韩家湾选煤厂产品结构优化实践

2019-09-28 07:57苟晓东
山东煤炭科技 2019年9期
关键词:混煤块煤精煤

苟晓东

(北京国电智深控制技术有限公司,北京 102211)

韩家湾选煤厂隶属于陕西陕北矿业有限公司,是一座设计洗选能力2.00Mt/a的矿井型选煤厂。自2015年8月26日试生产至2015年12月30日,韩家湾选煤厂累计入洗原煤约85万t、块精煤约63.8万t、矸石约8.0万t。系统运行正常,各项指标良好。

1 生产现状

选煤厂入选不粘煤31号(仅2-2、3-1、4-2局部地段为长焰煤41号)是良好的动力煤和化工用煤。块煤可用于生产半焦及半焦产品的深加工用煤(如活性炭等)以及用于煤炭液化、气化或生产燃料油等。

选煤厂原设计工艺为:200~25mm采用块煤重介浅槽分选;3~0.5mm粗煤泥不分选,采用浓缩旋流器+振动弧形筛+煤泥离心机脱水回收,掺入混煤产品;0.5~0mm细煤泥不分选,直接压滤回收,掺入混煤产品中。

选煤厂原设计产品结构为:

(1)洗大块:粒度200~120mm,Ad≤8.0%,作为民用煤;

(2)洗中块:粒度120~25mm,Ad≤8.0%,作为半焦用煤或者化工用煤;

(3)混煤:粒度25~0mm,包括末原煤、末精煤、粗煤泥、细煤泥,作为电力用煤。

选煤厂投产以后,通过销售市场反馈信息了解到“三八”块煤产品畅销而且价格是混煤的1.5倍左右;25~13mm小块产品市场前景较好,销售价格高,是混煤的1.3倍左右;200~120mm大块产品价格高于混煤,但是市场需求小;市场的总体趋势是块煤产品,销路顺畅而且价格高于混煤。

根据原煤筛分资料,25~13mm占全样的14.05%,原设计该粒级原煤不入选,经筛分后直接掺入混煤销售。现根据销售市场情况,小块产品相对于混煤产品具有明显的价格优势及较好的市场前景,直接作为混煤销售损失了选煤厂经济效益。因此,韩家湾选煤厂应结合市场变化,及时进行产品结构优化,以提高企业的经济效益。原煤筛分试验报告见表1。

表1 原煤筛分试验报告表

2 生产环节能力分析及优化方案

经分析,优化产品结构,增加小块产品,主要是把原设计进入混煤产品的25~13mm小块分离出来,让其进入重介浅槽分选,分选出25~13mm小块精煤。因此,需要对原煤分级及产品分级进行相应的优化改造。

2.1 筛分车间原煤分级筛

矿井皮带最大运输量为900t/h,25~13mm小块为126.45t/h。筛分车间现有分级筛为3661型单层香蕉筛,筛孔为25mm,原煤25mm筛分效率约为60%。如果原煤进行13mm分级,现在筛分面积只有22m2,筛分效率无法保证。

优化方案:将原有3661单层香蕉筛更换为3661型双层香蕉筛,上层筛板为50(40)mm,下层筛板为13(mm),并且下层筛板采用弹性筛板提高筛分效率,筛下-13mm物料进入原有配仓刮板运至末煤仓储存、销售,筛上+13mm物料处理工序维持原有不变。同时可根据实际生产和筛分情况调整筛板尺寸,保证选煤厂各个系统正常运转。

原煤分级筛更换以后,入选粒度下限降低为13mm,按照13mm筛分效率60%,可推算+13mm块煤量为900×(55+44×0.4)=653t/h。

2.2 主厂房原煤分级筛

主厂房原煤分级筛为3673型双层弛张筛,F=26.28m2,Φ1=50mm Φ2=25mm,下层筛孔改为13mm分级,处理能力为650~700t/h。通过筛分车间调整原煤分级筛筛孔大小控制进入主厂房的入洗量,弛张筛满负荷运转可满足使用。

2.3 重介浅槽分选机

重介浅槽分选机型号为SCZQ1654,Q=420~512t/h·台,根据原煤粒度组成,+13mm物料占全样56%,最大约为504t,重介浅槽分选机处理能力基本满足要求。

2.4 脱介筛能力

(1)矸石脱介筛

矸石脱介筛型号为2448型,单台处理能力200t/h。预测矸石产率不到10%(即<51t/h),矸石脱介筛处理能力可满足要求。

(2)精煤脱介筛

精煤脱介筛型号为3661型,单台处理能力400t/h。块煤产量约占90%,脱介筛能力需达到453t/h,此环节能力略有不足。

优化方案:目前精煤脱介筛为水平安装,把机尾抬高450mm,变为4°安装,处理能力会提高10%~15%。改造后处理能力可满足要求,同时分级段筛板改为13mm筛板。

2.5 精煤分级筛

原设计块煤在产品仓进行120mm分级,分级筛为1842型圆振动筛,筛分面积F=7.56m2,处理能力为756t/h。产品结构优化工程后,精煤分级筛更改为25mm分级,筛上80~25mm块煤作为洗中块,筛下25~13mm块煤作为洗小块。25mm分级时,精煤分级筛处理能力约为227t/h,而精煤产量约为400t/h,原有1842型圆振动筛已经不能满足要求,需要更换。

优化方案:把原有1842型圆振动筛更换为GFS-450-25型高幅筛,处理能力为450t/h,高度约为3300mm,可满足安装空间及处理能力要求。

3 优化后的选煤工艺及产品结构

产品结构优化工程完成后,选煤厂分选工艺维持原有,仅块煤分选粒度由200~25mm改为90~13mm。

选煤厂产品结构调整为:

(1)洗中块:粒度90~25mm,Ad≤8.0%,作为半焦用煤或者化工用煤;

(2)洗小块:粒度25~13mm,Ad≤8.0%,作为化工用煤;

(3)混煤:粒度13~0mm,包括末原煤、末精煤、粗煤泥、细煤泥,作为电力用煤。

4 优化效果

选煤厂产品结构优化工程于2016年1月开工建设,2016年2月正式投入生产,到目前已运行两年多,系统运行正常。

产品结构优化工程完成后,选煤厂2016年处理原煤3.85Mt,块煤洗选系统处理量为1.98Mt,生产小块0.48Mt。根据小块价格220元/t,混煤价格180元/t,计算2016年产品结构优化工程产生直接经济效益(220-180)×48=1920万元。

选煤厂2017年共处理原煤4.00Mt,块煤洗选系统处理量为2.10Mt,共生产小块0.50Mt。根据小块价格377元/t,混煤价格285元/t,计算2017年产品结构优化工程产生直接经济效益(377-285)×50=4600万元。

5 结语

产品结构优化后,选煤厂工艺更加灵活,可根据市场变化及时进行调整,同时增加了对煤质的适应性。产品结构优化工程改造工程量少,投资低,施工周期短,对选煤厂正常生产影响小,产品销售市场好,提高了韩家湾选煤厂的经济效益。

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