王文国
(山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司,山西 晋城 048017)
井下钻孔自然伽马与视频同步探测系统,是用于煤矿井下钻孔综合采集与分析的新型技术。它能够一次完成视频、自然伽马、测斜(钻孔方位、倾斜度)数据采集,并结合软件进行数据的同步分析计算,获取钻孔岩性柱状、钻孔轨迹、钻孔结构等多项成果。该技术在华阳煤业井巷施工过程中推广应用,给矿井防治水工作提供了很大的技术保证。现以华阳煤业15101工作面回风顺槽1#钻场钻孔探测为例,阐述该技术应用情况。
华阳煤业为一座资源整合矿井,瓦斯等级为低瓦斯矿井,煤尘无爆炸危险性,煤层自燃倾向性等级为Ⅱ级,属可燃煤层。开采煤层为15#煤层,其顶板为K2灰岩,厚9.66~9.80m,K2灰岩下部有0~0.2m左右的泥岩伪顶。由于煤层赋存较浅,上覆岩层裂隙发育,地表水经充水通道灌入采空区中,在采空区中容易形成积水,对采煤工作形成威胁,为安全生产带来隐患。综合考虑,本矿主要自然灾害是水害。
根据防治水细则规定,坚持“物探先行、钻探验证、化探跟进”的探测制度,物探主要采用YCS-40型矿用本安瞬变电磁仪,探测有效距离100m,留设40m的超前距离,60m允许掘进距离,即60m做一次物探。钻探:15101回顺采用ZYW-1200型矿用液压探水钻机,每个钻场设计3个钻孔,起钻高度距底板1.5m,钻探有效距离70m,帮距取20m,超前距30m,允许掘进距离40m。化探:采样后12h内通过水质化验—对水质成分及时化验,通过各类离子含量分析判断水源。
常规探测方法基本掌握正常区域水体存在情况,但对出现地质构造段、地层层位异常区段,特别是小股水量,探测不准确,容易在采取应对措施方面造成误判。为更准确有效判断水源、出水点的位置、出水量等参数,采用钻孔自然伽马及视频探测方法弥补上述不足。
该探测系统由硬件和分析软件构成,硬件部分由主机面板、线缆箱、探头、推杆四部分构成。使用时,可以实现井下视频、自然伽马、钻孔轨迹(方位角、倾角)、钻孔深度数据的一次采集。在地面通过分析软件,实现井下实测数据下载,进而对钻孔孔斜计算,定量分析揭露地层的岩性、厚度、含水性及孔壁的结构特征(包括分层性、厚度、岩层软硬程度、岩石空隙、裂隙、出水点特征、顶板离层情况及断层等)。
15101回风顺槽井下位于15#煤层三条大巷以北,为首采工作面回风顺槽,东边150m为15101运输顺槽,该巷道开口位置距15#煤运输大巷8#测点32.24m处,方位角为1°05′45〃,沿15#煤层顶板掘进,巷道设计长度980m,巷道断面为矩形断面,净宽4.0m,净高3.0m,净断面积12.0m2。地面相对位置为上掌村以东280m,寨上村西北500m,地表为低山丘陵地貌,部分为耕地。
4.1.1 入井前准备
在地面确保仪器已经充足电,连接主机箱与探头电缆,加电查看仪器工作是否处于正常状态;根据探测钻孔的最大深度,携带足够数量的推杆;检查工具包内的开口扳手、螺丝刀、防水胶带、镜头等是否齐全。
4.1.2 操作前选位准备
到达现场后,首先将“主机箱面板”放在钻孔附近的平坦位置,打开箱盖;将推杆及工具包准备到位。
4.1.3 操作前对设备检查
在“主机线缆箱”上的电缆头架子上,取下电缆头,检查电缆头处的防水胶圈是否完整,有破损时务必更换。检查仪器的扶正器螺丝是否正常,扶正器的弹片能否正常收缩。检查探头各部件连接处有无松动现象,发现问题及时更换处理。
4.1.4 将“探头”与“电缆箱”的电缆头连接
连接时要轻缓转动仪器探头,拧紧探头与电缆头螺母。此时,按动“电源”开关,“探头”的LED灯被点亮,主机箱视频窗口可以清晰看见探头所探视频。注意禁止转动电缆头端,防止电缆线拧断。
