冯少将
(江苏瑞祥化工有限公司,江苏扬州211900)
江苏瑞祥化工有限公司系国有大型氯碱化工企业,拥有10 万t/a 甘油法生产环氧氯丙烷装置,中间体二氯丙醇装置采用80%粗甘油直接氯化工艺,由于原料粗甘油中溶解盐约5%,生产过程中产生大量副产盐,产量达20.44 t/d。副产盐中含有一定的二氯丙醇,含量约9%,处理难度大、费用较高,一直以来成为困扰生产的难题。生产运行中通过利用氯化预反应过程中产生的馏出液(产生量为130 t/d,其中二氯丙醇含量在12%左右,醋酸含量1%,盐酸含量0.5%。)对副产盐进行过滤+洗涤的方式进行探索研究,实现了副产盐资源回收再利用。
副产盐和馏出液均为二氯丙醇生产过程中的副产物,设想方案通过使用馏出液将二氯丙醇副产盐配制成溶液,然后通过皂化、汽提回收其中的二氯丙醇,同时皂化产生的盐水通过进一步处理,回收至电解装置。
(1)二氯丙醇含量测定
取二氯丙醇副产盐,按照质量比1∶3 加清水进行溶解,副产盐完全溶解,无分层现象,分析水层中二氯丙醇含量,计算副产盐中二氯丙醇含量。副产盐含二氯丙醇分析数据见表1。
表1 副产盐含二氯丙醇分析数据
从实验数据可以看出,所测副产盐中二氯丙醇平均含量为8.90%,如能全部回收,每年可以回收二氯丙醇:20×8.90%×330=587.4(t)。
(2)氯化钠含量
取二氯丙醇副产盐,按照质量比1.0∶6.5 加清水进行溶解,副产盐完全溶解,分析水层中氯化钠含量,计算副产盐中氯化钠含量。(水层比重1.12)副产盐含盐分析数据见表2。
表2 副产盐含盐分析数据
(1)实验过程
按照副产盐及馏出液产生量,洗盐投料比确定为质量比6.5∶1.0 比例40~50 ℃进行溶解,溶解时间为15 min,有油析出。静置15 min,油水分层结束,界面清晰,水层在上,颜色为淡绿色,比重为1.12,油层在下,颜色为棕黑色,比重为1.30,水层和油层质量比约为11∶1。
(2)分析数据
馏出液有机物分析、解析水层含盐、解析水层有机物以及解析油层分析数据分别见表3、表4、表5及表6。
表3 馏出液有机物分析数据表
分析馏出液中有机物含量作为对照样品,馏出液中二氯丙醇含量约12.69%。
表4 解析水层含盐分析数据表
从表4 可以看出,所测二氯丙醇副产盐中氯化钠平均含量为88.21%。所测解析水层中平均二氯丙醇含量为5.92%,醋酸含量0.91%,盐酸含量0.036%。相比馏出液, 水层中二氯丙醇含量由12.69%降低至5.92%,约53.35%通过解析转移至油层。
表5 解析水层有机物分析数据表
表6 解析油层组成表
从表6 可以看出,所测解析油层,平均1,3-二氯含量为88.57%,2,3-二氯含量为3.28%, 含水8.40%,根据含水折算含盐0.99%,根据解析油层组成,该物料回收至氯化液采出槽是适宜的。
(3)可行性探讨
为防止副产盐中杂质造成电解槽运行异常,对盐进行ICP 分析,副产盐ICP 分析数据见表7。
表7 副产盐ICP分析数据表
从表7 可以看出,副产盐ICP 各组分含量无明显异常,可以经处理后送化盐工序回用。
按比1.05∶1.00,对洗盐水层进行皂化考查环氧成品质量及皂化盐泥质量。模拟生产条件皂化温度45 ℃, 真空-92 kPa, 实验投料1 000 g, 回收率84.9%。水层皂化后环氧油层分析数据、皂化盐泥分析数据分别见表8 及表9。
从数据看出油层质量稳定,满足要求。
洗盐水层皂化后盐泥质量稳定,TOC 平均7 433×10-6。
