牛书水 丁帅
【摘 要】2018年以来,油气集输总厂对轻烃装置运行效率低的问题进行调查分析,了解到轻烃装置运行不优化是影响其轻烃装置效率低、能耗高的主要问题。技术人员和工人技师集思广益,制定了优化对策并实施,取得了良好的经济和社会效益。
【关键词】压气站;轻烃装置;运行效率;原因分析;优化对策
1、概况
东营压气站轻烃岗管理着一套50×104m3/d的天然气处理装置,自1991年投产以来已运行了28年,它担负着轻烃生产的重要任务,是压气站主要生产装置。其主要设备有三台干燥塔、一座冷箱、两台膨胀机、一座脱乙烷塔,一座液化气塔。共分为三个生产工序:干燥工序、制冷工序、分馏工序。进站伴生气由压缩装置增压至3.0MPa后,进入轻烃装置,经过干燥塔脱水至4PPm,再进入丙烷蒸发器及膨胀机制冷至-75℃,冷凝液输送至脱乙烷塔进行分馏处理,脱乙烷塔顶产品即是天然干气,脱乙烷塔塔底液烃输送至液化气塔进行分馏处理,液化气塔塔顶产品为油田混合烃,塔底产品为稳定轻烃。由于这一套天然气处理装置已运行28年,存在设备运行效率低,导致天然气处理装置C3+收率低、能耗高的问题,为此我们对该装置的运行操作进行了一系列的优化调整,以期提高其C3+收率低增加产量,降低生产能耗。
2、轻烃装置运行效率低问题调查
我们查阅了2018年的生产情况统计及生产装置报表,发现自天然气处理装置的生产参数与理想值都有一定的偏差,我们对其原因进行了统计、归类,对轻烃装置运行效率低的原因制作出了问题调查表(表1)。
调查结论:通过轻烃装置运行效率低的问题调查表我们可以看出:轻烃装置运行不优化是影响其轻烃装置效率低、能耗高的主要问题。
3、主要原因分析
针对轻烃装置运行不优化是主要影响因素,经多次分析、论证,认为造成轻烃装置运行不优的主要影响因素共有4项,分别是:干燥系统运行不优;制冷系统运行不優;分馏系统运行不优;操作工技术水平低。
2.1干燥系统运行不优
压气站主要接收胜采伴生气、东辛伴生气,经离心机增压至2.8MPa左右输送至轻烃装置,首先进入干燥系统,脱水至4PPm(露点-80℃左右),再进入后路制冷系统。但在运行中,我们通过露点仪测得干燥后的天然气露点不到-80℃,最高时在-40℃,为更清楚的显示存在问题及其影响程度,QC小组将2008年7月份天然气露点测得数据做了统计分析,因进装置气吸附效果不好,使制冷系统运行不正常,影响制冷温度导致C3+收率低,综合能耗增大。据我们分析,吸附效果不好的因素有两个:
(1)另外外输管网压力不稳定导致再生气量与冷气量波动大,影响了干燥效果,进而影响了吸附效果。(2)干燥塔分子筛损坏严重,满足不了生产要求。在2009年检修期间,我们对干燥塔分子筛进行了检查,发现内部分子筛损坏严重,判断是因为塔内压力波动大,增大了分子筛之间的摩擦,至使分子筛粉尘化,影响了分子筛吸附效果。干燥效果不好,能直接影响制冷效果,从而影响C3+收率低,因此定为主要原因。
2.2制冷系统运行不优
经过干燥后的伴生气首行进行丙烷预冷,将温度降到-35℃后,进入膨胀机,经过等熵绝热过程后将温度降到-75℃左右,主要设备是2台膨胀机、丙烷蒸发器及3台DPC-2804增压机。3台DPC-2804增压机是在2004年从库伯公司引进的代替了原4KOC机组对丙烷进行压缩。丙烷蒸发器2007年经改造,运行效率提高,温度能够控制在-30~-35℃之间。但膨胀机运行效率不高,其制冷度夏季在-65℃左右,冬季勉强能-70℃左右。在,而影响膨胀机的运行效率的因素有:
