工业锅炉鼓包变形事故的分析

2019-09-28 07:13李晖榕林东文
质量技术监督研究 2019年3期
关键词:金相鼓包珠光体

李晖榕,林东文

(福建省锅炉压力容器检验研究院漳州分院,福建 漳州 363000)

漳州地区食品罐头业、食用菌菇业、建筑模板业等所用锅炉均以小型DZG(单锅筒纵置式)锅炉为主,且保有数量较多,在生产运行过程中,往往会出现锅炉鼓包变形事故。文中采用两台型号、材质、规格相同的锅炉,针对其锅筒底部鼓包变形,分析研究锅筒材料在外在因素作用下,通过内在因素的显微变化,最终导致失稳变形的原因。

1 检验过程与结果

1.1 现场宏观检查与分析

Ⅰ号锅炉是在停炉检修后正常燃烧一天后,发现锅筒底部出现明显鼓包变形,立即停炉检验,检验确认该鼓包变形最大高度为63mm,面积350×250mm。Ⅱ号锅炉由于鼓包变形量较小,未能及时发现,长时间保持正常燃烧状态,在正常内部检验过程中发现锅筒底部鼓包变形,变形最大高度18mm,面积330mm×230mm,如图1所示。经表面磁粉检测,确认两台锅炉锅筒变形部位均未发现有表面裂纹。现场进一步检验发现,两台锅炉鼓包变形部位的内表面均存在有较厚的水垢、泥沙或泥垢沉积,厚度为2.0mm~3.0mm,Ⅱ号锅炉锅筒底部外表面鼓包和内表面沉积见图2。因此,经外观检查判断为水垢、泥垢阻碍了热传递,导致锅筒材料的过热劣化变形。

图1 两台锅炉锅筒底部鼓包变形高度示意图

图2 锅筒底部外表面鼓包变形及内表面泥垢沉积

1.2 化学成分分析

分别对两台锅炉锅筒底部正常区域的基体(Q345R)上进行主要元素分析,分析结果见表1。

结果表明:以上两台锅炉的锅筒用材符合GB713-2008 的标准要求,选用材料不存在元素含量或偏析问题。

表1 光谱分析化学成分结果(质量分数,%)

1.3 金相检验分析

金相检验的取样位置如图1所示。从图3可知,两台锅炉锅筒底部正常区域的金相组织为:铁素体+珠光体,属于正常组织。选取变形高度10mm(D点)位置进行金相检验,结果为正常:铁素体+珠光体,说明组织未发生明显变化(见图4)。当选取变形高度分别为18mm(C点)、43mm(B点)和63mm(A点)位置进行金相检验,结果发现在变形高度大于等于18mm时,珠光体中的碳化物已分散且向晶界聚集,且已发生球化,金相组织为:铁素体+球化体及少量珠光体,A点、B点位置的球化级别为5级;其中C点位置球化程度最为严重,组织为铁素体+球化体,且铁素体晶粒长大,球化级别为6级(见图5)。

图3 E点、F点位置金相组织(500×)

图4 D点位置金相组织(500×)

图5 A、B、C点位置金相组织(500×)

1.4 硬度分析

分别对图1中所选取的位置点进行布氏硬度检测,检测结果如图6所示。从图6可知,两台锅炉锅筒底部正常区域的硬度值正常;变形高度为10mm(D点)时,与正常区域相比,硬度值仍未发生明显变化;当变形高度继续增大时,布氏硬度发生明显下降,其中C点位置的硬度下降变化最为明显,仅有110HB,这与上述的金相检验结果相符。

