锚杆锚索预应力全长锚固技术的实践

2019-09-28 07:57
山东煤炭科技 2019年9期
关键词:水泥浆锚索浆液

许 磊

(山西焦煤集团西山煤电集团官地矿,山西 太原 030000)

官地矿三水平为-1200~ -1026m,全煤顺槽巷道沿3煤层底板布置,开拓巷道主要为穿层施工。随着开拓延深,地压增大,巷道变形加剧,巷道支护越来越困难。巷道围岩的回缩量达到700~1100mm,底鼓量为200~700mm,返修周期为2~4个月。为了解决支护问题,先后采取了加大锚杆和锚索直径、提升支护材料材质、增加让压圈达到锚杆和锚索耦合支护等技术措施,但效果不明显。

1 预应力全长锚固技术施工工艺

官地矿目前锚杆(锚索)施工工艺主要为:钻孔→利用锚杆(锚索)顶入树脂药卷→利用锚索钻机转动顶推锚杆(锚索)→安装完成进行锚杆紧固加压(锚索拉拨加压)。

改进后全长锚固锚杆施工方法为:巷道顶部钻孔施工完成后,用注浆管将树脂药卷顶推至孔底(图1a),注浆(图1b);注浆泵将混合后的水泥浆压出至孔底,此时水泥浆将树脂药卷包围,锚杆止塞在水泥浆压力作用下后退至孔口,停止注浆,拔下注浆管,水泥浆呈现瞬时拟态稳定性挂在孔内不落,插入带锚杆止浆塞的铺杆(图1c)并旋转顶入安装,药卷固结,施加预紧力(图1d);安装第二根锚杆时,随注浆泵开动,水泥浆瞬时实现高流通性,进行注浆。4~6h后水泥浆凝固,实现预应力全长锚固。固结后注浆充填体包围在锚杆杆体周围黏结锚杆杆体和岩体,具有高强度和高抗剪切能力。

图1 预应力全长锚固锚杆支护顺序图

全长锚固锚索施工方法为:巷道顶部钻孔施工完成后,用安装了防渗套的锚索自由端将树脂药顶推至孔底(图2a),开动钻机旋转安装铺索。锚索安装完成后在防渗套上安装锚索注浆塞、托盘,锁具将注浆管从锚索托盘上小孔中穿出(图2b),加压锚索达到设计压力。将注浆塞注浆管和注浆泵、注浆管连接,注浆(图2c),4~6h后水泥浆凝固,实现预应力全长锚固。

图2 预应力全长锚固锚索支护顺序图

采用该技术需要增加锚杆注浆塞、锚索注浆塞、锚索防渗套,但施工工艺除增加注浆环节外基本不变。

在现场试验过程中,锚杆施工中顶推药卷采用普通锚杆施工,系用锚杆直接顶入,相比使用注浆管封孔器顶入时间略短。注浆施工中由于注浆后需要浆液稳定时间,加上注浆时间共需增加3.1min/根。

在锚索施工过程中,由于安装锚索防渗套可以由施工人员提前准备,不影响整个工序和施工工艺时间,注浆时间同样也可以滞后施工进行,因此可以在工艺施工时间中不考虑,故锚索施工时间可以看作不变。

在整个施工过程中,由于人员素质不同,施工熟练程度不同,导致现场施工时间和施工效率差距很大。但是针对同一施工群体,工艺变化和时间调整通过组织协调对整个施工基本没有影响。

2 全长锚固注浆液配比及特性

在整个试验过程当中所需混凝土浆液要求具有较高的流通性,以方便进行泵送;在注入钻孔后要求浆液不能流出,要求浆液具有较高的抗流挂性能;根据支护要求,浆液凝固后要有比较低的收缩率和比较高的抗压、抗剪抗劈裂强度。而其中浆液的抗流挂性能和流通性又是矛盾的,基于此,提出拟态瞬时稳定性原则,即所配浆液具有拟态瞬时稳定性。当浆液静止不受压力时具有假性凝固状态,能够挂在注浆孔中不掉落;当浆液受到压力时,能够瞬时恢复较高的流通性,使用注浆管输送时阻力基本忽略不计。

浆液的拟态瞬时稳定性试验采用流通法进行,用Φ3mmPU管配合血压计橡皮球、直尺进行检测。把搅拌好的水泥浆接在PU管下方,握动橡皮球排出空气,松开皮球,观察浆液被吸附的上升高度,检验其流通性。用475mm筒形纸杯作为试验器具模拟钻孔。将浆液注入纸杯用刮刀抹平,然后停留1min,将纸杯倒转,然后测量杯内浆液下沉量,作为其抗流挂性指标。通过试验可以看出:普通混凝土浆液随着随水灰比的增大其黏度降低,流通性加大,无法兼顾抗流挂性和流通性。而全锚浆液[混凝土浆液采用525水泥,硅粉(3%~6%)、PVA纤维(0.1%~0.22%)、有机改性砂浆增稠剂(0.4%~0.6%)、改性聚丙烯酰胺Y15010增稠剂10.2%~0.3%)、聚乙烯醇PVA1799(0.25%~0.36%)、聚乙烯醇PVA2088(0.3%~0.4%)]在特定水灰比情况下,具备了拟态瞬时稳定性,能够兼顾抗流挂性和流通性两项指标。全锚浆液最优水灰比为0.8~0.85。

