阮志龙,成 弘,原 渊,杨少武,滕 飞,曹俊鹏
(1.中核通辽铀业有限责任公司,内蒙古 通辽 028000;2.核工业北京化工冶金研究院,北京 101149)
固定床离子交换设备具有树脂磨损小,使用寿命长,树脂床层稳定,传质效率高,树脂操作容量高,运行平稳等优点。国内外CO2+O2地浸矿山基本都采用固定床离子交换设备处理浸出液,如美国的尤拉文铀矿山、格兰茨厂矿水处理厂、加拿大的丹尼森厂及中国的中核通辽铀业有限责任公司;但在固定床离子交换生产过程中存在树脂床层易板结、树脂中毒等问题。
对于树脂板结问题,一般是通过反冲树脂床层来破坏其上部的垢层;但反冲存在清洗不彻底,悬浮物清除不完全的问题。对于树脂中毒问题,通常采用合适的解毒剂对整塔树脂进行浸泡,但浸泡方式难以实现对树脂的均匀解毒。目前,清洗和解毒没有作为一个有机的整体同时对树脂进行处理,造成劳动力和原材料的浪费。因此,有必要研究一种固定床树脂清洗解毒一体化工艺,以解决上述问题。
取吸附塔塔顶、塔底树脂各10 L混匀,然后取1 L混匀树脂进行试验。用水清洗树脂并回收褐色浆体,将浆体过滤烘干,分成3等份放入锥形瓶中,编号分别为a、b、c。
向a锥形瓶中加入20 mL(1+1)HCl(盐酸和水体积比1∶1),放置12 h后用滤纸过滤,收集滤饼并烘干称重。向b锥形瓶中加入20 mL 4% NaOH溶液,浸泡约1 h后再加入2 g固体NaOH,继续浸泡11 h后用滤纸过滤,收集滤饼并烘干称重。滤液送化验室分析Fe2+、Ca2+、Mg2+、SiO2等组分含量,结果见表1。可以看出,树脂垢层物、污染物几乎不溶于氢氧化钠溶液,部分溶于(1+1)HCl,垢层物、污染物中含有少量铁、钙、镁等无机物。
表1 酸溶和碱溶试验结果
注:碱溶试验,SiO2累积容量为0.015 mg/mL。
向c锥形瓶中加入20 mL无水乙醇,放置12 h后用滤纸过滤,收集滤饼并烘干称重后,再放入烘箱中灼烧,结果见表2。从表2可看出,树脂垢层物、污染物能够很好地被无水乙醇溶解,说明大部分污染物是有机物[1]。
表2 树脂污染物醇溶和高温烧失试验 %
树脂污染物的清洗方法主要有:1)用清水冲洗树脂床层,使污染物与树脂逐渐分离从而达到清洗目的;2)配制清洗试剂加入到污染树脂中,利用试剂对污染物的溶解作用实现清洗目的[2]。
2.1.1水洗法
用烧杯取1 000 mL试验树脂,然后向烧杯中加入400 mL清水,用玻璃棒快速搅拌1 min,再用60目的树脂网过滤,收集清洗液,每500 mL清洗液分析一次污染物含量;重复上述步骤,直至污染物去除效果≥90%,此时清洗液体积为7 000~8 000 mL,是树脂体积的7~8倍。水洗法劳动强度大,不适用实际操作。
2.1.2溶解法
用滤纸过滤水洗树脂产生的褐色浆体,收集滤饼并烘干、称重。分别将7.70 g干滤饼加入到200 mL分析纯H2O2、(1+9)HCl+5% H2O2混合溶液、(1+9)HCl+乙醇混合溶液中,浸泡12 h后,过滤回收滤饼并烘干称重。树脂污染物溶解试验结果见表3。
表3 树脂污染物溶解试验结果
从表3可看出,大部分树脂污染物可溶解于(1+9)HCl+乙醇混和溶液和H2O2, 基本完全溶解于(1+9)HCl+5% H2O2混合溶液。基于溶解速率及清洗效果,初步选择(1+9)HCl+5% H2O2混合溶液为清洗剂。
国内外强碱性阴离子交换树脂清洗和解毒方法主要有水洗法、氧化法(NaClO3、NaClO和H2O2)和综合法等[3]。
由于树脂床垢层物和污染物主要为有机物,同时含有少量的铁、钙、镁等无机物,认为如上配制的清洗试剂具有相应的解毒作用[4]。
2.2.1清洗解毒试验
分别向5支玻璃柱中加入500 mL试验树脂,编号为1、2、3、4、5。1号玻璃柱加清水,2号加(1+9)HCl,3号加(1+9)HCl和1%H2O2,4号依次加入1% H2O2、10% NaCl+4% NaOH、(1+9)HCl,5号依次加入1% H2O2、10% NaCl+4% NaOH+20% C2H5OH、(1+9)HCl,进行清洗解毒试验。
盐酸可以通过酸溶作用,有效地消除铁等无机物污染[5];H2O2氧化性比NaClO3和NaClO温和,可有效地降解有机质,提高其酸溶性;10% NaCl+4% NaOH对树脂有机物中毒有一定的复苏再生作用[6]。试验结果见表4。
