刘金凤
【摘 要】本文针对抽油泵免修期短的问题,通过采取生产过程分析和现场描述相结合的办法,对油井出砂对抽油泵的机理,从管柱沉砂、抽油泵结构、油井井况和产出液介质四个方面进行分析,采取了系列防砂治砂、上提油井泵挂和推广应用新型抽油泵等措施,取得了较好的效果。
【关键词】出砂;抽油泵;失效;机理分析;治理措施
滨博采油管理区管辖的区块地层胶结疏松,出砂严重。目前有60%的油井出砂,含砂量大于1.0‰的油井占4.5%,油井的普遍出砂使抽油泵的工况环境进一步恶化。本文通过现场描述和生产过程分析相结合的方法,对油井出砂造成抽油泵失效的影响原因进行了分析,通过采取一些治理改进措施,来提高抽油泵的适应性。
1、抽油泵失效原因分析
从矿场描述抽油泵的失效类型,主要有柱塞和衬套配合副失效、固定凡尔失效、游动凡尔失效、砂卡泵失效四种失效类型。通过对78口失效抽油泵调查发现,柱塞和衬套配合副失效井占到58%,游动凡尔和固定凡尔失效占35.6%。下面结合现场描述,从油井出砂对抽油泵失效的影响进行剖析。
1.1砂粒在管柱内的沉降
目前区块综合含水已高达96%以上,油井的含砂量基本上大于0.3‰,含砂量最高的达到10‰以上。由于原油的粘度远远大于地层水的粘度,而在相同的流速下,不同介质的携砂能力与介质的粘度呈正比[1],所以地层油的携砂能力要大于地层水的携砂能力。当井液进入抽油泵后,由于活塞的抽吸作用以及抽油杆与油管的相互运动,使得地层水与地层油充分混合,大的油滴变成小油滴分散在地层水中,因此地层油中的砂粒混合在地层水中,由于地层水的携砂能力差,部分砂粒会在重力作用下下沉。
其次,由于抽油杆与油管的相对运动,从管流的流体力学特性分析,由于粘性流体附面层的影响,在抽油杆上行时,靠近油管壁的流体必然粘附在管壁上,流速为零,靠近抽油杆的流体速度与抽油杆运动速度相同(见图1)。在抽油杆下行时,靠近油管壁的流速为零,而与抽油杆接触的流体与抽油杆的下行速度相同(见图2)。因此井液在油管中运移速度从纵向上和径向上都是变速运动,砂粒会在井液低速时沉降,部分砂粒也会沿着井壁的低速区沉降到抽油泵。特别是油井停产时,砂粒快速沉降,严重时会造成卡泵和砂埋。
1.2抽油泵结构的因素
普通抽油泵在结构上没有任何挡砂措施,而且柱塞端部有0.5o的锥面,抽油泵在往复运动过程中,使得砂粒直接沉降到柱塞与泵筒间隙中,而且抽油泵柱塞上的防砂槽只具备挡砂和刮砂性能,对防砂槽沉砂的清除没有考虑,在防砂槽存砂后,同样会造成活塞衬套磨损。
其次,抽油杆通过游动凡尔与活塞连接,活塞往复运动使得游动凡尔罩承载着大小不对称的变载荷应力。在凡尔开启过程中,凡尔罩受到连续间断的撞击,加速了疲劳破坏。凡尔罩作为井液的出口,由于改变了液流的方向,使得冲刷腐蚀加剧[2]、,造成凡尔罩的失效。
1.3井身结构和地层能量下降加剧了磨损
通过对油井井身轨迹资料的研究,油井随着井身的加深,与井口的同心度变差,特别是在500米以下,井身轨迹呈螺旋向下。动液面一般在700米以下,有杆泵平均泵挂为1200米左右。由于抽油泵所处位置径向偏差增大,使得抽油泵在油井中呈倾斜状态,沿着井身轨迹呈一定的角度,使得抽油泵在抽吸过程中,偏磨现象加重。
1.4磨损和腐蚀双重作用,造成抽油泵失效