由全锚注浆试块和普通混凝土浆液试块抗压试验可以得出:由于PVA纤维的掺入,试件的抗压强度具有较好的提升,同时韧性增加,基本保持受压一开裂一破坏过程。而普通混凝土在达到极限载荷时,通常都是脆性破坏。

由于PVA纤维的掺入可以有效提高全锚浆液的抗折性能,因此相较素混凝土浆液可以有效地防止黏结破坏,全锚锚杆的抗剪能力相当于节理抗剪强度和锚杆抗剪强度之和,使锚固岩体的承能力可以得到显著提高。

3 全长锚固支护巷道的应用和观测

3.1 南三采区皮带下山全长锚固支护实践

针对官地矿实际情况,选择在南三采区皮带下山进行支护试验。试验段巷道为穿层布置,主要为顶板-底板-煤层。3煤在全区发育,为沥青~弱玻璃光泽,视密度为1.35t/m3,抗压强度为18.5MPa,厚层状,赋存稳定,结构简单。

图3 巷道支护断面图

巷道断面形状为直墙半圆拱形,净尺寸为:墙高1800mm,拱高2500mm,净宽5000m,巷道支护断面图如图3所示。支护方式为:巷道采用Φ22mm×2800mm的高位让压应力显示锚杆,底脚采用Φ22mm×2800mm高强蛇形锚杆;每套锚杆采用2卷K2570的树脂锚固剂,锚杆盘采用护顶面积较大的高强方形200mm×200mm×10mm托盘;锚杆间排距为1700mm×900mm,巷道全断面使用Φ12mm圆盘加工而成的钢梯。顶板锚杆的安装应力为8t,帮部锚杆的安装应力为4t。金属网采用Φ6mm盘圆编织的钢筋经纬网,金属网规格:长×宽=2000mm×1100mm(网孔为80mm×80mm),金属网搭接量为80mm,网扣间距不大于160mm,采用1#镀锌锌铁丝双股双排扣菱形绑扎,混凝土标号为C20,喷厚为100mm。

加扣间距不大于160采用锌铁丝双股双排扣,锚索类型为Φ22mm×5000mm低松弛钢绞线锚索,每套锚索采用3卷K2570的树脂锚固混凝土标剂,锚索托盘为300mm×300mm×12mm的高强球形托盘,锚索间排距为1700mm×900mm,锚索的安装应力为12t。

锚杆、锚索的布置方式为:在巷道正中布置一根锚索,再分别向两侧850mm处各布设一根锚杆然后再依次向两侧布置锚索。锚杆、锚索要求间隔布置,间距为850mm,锚杆、锚索要尽量打在钢梯孔内,锚索外露长度不大于250mm。

3.2 支护巷道观测分析

共布置8个观测断面,观测断面间距15m,其中使用全长锚固技术巷道4个测点,未使用全长锚固巷道4个测点。在每个观测断面的正顶锚杆及两帮两根锚杆上,分别安装应力监测压力表一个,观测锚杆应力变化及巷道收敛变形情况,观测周期每5d一次,观测从2017年8月10日到2017年10月15日,共观测65d,记录锚杆应力表数据及巷道收做变形情况,并制作锚杆应力变形曲线及巷道收敛变形曲线。根据观测情况可以看出,采用预应力全长锚固支护的巷道,在观测期内,锚杆应力变化不大,且各锚杆间应力大致平衡,观测65d巷道最大两帮收敛变形量为200mm,最小变形量160mm,顶板最大下沉量为200mm,最小下沉量为160mm,巷道收敛变形较小,支护效果明显。

4 结论

(1)预应力全长锚固锚杆、锚索的施工相较于煤矿原有锚杆、锚索施工,除增加注浆设备和工序外,其他设备、材料施工工艺变化不大。其中锚杆施工中只增加一道注浆工序,能在施工中影响时间;而锚索施工由于注浆可以滞后,对施工时间影响不大。现场施工,沿用原钻孔尺寸,钻具材料不变,工作量少,施工简单。

(2)在普通硅酸盐525水泥中掺入适量添加剂,在水化作用下形成无机-有机薄膜包围水泥分子,在周围形成网状结构,改变水泥浆液物理性质,形成高流通瞬时拟态稳定性水泥浆液。当水泥浆液在注浆管中输送时具有高流通性,当浆液停止输送时具备瞬时稳定状态,表现为挂在注孔壁上不再流动,当再次启动注浆泵时,水泥浆液马上又转变为高流通性。浆液凝固时,浆液中加的硅粉和PVA纤维可以有效提高固结体强度,达到设计要求。

(3)从施工后观测结果可看出:使用全长锚固支护后,在观测期内,锚杆应力变化不大,且各锚杆间应力大致平衡,观测65d巷道最大两帮收敛变形量为200mm,顶板最大下沉量为200mm,卷道收敛变形较小,支护效果明显。

综上所述,预应力全长锚固支护技术施工简单,成本低廉,能够满足大采深、高地压、高应力复杂条件下的软岩巷道支护。

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