装置,开始散枕作业,铺设新枕,大修列车的散枕速度需适当控制,适时整正轨枕间距同时安放大胶垫。③换枕完毕后在扣件车前转向架到达切出口位置时停车,开始锯轨作业,基本作业结束,进入切出作业阶段。④大修列车作业完毕后地面配合班组配合恢复整修线路,依次进行扣件安装、改道、上砟作业。
3)切出作业步骤
①扣件车前转向架到达切出口位置,车下扣件拆卸完毕后停车,开始锯轨、钻眼作业,锯轨结束后,继续换枕作业。②作业中,依次收起钢轨已退出的各夹钳导轮、旧枕保持滑板,在收起全部旧枕后,收起象牙犁、动力犁、其他夹钳、作业小车,放胶垫装置,履带提升并锁定,取消液压支撑。③大修列车前行,到达切出位,切除搭头轨而后松掉夹轨钳,使钢轨落槽,随即使用鱼尾板或无孔夹具连接钢轨,切出作业结束,大修列车前行驶离作业地段。
4)偏心及落道整治
利用大修列车换枕后进行大机捣固作业,结合前期测量的落道量数据、偏心测量数据等指导捣固作业,实现对2座特大桥曲线偏心的拨移及落道量捣固。
首先按照设计的放散锁定轨温对桥上线路进行放散、锁定。大机捣固时,由于受桥上一次拨道量的限制,须分3次对特大桥曲线地段进行拨道捣固,以满足偏心拨道量需求。
大修列车换枕作业前,根据前期每座桥测量的最大落道量进行换枕落道,永定河特大桥为70 mm,跨丰沙线特大桥为110 mm。落道完毕后须对超量落道地段进行起道捣固,即每个测点的起道量为该点的落道量与最大落道量之差,最大落道量点起道量为0。由于部分测点起道量较大,为保证起道质量,须结合拨道捣固进行2~3次起道捣固。
对2 座特大桥进行偏心拨移整治后,对特大桥偏心值进行了复测,复测结果见表4、表5。
表4 永定河特大桥重车线偏心拨移复测结果 mm
通过对2 座特大桥偏心拨移复测,可以发现永定河特大桥最大偏心拨移量为110 mm,跨丰沙线特大桥最大偏心拨移量为117 mm,拨道后永定河特大桥最大偏心量为70 mm,跨丰沙线特大桥最大偏心量为68 mm,均符合桥规规定的“运营圬工梁桥上线路中线与梁跨设计中线的偏差不应大于70 mm”的规定。
表5 跨丰沙线特大桥重车线偏心拨移复测结果 mm
将综合整治前9月份、10月份与综合整治后11月份轨检车检测的TQI指标进行对比,结果见表6。
表6 综合整修前后轨检车TQI对比 mm
由表6可知,在2 座特大桥大修列车换枕综合整治前9月份轨检车TQI 均值8.36 mm,10月份均值8.57 mm,进行了综合整治后11月份轨检车TQI 均值降为7.76 mm,说明轨道框架的平顺性得到了大幅度提升。
对 K212+000—K215+000 桥上区段 9—11月 3 个月的轨检车不良扣分情况进行对比,综合整治前9月份轨检车不良扣分为1.25 分,10月份为0.6 分,综合整治后11月份轨检车不良扣分为0.2 分,不良扣分值呈直线下降趋势。从轨检车波形图(图1)也可以看出,对特大桥进行综合整治后波形图明显趋于平缓,轨距、高低、水平、三角坑波动幅度明显降低,综合整治使2座特大桥轨道线路平顺性得到提升。
图1 K213+400—K214+000轨检车波形对比
对于大秦线特大桥普遍存在的轨枕失效切槽、曲线偏心、道床偏厚、坍白冒泥等病害,永定河特大桥和跨丰沙线特大桥的病害整治措施可供借鉴。具体综合整治要点可归纳为:①对偏心值进行测量,测量时选取梁体中间位置,保证测量值的准确性;②通过偏心值计算出偏心拨移前需放散的锁定轨温值;③对落道量进行测量并进行拉坡设计,确定大机捣固起道量;④控制好大修列车换枕质量,确保新枕落道到位。