抽油泵在高含水环境下,润滑介质变差,采出水直接与抽油泵表面接触。经统计油井矿场化验资料统计,油井的矿化度在10000-30000mg/l,对孤岛东区馆3-4单元110口井统计,PH值小于7的油井占34%。通过对油井生产过程跟踪分析,在相同的生产参数下,含砂量和矿化度与抽油泵的泵效有着直接的关系。低矿化度、低含砂的油井高泵效期较长,而且泵效下降缓慢。高矿化度和高含砂的油井高泵效期较短,而且高泵效期过后,泵效下降比较快。
2、治理措施及效果
2.1防砂治砂配套技术的应用评价
为有效降低油井采出液的含砂量,通过多年来的不断研究和探索,形成了地层化学防砂、井筒机械防砂和泵下挡砂的防砂工艺系列。
(1)定剂、抑砂剂的应用。在矿场应用过程中,稳定剂和抑砂剂主要应用于出砂不很严重,但是由于含砂量较高,造成抽油泵生产周期短的油井。通过对现场应用的620井次稳定剂和240井次抑砂剂数据对比分析,取得了较好的效果。
(2)泵下挡砂器的应用。为降低采出液的含砂量,在管柱优化方面,通过在抽油泵下加装泵下挡砂器,,降低进泵液体含砂量,减轻砂对抽油泵磨损。通过对15口井进行分析,含砂量由应用前的0.94‰降低到0.52‰。可以有效的延长抽油泵的高泵效生产期,而且从二次作业的2口井现场描述发现,尾管中有20米的沉砂,说明起到了明显的滤砂作用。
(3)确定合理的采液强度。在油井的生产过程中,通过对油井采液强度和含砂量的历史数据进行拟合,可以得出含砂量与采液强度的变化规律,从而确定合理的采液强度。
2.2恢復地层能量,严格控制油井沉没度
在搞清油井供液能力的前提下,降低油井泵挂,可节约投入。改善抽油泵工况的另一项有效途径,是严格控制油井沉没度。目前抽油井的平均沉没度为522.2米。通过对油井合理沉没度的研究分析表明,含水大于90%,沉没度250米,含水小于90%,沉没度400米即可满足油井生产要求。
2.3推广应用新型抽油泵,提高抽油泵可靠性
针对高含砂、强腐蚀的特点,为有效延长油井的免修期,推广应用了一系列新型抽油泵,取得了较好的效果。为提高抽油泵抗砂能力,推广应用了改进泵、防砂卡泵和等径泵,主要应用于由于磨损而造成免修期短的油井。改进泵在结构上,将游动凡尔移到活塞的下端,可避免凡尔球撞击凡尔罩。在活塞的两端加高硬度弹性刮砂装置,直径大于泵筒内径,在弹力和液柱压力的作用下,弹性斜片紧贴在泵筒内壁上,活塞往复运动时将砂子被斜片刮下由井液带走,提高抽油泵的可靠性。通过现场10口井对比,免修期延长98天。利用环空沉砂原理,防止砂卡泵,减轻泵的磨损。平均免修期由187天延长到246天。9口等径柱塞泵免修期延长了36天,且具有高泵效期长的特点。
3、结论与认识
(1)油井含砂量和矿化度越高,抽油泵的高泵效期越短,而且泵效下降越快;
(2)有杆泵在生产过程中,必然会有部分砂粒沉降到抽油泵上,使抽油泵磨损。通过一系列防砂工艺,可以降低油井的含砂量,延长抽油泵的高泵效期;
(3)油井井况的复杂变化,是造成抽油泵失效的重要因素,通过恢复地层能量,严格控制油井沉没度,可有效改善油井工况;
(4)高含砂、强腐蚀是造成抽油泵短命的重要因素,通过应用新型抽油泵,可提高油井的泵效,延长油井免修期,降低油井的维护费用。
【参考文献】
[1] 辜志宏,张凤民.出砂油井用抽油泵初始间隙的选择.石油机械.2001,29(3):35-37.