箱式回火炉快冷装置智能控制改造

2019-10-26 00:57董国节
设备管理与维修 2019年13期
关键词:炉膛水管降温

董国节,吴 金,池 成

(中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司,江苏常州 213011)

0 引言

推杆回火炉用于回火或结合气体渗碳和光亮淬火炉预热。它们适用于温度加热至750 ℃。这种回火炉具有高温、中温、低温回火功能,这台设备最大的优点是,可以气氛保护回火,防止工件氧化,并配有快速降温功能,工艺执行效率较高。

1 改造前情况

正常升温保温阶段回火炉冷却装置在炉膛外部,执行快速降温工艺时,冷却装置通过升降气缸下降至炉膛内部,向冷却装置管路内通入冷却水将炉内温度带走,从而达到降温的效果。

一般应用到快冷工艺的温度都比较高(400~650)℃,降温时,冷却装置下降到炉膛内部,直到炉膛内部温度降到200 ℃左右,再上升返回炉膛外部,对于冷却装置来说长期处于高温下工作,冷却装置内水管易结垢、降温效果逐渐降低,导致事态的恶性循环,加速了冷却装置管道老化变形,引起内部管路变形、脱焊、开裂等,最终冷却装置漏水损坏,整形补焊或者报废。

在冷却装置损坏的同时,会导致两台循环系统的电机内部进水,必须要更换电机轴承,同时还需进行烘炉浪费能耗,对于工件产品质量的影响就是产品有锈斑,氧化严重,导致产品返工、返修。

设备厂家在设备的回水管路上安装一个指针式温度计观察温度,同时在回水管路上安装了1 套丹佛斯自控式膨胀阀,通过检测回水的温度来控制进水量的大小。但经过几年的使用,故障点频发于此,膨胀阀的传感器位置安装在一个长方形的器皿内,回水从下而上再会到集水箱,导致大量的沉淀物堆积在底部造成管路堵塞。

每次设备冷却装置故障,回水口会聚集大量蒸汽,现场非常危险,对于生产现场也是极大的破坏,由于全是水蒸气维修难度、危险系数都很大,有时必须停炉降温才可以维修,造成能耗浪费。再一方面由于备件价格贵、工艺要求高、制作周期长,导致设备长时间停机,影响生产计划。

2 改造实施过程

2.1 故障分析

对冷却装置损坏的原因进行分析:对损坏的冷却装置内的循环水管进行切割检查,发现内部水碱较多。导致管内的通流面积变小,降低了冷却性能,从而恶性循环。根据多次维修的经验,回水管路设计存在一定问题,经常造成回水堵塞,导致冷却水循环系统不能正常循环冷却,回水有蒸汽必须停炉降温对管路疏通,造成停机维修。

2.2 制定改造方案

针对以上两点问题进行改造,第一点对于水碱的问题,不能根除但可以控制水碱的滋生速度,在回水管路加装温度传感器(PT100),在PLC 硬件上加模拟量模块,修改PLC 程序,在触摸屏上组态监控与设置功能。在执行快冷工艺时,根据回水的温度来控制冷却装置应该处在合适的位置。

当在运行降温工艺时,水温低于35 ℃冷却装置下降至炉膛内部,当水温超过75 ℃时,冷却装置返回炉外自身完成冷却,当冷却装置温度降至35 ℃时再次下降到炉膛内部,就这样循环动作,直到工艺结束循环动作停止,这样可以改善冷却装置的工作环境,减少水碱的滋生,提高使用寿命。第二点回水管路存在设计缺陷,导致水中的残渣囤积在膨胀阀探头处造成回水流量不足,要进行改造,将原本的膨胀阀拆除,改为直通管路,在管路的侧面加装PT100 热电阻进行测温。

2.3 开始实施

第一步选择一台回火炉进行改造测试,看是否能达到降温工艺要求。

(1)对供水方式进行改造,在非降温阶段,向冷却装置内部通入少量的冷却水让冷却装置维持在较低的温度,开始执行降温工艺时,打开电磁阀,通入大流量的水进行快速冷却降温。

(2)回水管路改造,将原本的膨胀阀拆除,改为直通减少回水阻力,并添加PT100 热电阻作为回水温度检测。

(3)增加西门子PLC 模拟量模块,与原本的PLC 等组件建立联系。

(4)电磁阀和热电阻,电路的链接,模拟量模块电源、热电阻等控制信号线的铺设。

(5)对PLC 的硬件进行组态,对现有的PLC 程序进行修改,组态触摸屏控制与显示界面。

(6)对程序进行调试,升温热炉调试,调整温度区间最终要达到降温的工艺要求。

3 改造后成果

图1 改造总体示意图

总体示意如图1 所示,改造后对冷却装置回水温度的有效控制,由于不会出现蒸汽,车间现场生产现场得到了很好的控制,原本设备周边经常积水,并且蒸汽对设备的油漆造成了破坏,现在这些问题一并解决。原本设备出现故障后,回水管内排出的全是蒸汽,非常危险,由于蒸汽的压力及温度较高,维修难度危险系数极高,对现场的工作操作人员也是种较大的安全隐患,改造后杜绝的以上问题。

冷却装置由于堵塞或回水不足、温度高等问题,产品降温达不到工艺要求,还需要返工造成能源能耗的严重浪费,现在回水温度超过设定的上限温度,冷却装置就自动上升到炉膛外部,可得到快速冷却,有效地保护了冷却装置,冷却装置内管路变形量也得到控制,管壁上水碱的滋生得到减缓,从而提高了冷却装置的使用寿命。

每台冷却装置的稳定运行直接影响到2 台电机的使用状况,改造前冷却装置一旦漏水,电机轴承内部就会有水渗入,导致电机轴承损坏,需要更换轴承。现在冷却装置的稳定运行同时保证了电机的正常使用,降低了停机时间和维修费用。

4 结语

通过这次改造,参与的维修人员专业技能得到提高,掌握较为前端的专业知识,并得到成功应用。整个改造时间紧迫,每台设备改造都必须加班加点完成,磨练了维修人员坚定的意志,振奋了维修人员拼搏向上、努力创新的精神。

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