转炉炼钢煤脱氧工艺浅析

2019-09-12 08:17:10
中国金属通报 2019年8期
关键词:温降钢种钢包

刘 哲

(本钢板材股份有限公司炼钢厂,辽宁 本溪 117021)

目前我厂使用的脱氧剂主要就是“铝粒”和“铝线”。虽然,“铝”脱氧效果好,但是“铝”系合金成本高,对成本影响较大。我厂先后采用过“硅铁”脱氧;“电石”脱氧;但是效果都不是很理想。近期我厂采用“煤”进行预脱氧,然后在使用“铝”进行最终脱氧取得了不错的效果。

1 “煤脱氧”的理论依据

在采用氧气复吹的转炉中,需要采用氧化的方式将钢水中的氧从钢水中提取出来,此过程为“脱氧”。目前,转炉系统普遍采用沉淀方式脱氧,即“铝”系合金进行脱氧,其中包括铝粒、铝铁、铝线等[1]。

为降低成本,我厂采用“煤”进行脱氧实验,以降低脱氧成本。

煤的主要成分为“C”,脱氧形式为:C+2O=CO2

而铝脱氧的形式为:2Al+3O=Al2O3

2 “煤”的使用方法

煤脱氧工艺是利用出钢过程往钢包内加入煤,使煤中的碳与钢水中氧反应到达脱氧目的。我厂前期采用人工加入的方式投加煤粉脱氧,但是由于工作强度大,并且加入煤粉后反应比较剧烈,对人员安全影响较大,所以后期采用中位投料的方式加入煤粉。在实际使用中,煤粉是否能够充分燃烧,避免“C”元素进入钢水中导致增碳,是实验的关键要素。综合以上因素制定“煤脱氧”方案如下。

2.1 中碳钢种

煤加入量规定:

2.2 低碳钢和低级别钢种

煤加入量规定:

低碳钢种出钢不脱氧,出钢后喂线,不具备喂线炉座,煤加入60s后再脱氧。

2.3 补充规定

(1)所有RH钢种出钢后向钢包表面手投20kg煤,用于改渣。

(2)加煤炉次薄板LF钢种加入钢包灰600kg,其余钢种加入钢包灰300kg。

(3)底吹不开炉次,煤的参考进碳量还要提高。

(4)出钢前期加煤时,岗位人员注意躲避,避免前期火大伤人。

3 实验数据与分析

2.1 ~2.28共试验钢包加煤740炉,合计加煤54.9吨。

分类数据同统计如下:

3.1 RH钢种179炉

表3 RH钢

其中煤加入量≥60kg共77炉,即利用煤脱氧,合计加入煤6.4t,节省铝粒3.2t,共4.51万元。

(1)降碳看,加煤>100kg,增碳现象明显,RH钢种煤加入量≯100kg。

(2)出钢降氧对比数据看,加煤>60kg脱氧效果明显。(3)出钢温降对比,试验炉次出钢温降影响不大。

3.2 低碳LF钢149炉

图1 温降与加煤量对应图

其中煤加入量≥60kg共74炉,即利用煤脱氧,合计加入煤6.6t,节省铝粒3.3t,共4.65万元。

(1)出钢温降看加煤量增加出钢温降增加。

(2)全部喂线炉次出钢过程与RH不脱氧类似,数据对比看,煤加入量≥80kg出钢增碳明显。加入量200kg增碳0.024%,考虑出钢翻碳,实际增碳0.035%左右。

(3)脱氧数据看,脱氧效果达到1:2之间。既100kg煤脱200ppm氧。

表4 低碳LF

3.3 中碳LF钢253炉

图2 加煤量与温降对应图

表5 中碳LF

其中煤加入量≥60kg共253炉,即利用煤脱氧,合计加入煤28.78t,节省铝粒14.39t,共20.29万元。

(1)出钢温降看,中碳钢加煤温降值增加。

(2)出钢增碳效果看,煤加入量>100kg出钢增碳现象明显,200kg煤增碳较普通炉次多0.037%。

(3)加煤炉次与不加煤炉次铝控制波动不大。

4 结论

(1)节约成本:根据实验数据,100kg煤脱200ppm氧,而200ppm氧需要铝粒56.25kg。按目前煤粉单价为1300元/吨;铝粒单价为14130元/吨。所以,节约成本为14130×56.25-1300×100=664.8元,吨钢成本为3.8元。

吨钢节约成本为:(238-191)×14.13÷174=3.76元/吨钢

可见,实验数据与理论推论基本一致。

(2)通过“煤脱氧”实验中发现,由于煤粉中含有水分较大,导致温降较大。而且,水分大不适应于对“H”含量有要求的钢种。

猜你喜欢
温降钢种钢包
太古长输供热管线温降统计及分析
SPHC钢种转炉冶炼的生产实践
山东冶金(2022年3期)2022-07-19 03:24:26
汽轮机快冷新方式在实践中的成功应用
热连轧带钢边部组织对于边部翘皮缺陷的影响
重型机械(2020年4期)2020-06-29 03:06:18
埋地热油管道正反输温降影响因素分析
集输管道效率分析及相关计算探讨
提高LF炉精炼钢包使用寿命的方法
100t精炼钢包底吹氩工艺物理模拟研究
大型铸锻件(2015年1期)2016-01-12 06:33:17
钢包铝镁碳砖的研制与应用
基于甘特图的钢包运行控制模型研究