表4 清洗解毒效果初步分析
由表4可看出,3、4、5号试验树脂的外观得到很好恢复,证明清洗解毒试剂对其有一定的处理效果,其中3号试验较4、5号试验操作更简单方便。基于解毒速率和试剂的综合利用以及清洗效果方面的比较,以(1+9)HCl+1% H2O2混合溶液为解毒剂,进行下一步清洗、解毒条件优化试验。
2.2.2清洗解毒试剂优化
分别取1 L试验树脂倒入5个烧杯中,编号为6、7、8、9、10。向烧杯中分别加入不同浓度组分的H2O2+HCl清洗解毒剂,浸泡2 h后用清水洗至中性,用树脂网包裹放入吸附塔中,进行3组平行试验,吸附饱和后进行浸泡淋洗,对比树脂饱和吸附容量。试验结果见表5。
表5 清洗解毒树脂饱和吸附容量对比 g/L
由表5可看出:7、8、9、10号解毒树脂饱和吸附容量较6号(未解毒)树脂的高;8号解毒清洗配方效果最好,树脂饱和吸附容量较6号提高13.50%;10号试验结果较6号提高10.04%;9号试验结果较6号提高8.88%。选取效果最好的8号试验配方为清洗解毒试剂配方。
为适应固定床的运行要求,以及简化清洗操作过程,研制了一种气体旋流型清洗解毒装置。树脂和清洗剂在固定床和一体化装置之间循环流动,高速气流驱动树脂循环流动,气流沿切线运动,以充分搅拌洗涤污染树脂。清洗解毒一体化装置结构如图1所示。
该一体化设备材质为有机玻璃,清洗塔内径150 mm,柱状部分高1 000 mm,上下两端锥形部分各高100 mm,气流输送管内径25 mm,两个三通之间长为1 400 mm,上下两端高各为200 mm。
向清洗塔中装满清水,分别加入5、10、13 L等不同体积的D261树脂,在加入树脂的过程中同时打开底部排液阀,适当排掉部分清水,当水面高度比树脂床层高10 cm左右时,关闭排液阀;启动气泵,用气体流量计调节气量大小,进行模拟试
1—清洗塔;2—树脂床;3—树脂过滤器;4—气流输送管线。图1 清洗解毒一体化装置结构示意
验,测试一体化装置运行的稳定性,确定气流速度等操作参数,每次试验运行时间不小于2 h。
试验发现:当气流过小时,驱动力不足,树脂循环不畅甚至不循环;随着气流增大,树脂循环速度逐渐增加,但气流过大,设备运行不安全,颤抖厉害;气体流速为20~60 L/min时,树脂在空气气流的驱动下,能够很好地在清洗塔与气流输送管之间平稳运行。
配制(1+9)HCl+1% H2O2清洗解毒试剂,
分别向清洗塔中加入6 L试验树脂+8 L清洗解毒剂、8 L试验树脂+8 L清洗解毒剂、10 L试验树脂+8 L清洗解毒剂,启动气泵,用气体流量计调节气体流速为20~60 L/min,每次运行2 h结束试验。用清水将树脂冲洗至中性,再用树脂网包裹放入吸附塔中,吸附饱和后进行浸泡淋洗,分析树脂饱和吸附容量。试验结果见表6。
表6 清洗解毒联动试验结果
从表6可看出:清洗解毒剂与试验树脂体积比为1∶1时,树脂清洗解毒效率良好;体积比大于1∶1时,试剂成本增加,但树脂清洗解毒效果增加不明显,几乎不增加;体积比低于1∶1时,清洗解毒效果下降。
在钱Ⅳ矿区选取1座吸附塔,用DN80的UPVC管为输送管进行清洗解毒试验,吸附塔φ1 600 mm×6 800 mm、树脂床层高4 000 mm。试验主要设备见表7。
表7 主要设备清单
现场试验表明,树脂清洗解毒一体化装置运行稳定,采用高速气流为驱动力能够有效地搅拌洗涤污染树脂,且气流对树脂机械磨损小。该工艺操作方便、简单、安全,可广泛应用于矿山的固定床及移动床的树脂解毒过程。
1)通过酸溶、碱溶、醇溶及烧失试验,确定了树脂中毒物以有机物为主,同时含有少量钙、铁、镁等无机物,有机质含量达84.70%。
2)试验得出了最佳清洗解毒试剂的配方与使用方法,即用(1+9)HCl+1% H2O2溶液浸泡污染树脂,浸泡过程中进行搅动,让树脂与溶液充分接触。
3)研制了一套气体旋流型的清洗解毒装置,该装置以高速气流为驱动力,树脂在主塔和副塔中循环流动,充分搅拌洗涤污染树脂。
4)该一体化装置运行稳定,清洗解毒工艺参数可靠;清洗解毒液运行1次后,杂质含量高,不宜继续使用。
5)树脂清洗解毒一体化工艺技术可行、安全可靠,研究成果不仅可用于CO2+O2地浸采铀矿山,也可应用于堆浸矿山的固定床及移动床的树脂解毒过程。研究成果可为铀水冶工艺中树脂的清洗、解毒提供技术支持。