图6 布氏硬度测量值对比图

2 原因分析与结论

2.1 外部因素

从外部因素来看,通过现场检验和咨询发现,两台锅炉给水均采用地下水水质,未经过滤和软化水处理,给水中带有一定的泥沙或泥垢,同时日常运行中疏于管理,未对锅炉进行有效的定期排污。因此,在锅炉运行过程中,锅内水不断蒸发浓缩,水中盐类过饱和之后,析出沉淀形成水垢和大量沉积物覆盖于底部受热面。水垢、泥垢的导热性极差,热阻是锅炉用钢的40-100倍左右,高热阻使得锅筒底部直接受火焰加热部分的金属不能及时、有效的冷却,造成壁温过高,超过允许使用温度(430℃)。

2.2 内部因素

由于外部因素的影响,导致锅筒底部金属一直处于受热不均匀状态,变形部位壁温过热,具有较大的热应力[1],不可避免的会导致材料的劣化,具体分析如下:

(1)从锅筒底部正常区域的化学元素成分分析结果判断,各元素含量和GB713中的Q345R钢的化学成分相符。且从该部位的金相检验结果可知,材料金相组织为:铁素体+片状珠光体,也完全符合材料标准要求。因此,可以排除锅筒材料的材质问题。

(2)由金相检验结果分析,鼓包变形部位的珠光体中的碳化物已分散且向晶界聚集,且已发生球化,最严重处球化级别为6级,判定变形部位发生了明显的材料过热劣化现象。

(3)从硬度测量结果可知,鼓包变形部位的硬度值相比于正常区域明显下降,认为相应的材料冲击韧度也会下降,这与金相检验结果相符,说明材料组织的劣化对其性能具有较大影响。

(4)对于Ⅱ锅炉较低变形高度18mm(C点)的位置,其金相检验和硬度测量结果均低于变形高度较大的Ⅰ号锅炉,分析认为,这是由于Ⅱ锅炉更长时间处于 AC3 左右的高温,随着时间的延长,组织变化更为彻底,性能下降更为严重。

综合上述分析,两台锅炉在高温状态下,由于冷却不足,材料金相组织会发生变化,强度下降,无法满足使用强度,这时,即使工作压力不超过额定压力,金属晶体也会发生塑性流动直至变形。

3 整改措施

(1)按照《锅炉定期检验规则》的要求,对上述两台锅炉挖补修理,并彻底清除锅筒底部的泥沙或泥垢[2]。

(2)针对锅炉水侧进行物理或化学清洗,彻底清除水垢。

(3)完善锅炉水处理系统。通过加装锅外钠离子水处理设备,对锅炉给水进行处理,也可联合加药处理,以确保锅炉给水符合 《工业锅炉水质》的要求,并完善日常管理,加强运行中定期排污。

(4)使用单位必须配备专职的水质化验员,做好水质化验工作,加强水质管理,防止水质超标。

(5)对锅炉司炉人员加强教育培训,提升其技术水平和责任心。

4 结语

上述两台锅炉均已修理且经监督检验合格,并重新投入使用,有效地避免了安全事故。但对锅炉的修理既耗时、耗力,又影响企业的正常生产,造成了一定程度的经济损失。因此,使用单位在生产过程中更应该加强对于锅炉的日常维护和运行保养。同时,应积极主动同检验单位加强沟通联系,及时申报、配合检验,确保锅炉正常、可靠的运行。

综上所述,上述两台锅炉均为日常运行管理不规范引起的锅筒底部结垢和泥沙、泥垢沉积,导致锅筒底部受热面过热、过烧而形成鼓包变形。

猜你喜欢
金相鼓包珠光体
提升珠光体组织的耐磨性能以及热稳定性
蠕墨铸铁RuT400与RuT450的拉伸与疲劳性能
某渗滤液收集池底部防渗层鼓包的分析与治理
一起锅炉清洗后鼓包事故的原因分析及处理
一起碳化塔产生氢鼓包的原因分析
Al元素对高碳珠光体钢连续缓慢冷却相变行为的影响
稀土对高碳钢组织与性能的影响
球墨铸铁件金相组织分析与控制
一起锅炉鼓包开裂事故原因分析、处理及预防措施
黄金制品的金相研究