赵春海 白云峰 郭俊 宋立权
摘要:
在作业井施工过程中,经常会遇到杆、管断脱的情况,由于落入井内的抽油杆通常经历过偏磨、拔负荷、顿击等伤害,杆鱼顶会变细、弯曲等,使捞筒卡瓦抓不牢,造成打捞失败。如何提高抽油杆打捞筒打捞成功率、减少中止井的发生是每个井下作业技术人员需解决的问题。
关键词:抽油杆,打捞,方法,效益
一、问题的提出:
1、落物鱼顶尺寸难确定,工具选择难度大。
目前,抽油机、螺杆泵井使用抽油杆的规格、种类较多,我们大庆油田主要有φ16mm、φ19mm、φ22mm、φ25mm、φ28mm、φ38mm等规格抽油杆,每种规格抽油杆本体、抬肩、接箍外径尺寸各不相同。在打捞工具中,每种规格抽油杆每个部位断脱,都有相对应的打捞工具或卡瓦,但因落井抽油杆抬肩、接箍距杆本体鱼顶距离难以确定,无法准确选择杆接箍捞筒或本体捞筒进行打捞;又因偏磨、拔卡等因素,鱼顶外径尺寸会发生变化,无法准确选择捞筒卡瓦尺寸,打捞工具选择难度大。
2、打捞成功率低,下步施工难度大。
打捞工具选择不正确或错误的打捞操作方法都易造成打捞失败,同时因打捞管柱反复的试捞、顿击,经常造成杆落物弯曲,给下步打捞增加难度,造成大修施工或使大修施工复杂化。2013年一厂作业大队常规作业队套管内捞杆14井次,成功6井次,成功率42%;大修队套管内捞杆12井次,成功7井次,成功率58%。
二、技术革新主要内容
(一)革新内容
为了降低打捞工具选择难度,提高打捞成功率,减少大修施工井,需要对抽油杆打捞工具进行改进,我们对现有的捞杆工具进行分析,优选活页捞筒进行改进,主要做了两方面工作,一是将活页捞筒的U型翻板替换成四块相对独立的卡瓦,使活页捞筒对抽油杆本体、抬肩和接箍的各个部位都能进行打捞;二是增加卡瓦组合,通过不同规格卡瓦间的相互配合,扩大活页捞筒的打捞范围。
1、活页捞筒U型翻板替换为卡瓦
原活页捞筒由接头、筒体、U型翻板、弹簧、销、引鞋等部分组成,打捞时杆接箍顶开U型翻板进入到翻板上部,翻板在弹簧作用下复位,杆本体位于挡板U型槽内,上提捞筒,接箍下抬肩坐在U型翻板上,实现打捞,捞筒只能打捞固定规格的杆接箍。将U型翻板改进成四块相对独立的卡瓦后,使捞筒由原来的翻板阻挡打捞变为卡瓦咬合打捞,打捞部位由杆接箍扩展到杆本体。
2、增加卡瓦组合,扩大打捞范围。
由于改进成卡瓦牙打捞落物,卡瓦牙与落物外壁接触面积越大,则抓得越牢,能够承受的提拉负荷也就越大。为了确保卡瓦牙与落物接触面积足够大,设计了两组卡瓦牙,每一组卡瓦牙承担一定尺寸范围内的落物打捞,两组卡瓦牙组合到一起后,使活頁捞筒的打捞范围进一步扩大。
改进后的活页式抽油杆打捞筒图片
(二)主要技术指标
1、打捞范围16-59mm。
2、卡瓦承受最大提拉负荷≤20T。
三、成果应用情况
1、 应用范围及数量
成果经过2年时间的研制、改进、再改进等多次的往复,目前已全面在一厂作业大队作业施工中广泛的应用,该成果降低了打捞工具选择难度,打捞成功率方面得到了极大的提升,至2014年10月底,该工具已累计使用13井次。
2、 应用效果及效益
目前,该工具已使用13井次,成功12井次,打捞成功率为92%。该工具打捞范围大,减小了工具选择难度;操作简单,深受作业队喜爱;同时,减少了中止井和大修井,按原打捞成功率42%计算,少中止6口井;按单井大修费用20万元计算,减少大修施工费用120万元。
3、 详细测算或评价依据
拥有该项技术革新,按照目前的井下作业工作量,我厂常规作业每年会减少中止6口井,按单井大修费用20万元计算,减少大修施工费用120万元。
结束语;
前景预测如在井下作业系统可以推广该技术革新,全油田作业系统每年将减少中止井10口以上,节省大修成本200万元/年以上。