曹 密
(中国铁路沈阳局集团有限公司,辽宁沈阳 110001)
丹大铁路位于辽东半岛、黄海之滨,是东北地区首条滨海快速铁路,西起大连,向东北方向途径庄河市,终至丹东市,为双线电气化客货混跑有砟轨道。速度目标值200 km/h,全线营业里程293 km,线路延展长度586.629 km,其中路基延展长度285.679 km,占比48.7%。自2015年12月17日开通运营以来,路基的冻害问题一直困扰着铁路运营和维护工作,影响了冬季铁路运营的舒适性、平稳性和安全性。
本文通过对丹大铁路典型路基冻害地段进行取样勘察、数值模拟分析,研究丹大铁路涵洞顶部的冻害原因[1-3],并开展冻害处理对策的研讨[4-5],为严寒地区铁路冻害整治提供借鉴。
丹大铁路基床厚度为2.5 m,其中基床表层厚度为0.6 m,基床底层厚度为1.9 m。基床表层采用级配碎石填筑,基床底层采用A,B 组填料或改良土,其中基床表层底面以下至冻结深度范围内填筑非冻胀性A、B组填料(细颗粒含量小于15%)。沿线季节性冻土层厚0.88~1.20 m。
丹大铁路历年冻害情况见表1。可知,2015—2016年冻害59 处(涵顶53 处,占比90%),最大冻胀量15 mm。因丹大铁路开通时已入冬,加之初期部分地段路基不稳定,故未统计完全,冻害数量偏少。2016—2017年冻害203 处(涵顶146 处,占比72%),最大冻胀量25 mm;2017—2018年冻害134 处(涵顶87 处,占比65%),最大冻胀量16 mm;2018—2019年冻害133处(涵顶102 处,占比77%),最大冻胀量10 mm。从冻害发生位置看,涵洞顶部发生冻害较多,经现场调查,涵顶填土厚度均在0.6~2.5 m。从冻胀量方面分析,近3年最大冻胀量、平均冻胀量均呈现下降趋势。
表1 丹大铁路历年冻害情况
按冻害发展变化时间看,丹大铁路冻害一般在12月上旬发生并持续上涨,至次年2月中旬基本稳定,3月下旬、4月上旬开始回落,4月下旬可全部回落完毕。冻融期达5个月,约130~150 d。
根据丹大铁路冻害情况,选取丹大铁路旅客通道、涵洞、涵洞相邻路堤、涵洞相邻路堑4 种类型地段挖取土样,里程分别为K225+150,K225+476,191+450和 K296+320。天窗时间为 2016年5月9日至 2016年5月11日。根据丹大铁路基床结构,分别选取了土工布上、下基床表层与基床底层的填料。每层取样2袋,质量均约5 kg,分别位于路基面以下0.2 m 和0.6 m的位置,如图1所示。
图1 取样位置示意(单位:cm)
按TB 10102—2010《铁路工程土工试验规程》开展填料颗粒分析及含水率试验,检测结果见表2、表3。
基床表层级配碎石级配按照TB/T 2897—1998《铁路碎石道床底碴》中关于“基床表层级配碎石”的相关规定设计。由表2可知,取样位置的基床表层级配碎石的级配基本满足规范要求。
设计中对基床底层填料细料的规定为“填筑非冻胀性A,B 组填料(非冻胀填料要求细颗粒含量小于15%,细砂不可用作路基填料)”。由表3可知,细颗粒含量也有3处超过标准要求。
表2 基床表层填料颗粒分析及含水率试验结果
表3 基床底层不同深度填料颗粒分析及含水率试验结果
近年来,根据高速铁路冻胀相关的课题成果,在严寒地区修建高速铁路对冻结深度范围的填料提出了更高的要求,TB 10621—2014《高速铁路设计规范》要求细颗粒含量不超过5%。按照此规范,则全部取样地段的细颗粒含量均超过了标准值。
不同位置处基床底层含水率见表4。可知,各基床底层取样位置的含水率均较高,说明填料本身的持水能力较高,这为冻胀的发生提供了必要条件。
表4 不同位置处基床底层含水率
