贵州省格八水库拱坝溢流堰改造设计研究

2019-11-15 02:07
人民长江 2019年10期
关键词:溢流坝体厂房

(贵州省水利水电勘测设计研究院,贵州 贵阳 550002)

20世纪70~80年代,我国修建了较多的中小型拱坝。现在因为规范的更新,当时的设计洪水标准已经不满足现有规范要求了,所以很多拱坝都存在泄流能力不足的问题。另外,有一段时间设计界都力求把拱坝做到最薄,尽最大可能减少混凝土方量,这就使得溢流坝段也相当的薄,导致溢流坝面真空度过大,坝面水舌不稳定,引起坝体震动。

目前针对拱坝泄洪能力不足的处理方法主要有加高大坝[1-2]、扩宽溢流堰[3]、降低堰顶高程[4]、另开溢洪道等。浙江省白水漈水库大坝加高了2.2 m,保持原坝顶溢流堰不变,同时在坝体上游面用C20混凝土加厚,加厚范围为坝基以上17 m(坝高37.3 m),增加厚度0.5~2.5 m,以此抬高水库水位而增大泄流能力,同时保证抬高水位后坝体应力满足规范要求[2]。大岭山水库将原溢流堰宽度由7.6 m扩宽至14.6 m,以满足泄洪能力要求,并设置锚筋将新浇溢流堰体与老坝连接成整体[3]。

因为拱坝坝身比较单薄,一般采用挑流消能,下游设护坦和二道坝防冲刷。陈大松通过多年工作经验,总结了拱坝溢流堰及消能工设计的经验[5];李忠等针对狭窄河床试验了一种新型组合式消能工,把泄水槽侧面的窄缝收缩改进为曲面贴角鼻坎的形式,使其适应急流在凹岸的流动和导向控制,调整挑射水舌的冲击、交汇的发生点[6]。

贵州省紫云县格八水库泄流能力不足,坝顶溢流堰体型过于窄瘦,使坝水舌不稳定,导致泄洪时坝体振动明显[7]。发电厂房在大坝下游右岸60 m处,泄流涌浪和雾化水汽容易影响发电厂房的正常运行。针对该工程改造难度较大的问题,难寻先例。经多方比选,最终采用了尖瘦的WES曲线实用堰、负挑角的挑流消能、河床护坦+消力墩等创新性处理措施,完美解决了工程存在的问题,并经受住了2014,2017年2次大洪水的考验。

1 工程概况

格八水库位于贵州省紫云县猫营河上,1974年建成,大坝为浆砌块石单曲拱坝,最大坝高33 m。坝顶中部为溢流表孔。原溢流堰顶高程1 152.13 m,溢流段长40 m,溢流堰前沿净宽30 m,分6孔,每孔宽5 m,设5.0 m×3.8 m(宽×高)的平面钢闸门。溢流堰面顶部曲线为圆弧,半径2 m,圆心角为80°,圆弧后接1∶0.3陡坡,形成滑雪道泄槽。溢流表孔设计洪水标准为30 a一遇,校核洪水标准为300 a一遇,相应下泄流量693 m3/s。根据现行规范[8],设计洪水标准应为50 a一遇,校核洪水标准应为500 a一遇,相应下泄流量880 m3/s,原溢洪道泄洪能力不足。运行时发现泄量较小时水舌贴着坝面流动,泄量较大时水舌脱离坝面形成跌流,坝体振动明显。改造前的溢流坝剖面见图1。

图1 改造前的溢流堰剖面(单位:m)Fig.1 Sectional drawing of the overflow weir before reformed

根据水工模型试验[9],发现溢流面下泄水舌与坝面之间有大面积不稳定空腔,造成坝面水流不稳定,呈周期性摆动,这在下泄流量小于校核流量时尤为严重。溢洪道下泄洪水流量在300 ~468 m3/s之间时,坝面水舌时而脱离坝面,时而贴面,坝面水流不稳定。当水库水位上升至1 157.07 m时,溢洪道下泄流量达到693 m3/s(原校核洪水流量),坝面水舌脱离坝面,形成自由跌落水舌,跌落点距坝轴14.5 m。泄洪水舌与坝面之间的不稳定空腔是导致坝体振动的原因之一,因此需要改造溢流表孔增加泄流能力,并使坝面水舌稳定,消除坝体振动。

2 溢流堰改造分析

溢流表孔泄流能力计算公式:

(1)

式中,M为综合流量系数,受堰型、闸墩形状、定型设计水头等因素的影响;B为溢流堰净宽,m;H0为计入了流速水头的堰上水头,m。

影响M的因素较多,包括闸墩形状、堰头形状、下游水位、上游水深,堰顶水头等,但对于曲线型实用堰,根据规范[10]给定的计算公式分析计算,M处于1.43~2.19之间,而该溢流堰之M=1.985,调整M值而增大泄流能力的潜力已经不大,最大仅能增加9%。

