刘祥亮,周 臣,洪新华,赵立群,王 宁,王春霞
(1. 中电华创电力技术研究有限公司,上海 200081;2. 北京欧林特技术咨询有限公司,北京 110048;3. 中电商丘热电有限公司,河南 商丘 476000)
某燃气轮机项目总装机规模1 300 MW,包括两台9E机组(2×180 MW)和两台9F机组(2×470 MW)。四台机组均为燃气-蒸汽联合循环机组,其中9E机组为两台GE公司生产的重型燃气轮发电机组,与国产余热锅炉和汽轮发电机组构成两套1+1+1配置的联合循环发电机组;9F机组锅炉选用东方日立三压、再热、无补燃、卧式、自然循环锅炉,燃气轮机选用东方三菱M701F4重型燃气轮机。该项目设计配套高、中、低压三种参数抽汽供热及溴化锂吸收式集中制冷站,通过对发电过程余热进行利用,实现冷热电三联供。
机组近阶段制冷站减温水喷嘴运行过程中存在频繁堵塞的现象,对系统安全运行造成较多的危害,主要体现在减温水喷嘴需不定期人工拆卸清理,增加检修工作量,影响制冷机系统正常运行状态;单位时间内通入的水流量减少,造成冷却效果不佳,蒸汽过热;堵塞物污染减温水水质,降低蒸汽品质;减温水喷嘴堵塞造成管道输送泵压力增大,泵频率和开度增大,工作电耗增加,增加运行成本;管道若发生腐蚀会缩短设备的使用寿命[1-2]。
通过设备检查、水样检测和堵塞物质化学成分分析等工作,初步诊断出减温水喷嘴频繁堵塞的原因,并提出了相应的防治措施和建议。
减温水管道位于制冷站厂房顶棚外部,余热锅炉热水供制冷机回水管处。设备KKS编码为I4601,水源取自凝结水加热器出口,介质即为凝结水。I4601管道配1备1用2套不锈钢滤网,投入运行约一年,拆开滤网见片状乳白色垢皮,厚度约0.7 mm,质地脆弱易折,残留的杂质。拆开喷嘴检查发现堵塞的黑色粘状物质见图1。
图1 减温水滤网处杂质和喷嘴处堵塞物质
对I4601管道喷嘴区域进行系统检查,流程示意图见图2。
图2 I4601管道流程系统示意图
从图2中可见,从余热锅炉侧凝结水加热器出口引至制冷站的减温水管道,规格为Φ219的普通碳钢材质,长度约200 m,管道内部热水(汽)为140 ℃左右,压力2.0 MPa,流量为120 t/h~200 t/h,经制冷站换热后回水重新送至凝汽器加热器入口,回水温度为70 ℃左右。从回水管引约70 ℃减温水,通过滤网过滤,从喷嘴直接喷淋至I4601蒸汽管道,I4601管道蒸汽由约240 ℃减温至约160 ℃,减温方式为介质直接混合式。I4601管道内蒸汽经制冷机后降温至85 ℃,疏水收集在中间热水箱。
对I4601管道减温水取样,首先采用原子吸收光谱仪检测水质铁离子含量,原子吸收光谱仪检测结果超出了仪器的检测上限,随后采用分光光度法测定,取样的减温水铁离子含量为0.999 mg/L,减温水铁含量异常。
对减温水喷嘴堵塞物进行取样检测分析,扫描电镜、能谱分析及定量分析检测结果见图3。
2.2.1 扫描电镜和能谱分析
从图3可见,放大后垢样尺寸不均匀,由很多微小颗粒粘结在一起,有些颗粒物可见发暗物质,有些颗粒物只含有微小颗粒物。大部分颗粒物只含有Fe和O元素,含发暗物的颗粒物含有O、Si、Fe或Ca元素,有些颗粒物含有O、S、Cr、Fe和Ni元素。说明减温水喷嘴处垢样主要成分为铁氧化物,其次为含硅化合物以及铬的氧化物等物质。
图3 堵塞物质扫描电镜和能谱分析
2.2.2 定量分析
