14万吨ABS装置振动筛频繁漏料的解决方法

2019-10-26 03:27符绍鹏
设备管理与维修 2019年15期
关键词:不锈钢板粒料排料

符绍鹏,刘 庆,张 岩

(华锦集团双兴分公司,辽宁盘锦 124000)

1 隐患问题

双兴公司本体ABS 车间配置的2 套造粒振动筛,是美国ROTEX 公司生产的,型号为3422A,生产能力为20 000 kg/h。振动筛主要由1 台电机、1 台定频电机组成,作用是对造粒装置风送系统中的ABS 粒料进行筛选分离。自2010 年9 月份投产后,该设备运行平稳,但由于入口及出口硅胶软连接频繁出现漏料,导致装置经常停车或从旁路更换硅胶软连接,不仅频繁造成振动筛停车(单台2 次/月)更换软连接,更造成每条线物料落地(2 吨/月)的损耗发生(图1)。另外,泄漏的粒料洒落至地面,不仅造成成本损耗,也影响现场环境卫生。

2 改造方案及实施

2.1 确定方案

图1 软连接

图2 改造前的振动筛示意

图3 软连接运行示意

经过多次查阅设备随机资料,对比工艺流程后发现该振动筛为常压设备,软连接只起到振动筛与管线之间的缓冲连接作用,并没有密闭要求(图2、图3)。因此决定对振动筛进出口部位进行去除软连接改造:在振动筛进料口处位移行程直径的范围内加装接料漏斗1 个,在振动筛排料下方的管线位移行程直径的范围内加装接料漏斗3 个,振动筛无论进料或者排料,物料都会靠重力作用下到漏斗之中,风送到下一工艺流程,并在漏斗外侧加装防尘尼龙罩进行有效隔离粉尘。通过以上改造就可以解决振动筛软连接频繁破裂的问题(图4)。

2.2 实施过程

图4 改造后的振动筛示意

月计划中采购1.2 mm 不锈钢板制作接料漏斗8 个,选择合适机会停车处理改造部位:振动筛上盖需要扩孔安装接料漏斗,入口管线需要加长至进入漏斗内;下部接料管线割除处理并加装接料漏斗,使振动筛下料口处于漏斗接料行程直径之间,全部焊接施工完毕后,清理去除焊渣,并单机试车5 min,各进出口管线与接料漏斗没有碰触、不堆料即可,然后在漏斗外侧扎好防尘尼龙布。

3 改造后的经济效益

改造所需物资及设备有1.2 mm 不锈钢板、等离子切割机和氩弧焊。其中,1.2 mm 不锈钢板需要0.3 t,合计费用为0.3 万元;而等离子切割机和氩弧焊均为维护处自备,不产生直接的购置成本。所以本次改造投资需要0.3 万元。

改造前,软连接更换频次为每月2 次,每个硅胶软连接成本3000 元/条,每次需要4 条,2 次为8 条,共计24 000 元/月;ABS落地料为2 t/月,每吨14 000 元计算,共计28 000 元/月。改造后,这2 项费用均取消,每月合计可节省费用52 000 元。这样,一线二线2 台振动筛每月合计节省52 000×2=104 000 元,每年预计节约成本124.8 万元。

4 检修拆装注意事项

(1)施工人员必须熟悉图纸、资料及施工技术方案,并了解设备的结构原理,掌握正确的安装工艺、程序和方法,掌握有关精密测量技术,做好各项施工记录。

(2)提高检修人员全员质量意识,健全质保体系,使质量管理程序制度化和标准化。

(3)严格施工小组自检,设备员监检和维护处双方共检制度,确保施工质量。

(4)对主要施工工序设停工检查点,各方人员共检合格后进行检查签证。

(5)施工中,由专业技术人员对重要部位或工序进行详细的书面技术交底。

(6)严格施工工艺纪律,坚持文明施工。

(7)施工中所用的重要材料均应有材料合格证,设备的合金钢零、部件进行光谱分析,紧固件还需进行硬度检查,备件符合规格、材质、数量要求,遵循零件的互换要求。

(8)机器的拆检组装按图纸和规范要求进行,使用合适的工具,严禁盲目敲打。拆下的零、部件分别存放,对于精密部件要精心包装保护(表1)。

表1 施工风险识别

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