对于该工程,由于是已建成的拱坝,受河床宽度和两岸地形条件的限制,无法增加溢流宽度B值。

根据公式(1)计算,当H0每增加1%,则泄流能力将增加1.5%。增加H0的途径可以有3种:① 加高大坝以壅高水位;② 降低现状堰顶高程;③ 加高大坝的同时降低堰顶高程,从而获得较大的H0值。

经计算,针对设计洪水和校核洪水分别需增加15.7%和38.4%的泄流能力才能满足要求,而只有增加H0才可能实现。根据工程实际条件分析,大坝加高1.2 m,水库校核洪水位由1 156.54 m抬高至1 157.14 m,抬高了0.6 m,同时降低堰顶高程0.88 m,最终使得堰上水头增加了1.48 m,满足了现行规范的泄洪能力要求,同时也使大坝结构调整最小,最有利于坝体安全。

3 堰型选择

溢洪道改造设计的重点是既要满足泄洪能力要求[11-12],还必须保证堰体结构稳定。拱坝坝顶溢流堰一般采用曲线型实用堰,主要的型式有WES堰、克-奥堰、长研Ⅰ、长研Ⅱ型实用堰等,其中WES堰最为常用,因为它有固定的曲线方程式,施工放样、插值等都较为方便。克-奥堰是前人通过试验研究确定一系列的坐标值制成表格,具体应用时用取定的定型设计水头Hd乘以表格中的坐标值得到具体工程的堰面曲线坐标值。长研Ⅰ和长研Ⅱ型实用堰实际上是WES堰的改进,但在现行设计规范上没有明确列出。针对该工程,在设计过程中利用同样的定型设计水头Hd对WES堰、克-奥堰和长研I型堰进行了对比研究。

WES堰顶上游面曲线采用双圆弧,下游面曲线方程为

(2)

式中,Hd为堰面曲线定型设计水头,m,若上游堰高P≥1.33Hd,取Hd=(0.75~0.95)Hmax,Hmax为校核流量下的堰上水头,m;x,y分别为原点下游堰头曲线横、纵坐标,m;k,n为堰面曲线参数,根据SL253-2010《溢洪道设计规范》附录取值。

对于格八水库,经水工模型试验后取Hd=0.65Hmax=3.828 m,堰体上游面铅直,取k=2.0,n=1.85,经变换得曲线方程为y=0.1597x1.85。

克-奥曲线没有直接的曲线方程[13],坐标见表将以上3种型式的堰面曲线同时绘于图上(见图2),可以看出在定型设计水头相等的情况下,长研Ⅰ型体型堰最胖,克-奥堰次之,WES堰体型最瘦。由克-奥曲线坐标表可以看出,x坐标和y坐标取值不具有规律性,且插值困难,施工放样时较为困难。

图3 溢流堰改造剖面(单位:mm)Fig.3 Sectional drawing of the reormed overflow weir

1。

表1 克-奥曲线坐标(Hd=3.828 m)Tab.1 Coordinates of the Ke-Austrian curve with Hd=3.828 m

按自由溢流状态进行水力计算,3种堰型的综合流量系数见表2。由表2可知,WES堰的综合流量系数最小,克奥堰居中,长研Ⅰ型最大。

综上所述,WES堰具有体型和施工放样上的优势,其余两种堰型则具有综合流量系数方面的优势。拱坝的溢流堰坐落于坝体之上,坝体较为单薄,为增加堰体的结构安全度,宜将堰体做得尽量瘦,对于综合流量系数的劣势,可通过稍稍降低堰顶高程来解决,因此在格八水库改造中最终选择了WES实用堰。

4 挑流鼻坎及消能工处理

格八水库大坝下游右岸60 m布置有发电厂房,一般的挑流消能会使挑流水舌形成涌浪,冲击发电厂房。因此,通过多次水工模型试验调整,最终确定为-25°挑角的溢流坝面,既缩短挑距,减弱对厂房的影响,但又不至于缩得太短,以保证坝脚的防冲安全,同时使雾化现象较轻,不影响厂房的运行。模型试验得出的不同挑角所对应的泄流特性见表3,堰体剖面见图3。

图2 Hd相同时不同堰型堰面曲线Fig.2 WES,Ke-Austrian,Changyan-I type curve with the same Hd

堰型设计洪水位时校核洪水位时WES堰1.9861.985长研Ⅰ型堰2.1352.276克奥堰2.1722.243

图4 消力墩和护坦平面布置(单位:mm)Fig.4 Plane layout of stilling pile and apron

序号反弧角/(°)挑角/(°)试验状态描述135-20水舌入水点距坝脚10m,下游涌浪影响到坝脚230-25水舌入水点距坝脚14.0m,下游涌浪离坝脚约4.0m325-30水舌入水点距坝脚18.0m,下游涌浪范围离坝脚较远。但是,由于挑距较远,对厂房的影响加大了