(1)膨胀机膨胀机比。因受装置入口压力的影响,膨胀机的入口压力在2.3~2.45MPa,而出口压力在1.25MPa左右,因此其膨胀比在2.1左右,而膨胀比最佳值为2.6。(2)膨胀机转速。因受压力影响,膨胀机转速在27000pra/min,而最佳值在30000~32000pra/min,与理想值偏差太大。
以上原因导致制冷温度在-65℃~-70℃,与理想值-75℃以下差距很大。因为在轻烃生产中影响轻烃收率及产量的关键参数是制冷温度,这是主要的影响因素之一,因此为主要原因。
2.3分馏系统运行不优
分馏系统分为脱乙烷塔、液化气塔两个分馏塔,我站的三个产品油田混合烃、稳定轻烃及天然干气均出自分馏系统。而两台分馏塔的压力、温度直接影响了产品收率与产量。因此此因素定为主要原因。
2.4操作工技术水平低
轻烃岗职工18人,20%为国轻烃技师,78%为高级工,剩余2%为也中级工,对于轻烃装置的工艺、设备熟练掌握,操作技术水平高,且轻烃岗是胜利油田轻烃装置操作工技能鉴定场地,每年参加轻烃装置操作工技术比武的职工均取得好的名次,因此为非主要原因。
通过以上验证,我们找出造成配气站无法检修的主要因素有二个:干燥系统运行不优、制冷系统运行不优、分馏系统运行不优。
4、对策实施
我们根据轻烃装置实际运行情况共同商讨制定的对策,对轻烃装置实施了以下操作:
3.1对干燥系统进行优化
2018年检修期间,我们对三台干燥塔的分子筛进行了全部更换,并制定了干燥系统运行规定。见附件1《干燥系统运行规定》。与此同时,为减少外输管网压力波动对再生、冷吹塔的影响,我们投用了PIC-007外输压力调节阀,将其压力定在0.98MPa,将装置外输干气压力与外输管网压力差控制在0.3MPa左右,并保持平稳,减少对分子筛的冲击,保护分子筛不受损坏。
3.2对制冷系统进行优化
为提高制冷系统膨胀机的运行效率,我们根据压缩装置实际运行状况,将离心机末级压力提升至2.85~3.0MPa,则膨胀机的入口压力在2.65~2.8MPa左右,转速提高至30000~32000rin/min则膨胀机膨胀比能达到2.5左右,大提高了膨胀机的运行效率,制冷温度目前能达到-75℃~-80℃,在夜晚环境温度低时能达-83℃。
5、对策实施效果
4.1装置运行不优的问题得到解决
有效地解决了轻烃装置运行不优的问题,将进轻烃装置C3+收率提高至89.9%,综合能耗降低至2490MJ/t。
4.2取得了良好的经济效益
轻烃装置的优化提高了轻烃收率及产量,实现了预期效果。经过统计分析,收率提升至89.9%,轻烃产量明显提高,经计算,每天平均多产2吨轻烃,则:
Q3=A3M3t=2×0.59×330=389.4万元
式中,A3——轻烃增产平均值:2吨/小时
M3——轻烃单价:5900元/吨
Q3——资金额,元
t——开工天数,330天
4.3取得了良好的社会效益
通过分析,找出了主要影响因素,据此制定了一套系统的优化方案,对轻烃装置实际生产情况,在编制的优化方案的基础上进行量化、细化,做到操作上有章可循,给职工操作提供了技术支持,员工操作水平有了很大提高。通过改进措施的实施,有效降低了职工劳动强度。
【参考文献】
【1】邱矿武.提升轻烃回收装置运行效率的措施分析 《化工管理》2018年32期
作者简介:牛书水(1965—),男,高级工程师,从事天然气处理与加工输送工作。