方鹏
我公司现有六台矿渣辊磨,主要用于生产矿渣微粉。2016年之前,选粉机普遍存在两个问题:一是下部轴承拉杆、温度检测线、润滑油管等部件容易断裂;二是下部轴承温度高。针对此问题,我们对选粉机下部轴承拉杆、冷却方式进行了改造,改造至今已有三年,效果显著。现将具体改造方案介绍如下。
(1)拉杆及各管路断裂的原因
经多次现场检查后发现,每次拉杆断裂后,加油管路及热电阻线也会出现断裂的情况;反之,只要拉杆不断裂,其余部件就完好无损。由此可见,拉杆断裂是造成各管路断裂的主要原因。只要解决拉杆断裂的问题,其余问题就迎刃而解。
我们在处理拉杆断裂问题时发现:(1)选粉机下部轴承座拉杆头与拉杆采用4 个M16螺栓相连,检查时该螺栓呈断裂或松动状态。由此可见,这是造成拉杆断裂的主要原因。(2)轴承座耳座连接孔处,因长时间运行磨损,与连接销子之间出现间隙,选粉机转子在正常运行中产生晃动,加剧了拉杆的磨损,这也是造成拉杆断裂的重要原因。
(2)轴承温度高的原因
选粉机下部轴承温度高的主要原因是其工作环境温度高。选粉机下部轴承位于磨机内部,环境温度在150℃以上,长时间处在高温环境下,势必造成轴承温度高,一般都在100℃左右,严重影响了轴承的使用寿命。
(1)改变拉杆连接方式
拉杆头部连接处改为锥形销子固定,并在端面焊接加固。轴承座连接处由销子连接改为螺栓连接,靠螺栓的预紧力固定,解决连接孔处磨损问题。改造前后拉杆连接方式见图1。
(2)对各个管路进行防护
将加油管道和热电阻测温线管道并到一根粗管道里面,并将粗管道引至磨身之外,由于磨内负压,管道进入冷风,起到一定降温作用,减少与磨内高温气体的直接接触。改造前后的管路图见图2、图3。
(3)改变轴承冷却方式
考虑到轴承工作环境温度高,需要采取快速冷却的方式才可以有效降温。对此,我们考虑在原轴承座上加水冷装置,从磨机外部引入循环水,这样即可持续不断地对轴承进行冷却。具体方案为在原有轴承座上焊接4 块独立的冷却水套,通过钢丝软管将4个水套串联成一个整体,最后连通外部循环水管路(见图4~7)。
图1 改造前后连接方式图
图2 管路防护图
图3 改造实物图
图4 水套加工图
图5 结构示意图
图6 现场安装图
图7 管路连接图
图8 拉杆现状图
图9 轴承温度现状图
目前,我们对所有的选粉机均进行了上述改造,改造效果显著,拉杆断裂、轴承温度高的问题得到了彻底解决,改造效果见图8、图9。
改造后,拉杆已经使用超过两年,未再出现过断裂的情况。此次改造不仅保证了磨机的连续运行,而且大大降低了工人的劳动强度。另外,轴承温度明显降低,温度一般可控制在60℃以内,轴承寿命得到了很好的保障。