根据DL/T 1151-2012《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》中相关方法,对水分、Fe3O4含量等指标进行化学定量分析,测试结果见表1。
表1 垢样化学定量分析结果
综上所述,减温水喷嘴处垢样为粉末状,含有少量的半透明物质和灰白色物质,大部分物质有磁性。能谱分析结果表明减温水喷嘴处垢样的主要元素为Fe和O,局部含有少量的Si、S、Ca、Cr和Ni等元素。化学定量分析显示垢样中Fe3O4含量为89.49%,酸不溶物含量为8.05%。
I4601管道减温水源自余热锅炉侧凝汽器加热器出口,凝加出口未设置取样点,无法直接对减温水前端(凝加出口)水质进行分析检测。查阅了化验班凝结水历史分析记录,凝结水水质较好,不存在铁离子超标现象。参考了2018年10月24日广东特种设备检测院出具的《电站锅炉水汽质量检验报告》(报告编号BJJ-S01804891),见图4。
图4 近期电站锅炉水汽质量检验报告
从图4中可见,凝结水硬度接近0,CC、Na+、Fe2+、Cu2+、SiO2未检,尚无法完全排除凝汽器加热器出口水质较差从而引起减温水喷嘴堵塞。
该厂凝结水pH值要求控制在9.40~9.60,实际运行中因调峰启停补水量大和监控调整不及时的原因,有时控制偏低,在9.20~9.60之间。
图5 铁/水电位—pH理论图
图5为铁水与pH值腐蚀的理论关系,一般意义上,pH值9.60条件下静态溶液中金属铁处于钝化或免蚀区域(非腐蚀状态)[3]。但Woolsey[4]和Baranenko[5]等国外专家研究发现当温度处于120~160 ℃的水汽环境下,水分子电离平衡常数会改变,导致溶液真实pH变化,管道介质与金属基体处于高流速冲刷状态,微观上会发生不同程度的流动加速腐蚀反应(FAC),特别是在管道弯头处发生FAC的风险较高如图6所示。从动态方面分析,管道内表面的铁开始溶解,并与水中的OH-结合生成Fe(OH)2,在水中溶解氧充足时,Fe(OH)2氧化成致密的氧化膜层Fe2O3,随着氧的不断消耗,水中的氧不足以将Fe(OH)2完全氧化为Fe3+,此时则转化为磁性氧化膜Fe3O4,该层氧化物结构较为疏松[6-7]。这也解释了垢样成分局部含有少量的Cr和Ni等元素的原因。
图6 140 ℃时流速、pH与FAC速率关系
图7 碳钢管道胶体Fe(OH)3脱稳示意图
无论是减温水水质较差含有胶体态Fe(OH)3,还是微观FAC反应生成的Fe(OH)3胶体,原本稳定分散在减温水中的同类电荷胶体态Fe(OH)3会在喷嘴孔隙变径处发生碰撞摩擦脱稳反应,生成磁性Fe3O4在喷嘴处沉积堵塞[8-9]。
结合设备检查、减温水水质检测、堵塞物的扫描电镜和能谱分析数据综合初步分析认为,制冷站I4601管道喷嘴堵塞的主要原因为减温水本身水质较差,分散在减温水(介质)中的胶体态Fe(OH)3,在管道喷嘴变径处同类电荷摩擦脱稳,微观流动加速腐蚀反应生成疏松的磁性氧化膜,冲刷脱落沉积在喷嘴孔隙之处。针对上述原因,提出以下几点防治措施:
(1) 在减温水管道进出口设置取样点,加强对I4601管道减温水的日常化学监督工作[10]。
(2) 利用检修期间对制冷站I4601减温水管道弯头处割管检查管壁内部形貌,确认I4601减温水管道发生流动加速腐蚀程度。
(3) 对制冷站I4601减温水系统改造,减温水从水质较好的位置引用。
(4) 因水汽系统控制pH值较高,建议查找机组中有无铜制元件,谨防热力设备发生碱性腐蚀[11]。