吕振家 彭建强 鞠红霞 冯天澍 韩 亮 闫红博
(1.哈尔滨汽轮机厂有限责任公司,黑龙江150046;2.黑龙江科技大学,黑龙江150022)
R26是一种Fe-Ni-Co-Cr基沉淀硬化型高温合金,具有良好的室温综合性能、高的持久蠕变强度和低的缺口敏感性以及优良的抗应力松驰性能,广泛用于超临界、超超临界汽轮机叶片、紧固件等高温部件。然而,在实际生产中,部分炉号的R26合金棒材,特别是轧制棒材,在标准热处理之后,会出现带状细晶组织。由于晶界在高温下是薄弱位置,因此,通常希望高温材料能获得相对较粗的晶粒。目前,对于该合金的研究,多在锻造工艺、化学成分对性能的影响等方面[1-3],对于R26合金细晶带组织的研究,尚未见报道。
本文针对某炉号轧制R26合金棒材出现的细晶带问题,分析了问题产生的原因,并通过试验研究,找到了解决此问题的手段,即通过增加预备热处理,可以消除细晶带。而且,实验室试验结果及批量产品工艺试验结果表明,增加预备热处理不会影响合金室温拉伸和高温持久等性能。
试验材料采用真空感应炉+电渣重熔工艺冶炼,轧制成形,成品规格为∅75 mm。化学成分和性能要求分别如表1和表2所示。
表1 试验材料化学成分要求(质量分数,%)Table 1 Chemical composition requirements of tested material(mass fraction,%)
表2 力学性能要求Table 2 Mechanical properties requirements
R26合金的标准热处理工艺如下:
1025℃±13℃×1 h,油冷或水冷+815℃±8℃×20 h,炉冷至730℃±8℃×20 h,空冷。
棒材轧制完成后,检查金相,发现组织均匀,晶粒度为7.0级~8.0级,但是标准热处理后检查组织,发现组织非常不均匀并存在大量细晶带,晶粒度为4.0级~7.0级,如图1所示。但是,棒材的室温拉伸性能满足标准要求,如表3所示,且强度和塑形都有较好的富裕度。
轧制态(100×)标准热处理后(100×)
图1 轧制态和标准热处理后的组织Figure 1 Microstructure in rolled state and that after standard heat treatment
图2 异常组织(500×)Figure 2 Abnormal structure(500×)
1050℃处理前4.0级60%,7.0级40%1050℃处理后3.0级90%,7.0级10%1080℃处理前4.0级~7.0级1080℃处理后3.0级1100℃处理前4.0级~7.0级1100℃处理后3.0级
图3 预备热处理前后的组织比较(100×)Figure 3 Comparison of microstructures before and after preparatory heat treatment(100×)
图4 预备热处理与补充固溶的晶粒度对比(100×)Figure 4 Comparison of grain size between preparatory heat treatment and supplementary solid solution(100×)
图5 返修前后组织对比(100×)
Figure 5 Microstructure comparison before and
after repair(100×)
R26合金经标准热处理后的组织由γ基体、γ′相、TiC、TiN、M3B2型硼化物、M6C型碳化物组成。合金中的一次相主要是TiC和TiN,以夹杂物的形式沿加工方向分布,成块状或条状,个别呈带状。合金异常组织在500倍下的照片如图2所示,可以看到沿加工方向的TiC、TiN,以及沿晶界分布的大量硼化物和碳化物。由于这些夹杂物和碳化物等颗粒对位错移动有钉扎作用,阻碍了晶粒的长大,从而导致细晶带的形成。
根据形成细晶带的原因,制定了增加一道预备热处理的工艺,即提高固溶温度,使硼化物和碳化物溶解,进而使合金发生充分的静态再结晶。将试样分别加热到1050℃、1080℃、1100℃,保温时间均为1 h,之后进行金相组织检查,见图3。
从图3可以看出:
(1)经过1050℃处理后,带状细晶明显减少,但是没有消除;
(2)经过1080℃和1100℃处理后,带状细晶全部消除,且组织均匀,平均晶粒度为3.0级。
这说明,经过1080℃和1100℃处理后,合金中的硼化物和碳化物发生了回溶,合金发生了充分的静态再结晶;而1050℃处理后,仅有部分硼化物和碳化物发生了回溶,静态再结晶不够充分。
表4 返修前后力学性能比较Table 4 Mechanical properties comparison before and after repair
预备热处理后进行标准热处理,存在晶粒继续长大的风险,因此,对经过1080℃和1100℃处理的试样重新进行了1030℃固溶,结果如图4所示。可以看出,再经过一次1030℃固溶处理,组织仍然保持均匀,且晶粒度不变,仍为3.0级。
采用1080℃预备热处理+标准热处理工艺对存在细晶带的棒料进行大炉试生产,之后进行了金相组织、室温拉伸和高温持久等性能试验,结果分别如图5、表4所示。
从检测结果可以看出:
(1)组织:预备热处理很好地改善了材料组织,使原来的混晶组织变为均匀组织,且经过预备热处理+标准热处理后,晶粒度也满足标准要求。
(2)室温强度:与存在细晶带组织材料的室温拉伸强度相比,增加预备热处理后,材料的屈服强度、拉伸强度有所下降,这主要是因为在室温下材料主要依靠晶界强化,而增加预备热处理后,原有的细晶粒变粗,晶界强化减弱,所以强度降低。
(3)高温持久性能:在增加预备热处理前,由于细晶带的存在,导致材料的高温持久性能下降,在650℃、540 MPa条件下,持久时间仅为85 h,不满足标准要求;而增加预备热处理之后,由于消除了细晶带,材料的组织均匀,且晶粒较为粗大,显著提高了材料的持久强度,同样试验条件下,持久时间为320 h,几乎是存在带状细晶材料的4倍。
针对R26合金棒材在实际生产中遇到的细晶带问题,分析了出现细晶带的原因,提出了解决方案,并采用确定的最佳方案进行了大炉试生产,结果表明,通过增加一道预备热处理,可以有效地消除细晶带组织,且经过预备热处理+标准热处理后,棒材的组织均匀,晶粒大小适当,室温拉伸和高温持久性能优异。