负挑角鼻坎形成俯冲式水舌,经过水工模型试验得知,如果仅设常规的护坦,当发生30 a一遇洪水时,溢流表孔下泄水舌俯冲余浪会翻越厂房的防洪墙,冲击发电厂房,河床冲刷深度为9.5 m;当下泄流量达到校核洪水标准时,冲刷坑最大深度为13.52 m,右岸坡下切最大深度为7.56 m。冲坑虽然不影响大坝稳定,但影响发电厂房和河岸防洪墙的稳定。

试验过程中考虑在河床靠近发电厂房位置设一个消力墩,一方面使俯冲水流消去一部分能量,另一方面起导流转向作用,将俯冲水流引向主河道。消力墩后部还留一个泄水槽,让翻过消力墩的水流沿此空间流向下游,彻底消解泄流水舌的涌浪,避免防洪墙和发电厂房受涌浪冲击。

设置消力墩后,下泄流量Q=214 m3/s(5 a一遇洪水)时下游河床涌浪范围为0+25~0+40,此时涌浪离厂房较远,未对厂房的安全运行造成任何影响。当下泄流量Q=458 m3/s(30 a一遇洪水)时,下游涌浪的范围为0+25~0+50,涌浪大部分沿河床下泄,部分涌浪翻过右岸河道防洪墙,其中一部分向上游回流至坝脚,一部分从厂房后侧流向下游。由于涌浪的影响范围距离厂房约有20 m,也未对厂房造成不利的影响。当下泄流量Q=529 m3/s(50 a一遇洪水)时,下游涌浪的范围为0+25~0+60,离厂房仅有约10 m的距离,部分水流冲击厂房,但厂区平台上的水深很浅,不会冲毁厂房。当下泄流量Q=849 m3/s(500 a一遇洪水)时,厂房已在下游涌浪的范围之内,水流直接冲击厂房,并翻越厂房的房顶,厂房将被全部淹没冲毁。也就是说,经过消力墩的再次消能导流,发电厂房满足30 a一遇防洪标准要求,遭遇50 a一遇洪水时,厂房部分房间进水。

设计时根据水工模型试验的成果将原有河床护坦加长了27 m,总长达到44 m。护坦末段设消力墩,墩高5 m,长18 m,与河流方向呈144°夹角,使水流方向转弯角度不至于过陡。消力墩为梯形断面,顶宽1.6 m,迎水面铅直,背水面为1∶1斜坡,背面泄水槽宽度为3~10 m。消力墩和护坦平面布置见图4,消力墩剖面见图5。

5 溢洪道改造结构设计

根据原溢流坝段的结构尺寸,拆除改造后溢流堰顺水流方向尺寸变化较大,而原坝体较为单薄,为保证改建的溢流堰体结构稳定,需要对溢流堰体增加支撑。经过分析和比较[14-15],最终在下游面将溢流坝段加厚2 m,同时加厚了两岸非溢流坝段的坝体,使改造后的溢流堰体获得稳固的支撑,悬挑出拱坝身外的悬臂长2.643 m,悬臂部分混凝土面积10.75 m2,重43.75 kN,占堰体面积的14%,对拱坝应力影响可忽略不计[7]。将加厚的坝体混凝土与老坝体结合面凿毛并冲洗干净,设φ20锚筋,每根长2.25 m,间距1.5 m,伸入老坝体1.45 m,确保新老坝体能紧密粘结,并能承受一定的界面拉应力。新建溢流堰与拱坝整体结构关系见图3。悬臂部分的配筋按图3所示的悬臂梁计算,堰上水压力由水工模型试验测量得到,由10 kN/m渐变到41.53 kN/m,悬臂自重按钢筋混凝土重度25 kN计算。经计算得最大弯矩M为232.4 kN·m,剪力Q为176 kN,按构造配筋即可,实际按温度钢筋配置,纵横向均为φ16@200 mm。关于溢流堰的混凝土强度等级问题,因格八水库所在河流泥沙较少,库水清澈,溢流堰流速为5~16 m/s,采用C25钢筋混凝土即可满足要求。

图5 消力墩标准断面(单位:mm)Fig.5 Standard sectional drawing of the stilling pier

6 结 语

贵州省格八水库拱坝溢流堰的改造技术难度较大,采用的设计方法是经验公式+试验调整,过程中灵活分析,自由运用,最终取得了令人满意的效果。通过该工程的成功实施,可以得出以下结论和建议。

(1) 拱坝溢流堰体型宜尽量瘦,并能与拱坝结合为一体,尽量减少对坝体应力的影响。

(2) 拱坝坝顶溢流堰的改建是可以实现的,但需要堰体具有足够的支撑和有效的新老坝体结合措施。

(3) 目前规范推荐的WES实用堰定型设计水头Hd的取值范围为(0.75~0.95)Hmax,实践证明可以取得更小,比如该工程取为0.65Hmax,下一步可以通过更多的试验来进行明确,利于以后的直接应用。

(4) 负挑角的挑流消能工配合护坦、消力墩或二道坝使用有很多好处,但目前尚无成熟的设计计算公式,有待进一步研究总结,以期更加方便实用。

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