基于SOLIDWORKS Flow Simulation 的卷烟设备改进

2019-10-26 00:57朱永明
设备管理与维修 2019年13期
关键词:卷烟机扇叶丝带

朱永明

(河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂,河南安阳 455000)

0 引言

ZJ17 卷接机组作为PROTOS 70 国产化机组,是目前烟草行业卷接机主力生产设备,以其较高的机电一体化程度、完善的检测系统,得到卷烟厂的青睐。但在实际生产过程中,卷烟机风室烟道风量不均匀,且吸丝带轮轴承处常因烟末堆积造成轴承运转不顺甚至卡死,使卷烟产品质量下降。通过SOLIDWORKS Flow Simulation 软件,对吸丝带轮进行仿真分析及改进,利用旋转的吸丝带轮形成涡旋气流,使烟末无法在轴承处堆积,减少轴承卡死现象,提高轴承寿命。

1 问题分析

ZJ17 卷接机组的风室是吸丝成型系统的重要组成部分(图1)。工作时风室体内形成一个负压为8000 Pa 的腔室。吸丝带在该负压和吸丝道气流的共同作用下吸住烟丝,形成具有一定宽度的烟丝束,并送往下步工序进行卷制。由于吸丝带为带有细孔的网状尼龙材料,当吸附烟丝时会有少量烟末穿过吸丝带被吸入到风室内。吸丝带在主动轮的带动下,通过5 个吸丝带轮(包括1 个通过气缸连接的张紧轮和4 个从动轮)。吸丝带轮处于风室内充满烟末的高尘环境中,其轴承处由于没有挡灰机构,长时间运行会堆积较多的烟末等灰尘,烟末进入轴承内部极易使轴承损坏和卡死,降低轴承零件的使用寿命,需经常更换轴承,否则将会造成吸丝带打滑,引发竹节烟和空头烟等质量问题,影响产品质量和设备效能。

2 吸丝带轮流体仿真及优化设计

吸丝带轮呈圆柱形,直径为60 mm,厚度为20 mm,内有2个6001 型轴承,烟条最大线速度为490 m/s,吸丝带轮转速为44.6 r/s,拟利用吸丝带轮的自转形成涡流使灰尘无法粘附在轴承上。需在吸丝带轮上设计扇叶,由于扇叶的设计手工计算难度较大,凭经验计算结果不准确,设计周期较长,成本较高。故使用SOLIDWORKS Flow Simulation 软件设计扇叶。

图1 卷烟机风室结构

首先,使用SOLIDWORKS 建立吸丝带轮主要结构模型(图2)。使用SOLIDWORKS Flow Simulation 建立流场仿真模型(图3)。通过正常状态下的流场分布图和流迹轨线可以看出:在吸丝带轮旋转时负压风在通过吸丝带轮,其轴承及轴处流迹轨线变化剧烈,容易集聚灰尘,需要在吸丝带轮上设计扇叶。扇叶的设计可在SOLIDWORKS中初步设计。图4 所示为初步设计的卷烟机风室吸丝带轮扇叶。

根据初步设计带有导流板的卷烟机风室模型,建立卷烟机风室流场仿真。

(1)加载SOLIDWORKS Flow Simulation,使用向导创建一个新的flow simulation 项目。选择合适的单位系统,分析类型选择内部,默认流体选择空气,使用默认壁面条件,初始条件的热动力参数设置为压力101 325 Pa,温度293.2 K,如图5 所示。

图2 卷烟机风室吸丝带轮结构模型

图3 卷烟机风室吸丝带轮流场仿真模型

图4 改进后初步设计带有扇叶的吸丝带轮结构模型

图5 各初始条件的设定

(2)定义旋转区域及边界条件。①插入旋转区域,将风室带轮设置为旋转区域,转速设置为44.6 r/s。②定义出口压力,根据卷烟机负压风机为风室提供8000 Pa 的负压可知,风室出口压力应为101 325-8000=93 325 Pa。③定义出口压力,根据卷烟机正压风机为风室提供1200 Pa 的正压可知,风室入口压力应为101 325+1200=102 525 Pa。④定义边界条件,将所有与气流接触的面设置为真实壁面并设置为定子。⑤定义工程目标,工程主要仿真的结果是流场的分布及压力,在此定义静压为计算目标。

(3)运行计算并查看结果,如图6 所示。通过流畅迹线可以看出,增加导流板后流场流速较增加前有明显的改善,轴承处流量变小。但是增加初步设计的扇叶仍需进行进一步的设计改进。在SOLIDWORKS 中重新更改导流板草图,通过改变扇叶的形状与位置,经多次仿真模拟计算,得到优化后的扇叶,重新计算并得到最终流场如图7 所示。

3 效果

在对风室带轮进行分析后,将设计好的风室带轮转化为二维图纸,经加工后应用于安阳卷烟厂卷包部ZJ17 卷接机组9#机设备,对改进效果进行验证,经3 个月数据收集及验证,整理结果见表1。

图6 改进后初步设计卷烟机风室吸丝带轮流场仿真模型

图7 改进并优化后卷烟机风室吸丝带轮结构及流场仿真模型

表1 平均每周更换轴承数量及设备停机时间

通过SOLIDWORKS Flow Simulation 软件对风室内吸丝带轮复杂流场进行仿真,可以直观地看到风室内部的吸丝带轮周围气体的流速分布、流速及压力,为其扇叶的设计提供了较为直观的方法。通过3 个月的试验验证,达到了预期目的,有效延长了轴承零件的使用寿命,防止了竹节烟和空头烟等质量问题的发生,提高了产品质量和设备效能。

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