殷 炬 郑成明 王绪奎
(济宁矿业集团有限公司霄云煤矿,山东 金乡 272213)
霄云煤矿1308工作面北邻1306工作面采空区,1308皮顺沿空掘进,留设4.5m宽区段煤柱。工作面回采期间,皮顺由于受1306采空区及本工作面超前压力叠加影响,其超前支护40m范围内矿压显现明显,围岩变形严重。原皮顺超前设计采用7组迈步式超前支架配合单体联合支护,支护距离25m,现场情况证明该超前支护强度已不能满足要求。为了加强对皮顺端头及超前范围内的顶板管理,有效控制围岩变形,需对超前支护进行优化设计。
(1)皮顺为沿空留巷,矿压较大;
(2)巷道帮部网子锈蚀严重,出现折帮、网子脱落情况,小煤柱支承强度明显降低;
(3)1308工作面面长220m,推进速度慢,超前支护段出现明显蠕变特征;
(4)超前20m范围内采用迈步式超前液压支架支护,但由于疏于维护,液压系统漏窜液严重,支架工作状态不佳;
(5)皮顺设备配置中未考虑巷道变形,造成巷道设计断面较小,永久支护不科学。
(1)对皮顺沿空侧区段煤柱进行注浆加固,改善煤壁条件。沿顺槽方向每2m一排施工两个注浆孔,孔深1.5m,上孔距顶板0.5m,下孔距底板1m,每个孔注射4~6桶浮固德无机高分子材料,以煤壁跑浆为准。
(2)沿顺槽外帮重新敷设一层金属经纬网,与原网子相连并压紧,一方面起到护壁效果,另外在拉移超前支架时避免撕裂网子。
(1)对巷道上帮进行扩帮处理,扩帮宽度1.2m,扩帮后确保巷道总净宽不低于5.6m,扩帮后使用锚网(顶部施工2棵锚杆,帮部施工4棵锚杆,间排距800mm×800mm,锚杆采用Ф20×2400mm高强螺纹细丝钢筋锚杆,每棵锚杆均使用2支MSK2550树脂锚固剂)+单体支柱联合支护。
(2)在巷中补打一排锚索加强支护(巷道原有2排锚索支护),锚索选用Φ17.8×8000mm钢绞线,间距2m,每2棵为一组使用12#槽钢制作的锚索梁压接。
(3)皮顺全面卧底,其中转载机机头向外保证巷道高度不低于3.5m,保证底板平整,不留舌根,超前范围内最低高度不低于2.2m,每班安排专人清挖超前支架底座和转载机起坡段浮煤。
(1)皮顺超前支护段增加至60m,共分为三个区域,即超前支架外缘至超前段60m范围内为Ⅰ区域(约30m),超前支架支护段为Ⅱ区域(4组迈步式超前支架长度,26m),自关门支护向外至下路超前支架里侧为Ⅲ区域(其中煤壁至Ⅱ区域边界1.9~3.5m,共有2刀煤活动范围),见图1。
图1 1308工作面胶带顺槽超前支护示意图
(2)Ⅰ区域采取单体配合工字钢架棚支护,棚梁选用4.7m长工字钢,同起四架棚,排距0.7m,一梁三柱。架棚要紧跟卧底区域,架设平棚,倾斜顶板使用木料衬平。Ⅱ区域采取单体工字钢棚+超前支架联合支护,随拉移超前支架保留工字钢梁及上帮单体不回撤,回撤中路和下路单体,超前支架支撑工字钢假顶维护顶板;第7架超前支架支撑范围内工字钢梁增设中路单体加强支护。Ⅲ区域恢复原架棚支护形式,在中路和上路分别补单体棚腿,对应过桥处可将中路单体改为上路以保证安全出口畅通。
(1)采取以上改进措施后,巷道两帮移近量由原来的最大2.3m控制到不足0.5m,巷道变形得到有效控制,尤其是区段煤柱通过采取注浆加固措施,在煤壁及网子隔绝空气后折帮坠网情况大为改善,回采侧煤壁松动圈范围在1.5m以内,锚杆锚固在松动圈以外,仍然能够起到很好的锚固效果。
(2)工作面安全生产条件大大好转,安全出口符合标准要求,显著减少皮顺作业人员劳动强度,皮顺人员配置由6人减少到3人,工作面生产组织趋于正常。
(3)皮顺优化设计前,工区早班组织进行皮顺超前卧底、拉移超前支架和转载机,因巷道顶板维护困难,工作量大,造成早班无法组织生产,每日最多完成2个循环进尺。作为矿井主采工作面其安全、高效的优势难以发挥,各类经济指标均未达到预定要求。通过对皮顺超前支护优化设计改造,工作面日循环进尺3个以上,月推进度60m,月产量6.3万t,扭转了安全生产的被动局面,取得了较好的经济社会效益。