为了研究涵洞上部填土温度场分布及冻结深度变化情况,本文采用ABAQUS 有限元软件,对路基温度场及冻结深度变化进行数值模拟计算[6]。模型材料类型包括钢筋混凝土、AB 非冻胀土和级配碎石。材料属性见表5。轨枕和涵洞顶部为钢筋混凝土,道砟和边坡采用级配碎石表示,道砟以下及涵洞上部填土为AB非冻胀土,计算模型见图2。
表5 模型材料属性
图2 计算模型
该模型所用温度为丹东历史温度,由于计算频率按照1次/d,采用夜间24:00时左右的气温作为日平均气温,计算结果与实际情况会存在一定程度的误差。计 算 时 间 为 2015年11月14日 至 2016年2月29日 。2015年12月28日涵洞顶部路基温度场云图见图3。路基断面线路中心和路肩外侧的温度随时间变化曲线见图4。可知,同一时间内线路中心、路肩温度随时间变化的趋势大致相同,11月下旬地温达到0 ℃以下,1月下旬达到最低温度(约-10 ℃),期间受气温变化影响地温产生短期波动。
图3 路基温度场云图
图4 不同位置路基温度随时间变化曲线
路基冻结深度随时间变化曲线见图5,浅层冻结深度指由地表向下冻结的深度,深层冻结深度指由涵洞顶部向上冻结的深度。由图5可知:在2016年1月1日前,涵洞上部填土已经全部冻结,至2月29日为止未出现融化现象。这说明涵洞位置存在双向冻结的现象,导致涵洞顶部较其他位置的冻结深度偏大。
图5 路基冻结深度随时间变化曲线
基床底层填料细粒含量较高,超过当时建设的对于非冻胀填料的规范要求,而且含水率也较大,是丹大铁路产生冻害的根源。同时由于填料细颗粒含量较高,其自然持水率也会较高,同时由于丹大铁路沿线降水较为丰富,入冬之前雨水入渗路基,不易排出,这也是填料含水率较高的原因。
通过数值模拟可知,在涵洞位置,涵洞顶部填土会发生双向冻结,导致涵洞顶一般冻结深度较大,冻结层厚度增加速度快于一般路基地段,其冻胀速度也较一般地段快。另外,由于重力作用,入冬前大气降水入渗,水分滞留在涵洞顶部,填料排水性能较差,导致水分没有来得及排出就已经原位冻结,产生较大冻胀。
针对丹大铁路冻害特征,除了抬高道砟、注盐措施外,还有以下整治措施:
1)强化疏排水。对于涵洞顶填料不良、自然持水率较高的情况,应强化疏排水措施[7]。可在涵洞顶部高密度设置排水通道,例如每0.5 m 设置1 根平排孔,或者在涵洞顶内侧向上设置垂直排水孔,将基床中的自由水充分排出,从而达到降低路基冻胀的目的。
2)不良填料改性。由于填料本身高持水特性,在自由水排出的情况下,其本身产生的冻胀也会较大。因此,可对填料进行冻胀特性改良,例如采用高密度钻孔进行精细化注盐,使填料的冰点降低至当地最低温程度,从而消除冻胀。另外,也可采用高渗透化学注浆技术,降低填料的自然持水率,增加填料的整体性和刚度,以降低填料的冻胀特性[8]。
3)填料强化置换。强化疏排水措施与不良填料改性技术均治标不治本,无法根除铁路路基的冻胀病害。可通过对涵洞上部填土进行横向置换,达到消除冻害的目的。针对涵洞上部填土冻胀层位,通过横向一定孔径的跟管掏土将高含水率细粒土填料置换掉,并充填非冻胀材料,在实施过程中保持轨道结构几何状态的稳定,从而实现运营有砟铁路路基冻害处理的“一劳永逸”,解决长期以来由铁路路基反复冻融造成的运营和维护难题[9-10]。
1)通过现场取样分析,丹大铁路路基冻害的主要原因为基床底层填料不良,其细颗粒含量较高,导致自然持水率较高,填料冻胀率较大,加上涵洞顶存在双向冻结现象,导致了涵洞顶冻胀问题突出。
2)针对丹大铁路冻害可采取强化疏排水、不良填料改性和填料强化置换等措施进行综合整治。
3)铁路运营对线路平顺性要求较高,严寒地区铁路建设严格控制填料质量,是运营后冬季线路平顺性的根本保证。