高 军,张 洪
(马钢公司制造部 安徽马鞍山 243000)
2018年,马钢公司积极贯彻钢铁行业去产能政策。同年4月,二铁总厂北区9#、13#两座450 m3高炉永久性停产,1000m3以下高炉全部退出生产序列。原先在仓配公司新料场露天堆存、加工的除尘灰,通过铁路装车供应二铁北区烧结的生产保供模式被打破。2018年国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《钢铁企业超低排放改造工作方案》中,明确要求采用清洁方式运输物料的比例必须达到80%以上。面对日益提高的环保管控要求,面对数量不断增加,运输、使用组织极为困难的除尘灰,马钢打破常规、创新思维,首次引进吸排式罐车运输除尘灰,进入港务原料总厂综合利用系统,实现除尘灰全流程密封、环保的运输模式,为实现“清洁马钢、绿色马钢”迈出坚实的一步。
1、马钢公司各生产线在生产过程中产生大量的含铁尘泥,包括瓦斯灰、除尘灰、压滤污泥等。一直以来,此类含铁尘泥都是安排在仓配公司新料场露天堆存,经过简单的混匀加工后,铁路装车供应二铁总厂北区烧结系统使用,全年用量在15万吨左右。随着2018年二铁总厂北区高炉永久性停产,此部分含铁尘泥必须重新制定处置去向。
2、根据马钢公司对含铁尘泥的分类划分,产生于二铁总厂南区高炉、港务原料总厂区域的低锌除尘灰参与料场混匀造堆,并在港务原料总厂料场综合利用分厂新建收料、加工系统。
3、二铁总厂南区、港务原料总厂区域共计21个除尘点,采用的是储灰仓→加湿器→自卸车的放灰模式,在放灰、运输过程中产生的扬尘,已无法满足当前的环保要求,必须进行流程再造实现除尘灰的清洁运输。
港务原料总厂综合利用分厂的污矿处理系统建于2007年,利用普通罐车运输新区各单位产生的除尘灰,经过强力混合后参与三铁总厂的混匀造堆,月均处理量3000吨。此次综合利用系统改造,按照增加处理能力1.2万吨/月进行设计,以完全消化二铁总厂南区、港务原料总厂料场外供一分厂区域产生的除尘灰。鉴于罐车运输清洁环保的特点,以及新建系统与老系统的功能互补的要求,此次除尘灰运输采取气体输送的方式。
根据公司现有的运行模式,气体输送除尘灰可以采用管道输送或者普通罐车运输;在运输方案的讨论过程中,有管道运输、普通罐车和吸排式罐车可以选择,种运输方式比较分析见表1。
2018年1月,通过国内兄弟单位固废运输方式的考察和了解、学习吸排式罐车的运行情况,结合马钢的实际情况,经过对三种运输方式的比较,决定在马钢首次采用吸排式罐车运输除尘灰,全过程封闭,实现清洁运输、资源有效利用的目标。[1]
表1 各运输方式优缺点对比
在投用吸排式罐车运输除尘灰前,需解决新老运输车型不同带来的影响,原有运输除尘灰自卸车长度为8.5 m,宽度为2.5 m,高度3.5 m;新型吸排式罐车长度为12 m,宽度为2.5 m,高度为4 m。需要对放灰点进出道路的转弯半径、周围设施的高度逐一进行现场确认,制定改造计划。原有自卸车在放灰点的收料时间约为20分钟,到新料场的卸料时间约为5分钟。而吸排式罐车的收料时间约为60分钟,卸料时间约为50分钟。根据收料、放料、运输时间,提前预排车辆运行时刻表,在满足生产的前提下,最终确定配置6辆吸排式罐车,减少投资。
吸排式罐车运输除尘灰正式运行之前,对每个放灰点逐一勘查,对现场新型罐车的装载条件进行识别、记录。结合现场实际情况,排出改造节点,并建立应急响应机制,出现问题,各方协同及时解决,按照“改造一个、稳定一个,推广一个”的计划有序推进。2018年8月18日,第一个放灰点1#高炉槽下改造完成,进行放灰试验,第一车灰虽然仅有2.18吨,实现从无到有的良好开端。
2018年8月底,二铁总厂南区、港务原料总厂外供一分厂,在不影响当期生产的前提下完成共计21个除尘点改造工程,协调解决新型罐车吸尘、运输、打灰过程中出现的各种问题,吸排式罐车运输除尘灰上线并快速提高运输量,实现全厂21个除尘点的吸排式罐车运输。
1、从2018年8月18日开始放第一车灰,至10月9日全部除尘点实现吸排式罐车运输,期间累计10270吨。顺利实现从自卸车向吸排式罐车的平稳过渡,没有对在线生产、除尘设备造成任何影响。
2、按照“改造一个、稳定一个、推广一个”的推进计划,相继完成19个除尘点的放灰系统改造,日放灰量逐步增加,系统运行高效,满足了清洁运输、保产保供的需求,详见图1。
3、吸排式罐车运输除尘灰投入运行近一年来,放灰、运输、输灰各环节运行稳定,故障率低,运输量已经超过1.2万吨/月设计能力,详见表3。
2018年马钢首次使用吸排式罐车运输除尘灰,建立起从无到有的新的运行模式,是一个不断学习新工艺、掌握新技术的过程,运行情况良好,取得了圆满的结果。目前在一钢轧总厂3#转炉的除尘系统改造中,也引入吸排式罐车,效果良好。
罐车运输粉状物料是一种较为成熟、普遍的运输模式,但是在老旧生产线改造过程中,现场环境受限的情况下,吸排式罐车较好的解决了这个困难。从马钢的生产实践来看,运行效果良好,值得在钢铁冶金企业推广。
根据国家最新下发的《钢铁企业超低排放改造工作方案》征求意见稿要求,对于物流运输的指导思想和目标指标为:钢铁企业实施清洁运输,主要生产物料和产品通过铁路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输的比例达到80%以上。吸排式罐车的投入使用,可以较好地实现清洁运输的目标。
图1 改造期间日放灰量统计表3 2019年上半年吸排式罐车运输量统计单位:吨/月
时 间2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月运输量126521159214320157851634915340