4.1.5 推杆间连接
取出一节“推杆”,用推杆公扣一段对准探头尾部丝扣,拧动推杆将其连接到“探头”;然后,将“探头”及第一节推杆送至被测钻孔的孔口深度约25cm的位置。
4.1.6 注意事项
安装完成第一节推杆后,打防水胶带,以保护线缆接头部分不会受到线缆拉动的损伤。注意:(1)打防水胶带应当将电缆与推杆一起缠紧;(2)防水胶带打3~5圈,打3~4处,均匀分布在第一节推杆;(3)不得使用非防水胶带代替防水胶带。
4.2.1 零位操作
按动主机操作界面上的“电源”按钮,“电源指示”灯亮起,随后,“液晶显示区”可以查看到仪器在孔口处的钻孔视频图像;查看数码管上的深度显示窗是否为“000.00”,如果不是,按动“清零”按钮,使其显示为此数值。
4.2.2 启动
按动主机操作界面启动按钮,主机操作界面上的工作指示顶亮起,大约5~10s后,该指示灯开始闪烁,同时,液晶显示区左上角出现红色闪烁的REC开始录像,说明一切工作正常,此时可以开始探测。
4.2.3 过程操作
开始连接第二节推杆。拿出第二节推杆,将其公扣与第一节推杆的母口的丝扣进行连接。注意一定要将丝扣拧到底,丝扣接触端不能有间隙。连接推杆完成后,缓慢、匀速推送推杆,推进速度不能超过0.3m/s,将仪器探头缓慢向孔中推进。
按照以上连接方式与推进要求,逐次连接其余推杆,以尽可能均匀速度将探头送入钻孔。
4.2.4 关闭操作
主机箱操作人员观察深度数据、视频、仪器的工作指示灯状态,直至探测到钻孔孔底。再次按动启动键,工作指示灯停止闪烁,液晶显示区左上方的REC标识消失,并停止显示内容,此时仪器停止全部数据采集。待仪器停止工作后约10s,按动电源按键,关闭主机箱并退出仪器。
4.3.1 推杆、探头的退出
将推杆和线缆一起向钻孔外拉出,逐次旋转拧开各节推杆,直至探头从钻孔中取出。注意,旋转拧开推杆时,用手抓紧孔口处的推杆,只旋转卸下被拉出孔口外部的推杆,以防止钻孔内部推杆在旋转时脱开,致使探头丢落在钻孔内的事故发生。退出推杆过程中同步转动主机箱上的轮柄,回收线缆。退出探头后,去掉防水胶带,卸下探头,清洁整理仪器。
4.3.2 数据下载
用专用数据线将主机箱通讯端口与电脑连接,将视频资料剪切保存到计算机中。利用系统自动分析系统,生成钻孔定向剖面图、钻孔平面轨迹图,并按照设定比例尺生成钻孔柱状图进行CAD图形输出。
图1 探放水钻孔布置图
图2 1#钻孔轨迹剖面图
巷道在施工超前钻探探测时,水平面扇形布置了三个钻孔(图1)。该处开口段为全岩,以第1个钻孔为例,沿设计钻进12m后打到煤层,钻进约25m后又遇到岩层,掘进约44m后再次进入煤层,终孔深度为60m。
这种现象按照常规的钻探设计及地质层位分析,对前方的地质情况难以判断。采用井下钻孔自然伽玛与视频同步探测系统对钻孔探测,其中1#钻孔主要成果如下。
图3 1#钻孔测井柱状图
图4 1#钻孔预想地质剖面图
如图3所示,红色曲线所代表的实测钻孔轨迹在剖面上发生了“波动”现象,开孔后钻孔首先水平前进10多米后有稍向上向趋势,约20m后向下方偏斜至终孔。
通过特殊点视频截图,结合钻孔轨迹和测井柱状图,可以断定:钻孔在19m处遇到约5cm的裂隙,裂隙有少量出水,此为钻孔出水的根源,超过20m后,孔内基本无水,岩性成像清晰,到43m处煤岩过渡段出现塌孔现象,而后进入全煤层直至终孔。
综合以上成果分析及2#、3#钻孔的测井情况判断,超前钻探所揭露的巷道前方应该没有构造异常现象,所发生的钻探异常,是由于钻孔轨迹“波动”导致的钻孔揭露层位异常。根据探测成果绘出1#钻孔的预想地质剖面图。后经巷道向前施工验证,前方地质构造情况与本次测井分析成果完全一致。