天然气净化厂可拆卸式板式换热器离线检修步骤优化

2019-10-21 15:36王得胜林国军陈立军
中国化工贸易·下旬刊 2019年11期
关键词:换热器效率实验

王得胜 林国军 陈立军

摘 要:重庆天然气净化总厂忠县分厂共有两列天然气处理装置,每列装置设计日处理原料天然气为300×104m3,每列装置有2台MDEA贫富液板式换热器(以下简称“换热器”),全装置共计4台,均为可拆卸式结构。在换热效果不佳时,拆卸清洗后恢复其换热性能,满足生产需求。每台换热器有163张板片,拆卸清洗时要清理每张板片的两面污垢、密封胶,再粘贴新的密封垫,工作量大、检修周期长。近几年上游气质较差,致使换热器内介质流通通道更易堵塞,运行周期缩短,检修频率和成本增加。为此,分厂从换热器检修各环节寻找合理检修方法,经实验逐步优化除垢、除胶操作,达到提高换热器检修效率的目的。

关键词:换热器;实验;除垢;除胶;效率

1 存在问题及原因分析

可拆卸式板式换热器离线检修主要包括板片现场拆装、垫片初步清洗、垫片除垢除胶、垫片粘贴,这四方面是影响板式换热器离线冲洗所需时间的关键影响因素。对2016年-2018年主要检修环节所需时间统计,影响换热器检修效率低的重要因素为换热器板片除垢、除胶和垫片粘贴。垫片粘贴时间可通过人员调整来减少,所以要优化换热器除垢、除胶操作,提高换热器检修效率。在检修可拆卸式板式换热器时,板片除垢除胶作为板式换热器检修的关键步骤,影响该步骤检修进度的因素有很多,从人、机、料、法、环五方面综合分析,影响板式换热器板片除垢除胶的关键因素为工器具落后,未选择药剂去除板片垢状物及密封胶,除垢、除胶方法选择不合理三方面分析,并制定对策,人的主要因素可在日常培训进行补足。

2 对策

通过查询分厂板式换热器日常检修记录,现场验证,与检修人员讨论,准确定位换热器板片除垢除胶效率低的根本原因,制定解决措施,见表1。

3 除垢除胶药剂的选择与比例确认

板片垢状物成分复杂,主要成分为无机盐类,在比对试验过程中,采用常用硝酸和硫酸配制10种不同比例的水溶液,板片垢状物在不同比例硝酸和硫酸水溶液中反应对比,在硫酸环境中基本无反应,硝酸环境中反应明显,除垢药剂初步确认采用硝酸。将硝酸配制成十五种比例水溶液现场试验比对,最后摸索出1:5为最佳除垢效果配比。对比六种品牌垫片去除剂浸泡,伍尔特垫片去除劑除胶效果最好,其成分为有机类,对板片无损伤。使用高效工具用硝酸浸泡污垢、垫片去除剂浸泡密封胶,使垢状物及密封胶与板片脱离,再选用高压水枪代替金属刷、平口起等落后工具,可轻松、彻底冲洗掉板片污垢及密封胶

综上所述,通过对板式换热器检修步骤优化,取得明显成效:①单台设备检修时间大大缩短,由原来20天每台次缩短为现在10天,检修时间缩短一半;②换热器检修频率由原来3台次/年降至2台次/年;③在完成板式换热器检修步骤优化后,有效提高换热器的检修效率和检修质量,降低换热器检修频率及费用,进一步确保装置安全平稳运行,附表2为优化前后检修成本对比。

作者简介:

王得胜(1991- ),男,汉族,安徽池州人,中级工程师,主要从事设备管理工作。

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