王绪鹏,刘 敏,刘华庆,甘海娟,黄华钢
(柳州钢铁股份有限公司炼铁厂,广西 柳州 545002)
柳钢高炉喷吹煤粉是压缩空气和氮气混合喷吹,空压机存在频繁加卸载压力不稳定且含水分比较多,易造成喷煤补气量不稳从而对高炉分配器压力产生波动。2018年8月,率先对3号、4号高炉喷吹设备进行改造,试验进行全氮气喷吹。氮气经过减压阀减压,氮气压力稳定且不含水分,减少了对高炉分配器压力波动的影响,喷煤稳定率与准确率提高至98.2%和99.5%,但是氮气温度较低,在与高热量煤粉混合后降低了煤粉温度,对煤粉燃烧效果有一定的影响。据了解,氮气加热喷吹工艺不仅可以达到安全、稳定、连续、均匀的喷煤要求,且可以消除冷氮气喷吹不利影响,为高炉大煤比浓相喷吹节能降耗创造了条件。
(1)在原氮气进气包管道前安装2个手动阀,实现氮气与空气的切换。
(2)手动阀后连接氮气预热器,预热器进、出口各安装1个手动阀,同时在预热器底部安装疏水阀装置,自动排水。
(3)在氮气预热器管道安装现场温度表,并把温度传上操作室电脑,实现温度实时监控。
(1)从投入使用来看,氮气(27℃)经过氮气预热器后出口温度保持在110℃~116℃。
(2)通过喷吹氮气预热器的投用,氮气进入气包温度达到80℃,喷吹罐煤粉与补气混合后温度由原来的51℃提高到63℃,提温增长了24%。
(3)使用氮气预热器后,高炉分配器入口温度提高至62℃。
(4)在正常喷煤情况下,分配器压力波动较加热之前稳定,换罐过程中分配器压力也波动较小,说明出煤顺畅。
(5)氮气在经过预热器加热后,煤粉出煤顺畅,混合后压力下降约70Kpa,补气流量下降约120m3/h,喷吹罐压力下降约50Kpa.
(6)在清理过滤器筛网时,未发现煤粉结团现象。
(7)在突发内涝期间,3#高炉、4#高炉休风停产,喷吹罐及煤粉仓存煤停时达22h,高炉恢复喷煤后,非常顺利,未出现以往长时间停煤后容易出现的堵枪现象。
从预热器投用前后高炉除尘灰含碳量对比来看,投用预热器后,看除尘灰含碳量呈下降趋势。
表1 3号高炉氮气预热前除尘灰含碳量统计表
表2 3号高炉氮气预热后除尘灰含碳量统计表
图1 3号高炉氮气预热前除尘灰含碳量折线图
图2 3号高炉氮气预热后除尘灰含碳量折线图
表3 4号高炉氮气预热前除尘灰含碳量统计表
表4 4号高炉氮气预热后除尘灰含碳量统计表
时间 7月8日7月1 0日7月1 2日7月1 5日7月1 7日7月1 9日7月2 2日 平均值F c a d 2 2.2 4 1 8.6 8 3 7.2 7 3 4.3 5 1 9.3 2 2 3.6 2 2 4.2 8 2 7.2
图3 4号高炉氮气预热前除尘灰含碳量折线图
图4 4号高炉氮气预热后除尘灰含碳量折线图
(1)Carr综合煤粉流动性指数与粉体流动性评价之间的关系。
表5 Carr综合煤粉流动性指数与评价关系
(2)Carr喷流性综合指数与粉体喷流性评价之间的关系。
表6 Carr喷流性综合指数与评价关系
表7 A区煤粉预热前流动特性与喷流特性测定评价结果
表8 A区煤粉预热后流动特性与喷流特性测定评价结果
从煤粉预热前后的流动性和喷流性指数来看,预热后的效果比预热前的效果有所改善。
从6月5日~7月22日数据分析以及后续运行到现在来看,氮气加热,热氮气作为补气载体喷煤效果逐渐逐渐显现,值得及时向各个喷煤区域推广使用。