经实验验证馏出液洗盐工艺具有可行性,能有效回收副产盐中的有效组分。按照副产盐20 t/d,馏出液130 t/d 计算,每天回收解析出油层9.4 t,其中回收副产盐中油层1.6 t。 水层按照1.05∶1.00 加入30%的烧碱进行皂化,皂化反应基本完全,塔釜水层碱度在0.08~0.32 g/L,TOC 在(7 394~7 743)×10-6。每吨水层可回收环氧约25 kg,同时产生皂化水层260 kg,油水比为10.4∶1.0 副产盐水715 kg(副产盐水TOC 7 500×10-6左右)。按照135.85 t/d 水层计算,每天皂化可回收环氧25/1 000×135.85=3.4(t)。
表8 水层皂化后环氧油层分析数据表
二氯丙醇产能以360 t/d 计, 粗甘油消耗按照1.0 t/t,粗甘油含盐以5%计算,二氯丙醇副产盐含氯化钠以88%计算。副产盐量产生量核算见表10。
表9 皂化盐泥分析数据表
表10 副产盐量产生量核算表
二氯丙醇副产盐产生量以粗甘油含盐计,产量为20.44 t/d,与实际生产统计数据20 t/d 相比基本一致,设计以20.44 t/d 为基础进行计算。
目前馏出液总量为130 m3/d,过滤机每天排盐次数为三四次,排盐总量按照20.44 t/d 计算。
排盐次数按照3 次计算, 则排盐间隔时间为8 h,每次排盐量为3.03 t。
副产盐溶解槽体积为40 m3,每次进馏出液量为19.3 m3,泵最大流量为25 m3/h,进料时间以1.5 h 计,副产盐排放时间以0.5 h 计,溶解时间以1 h 计,溶解后体积增加5%,溶解后体积约为20.3 m3,分层进料泵最大流量为12.5 m3,翻料时间以3.5 h 计,每批操作时间为6.5 h<8 h,操作时间充裕。
排盐次数按照4 次计算,则排盐间隔时间为6 h,每次排盐量为2.27 t。
副产盐溶解槽体积为40 m3,每次进馏出液量为14.5 m3,泵最大流量为25 m3,进料时间以1 h 计,副产盐排放时间以0.5 h 计,溶解时间以1 h 计,溶解后体积增加5%,溶解后体积约为15.2 m3,分层进料泵最大流量为12.5 m3,翻料时间以2.5 h 计,每批操作时间为5 h,操作时间充裕。
小试油水分离器高度为300 mm, 分离时间为15 min(0.25 h),分离速度300/0.25=1 200 mm/h,油水分离器规格为2 600×4 500(内部高度为4 000),分离停留时间为3.33 h,油水分离器容积为21 m3,进料流量应不大于6.3 m3/h,考虑到是用泵进料,进料流速较大,建议在操作时间允许的情况下,尽量减少进料流量,建议进料流量在4.5~5.0 m3/h。
根据小试油水比例,改造后油水分离每天可以回收油层约12.54 t。
(1)将滤液接收槽进行改造,新增2 个DN350口并加装搅拌,改造成副产盐溶解槽。
(2)将过滤机分别加装副产盐玻璃钢冲洗管道至副产盐溶解槽。 所加的玻璃钢管道垂直部分为DN300,侧面开有DN50 口,用馏出液进行冲洗,水平管直径为DN350,端面开有DN125 口对副产盐进行再次冲洗。
(3)将馏出液送至副产盐溶解槽。
(4)副产盐溶解槽增加副产盐冲洗泵及分层进料泵,将物料送至油水分离器。分层进料泵将馏出液送至环氧皂化处,然后至二级油水分离器。
(5)利用位差,油水分离器油层直接送至南区氯化液采出槽,水层采出至水层中间槽,水层打至环氧皂化。副产盐洗涤工艺流程示意图见图1。
图1 副产盐洗涤工艺流程示意图
设备改造投资168 万元(含石墨储槽56 万元、搅拌14 万元、材料98 万元),其他28 万元,总投资196 万元。
(1)二氯丙醇成本按照3 500 元/t 计算,副产盐按照50 元/t 计算,每年回收二氯丙醇效益210.1 万元/a,回收副产盐效益29.7 万元/a。
(2)总效益约为239.8 万元/a,同时减少固废处理量6 539 t/a。
(3)投资回报期约为9.8 个月。
该公司将粗甘油氯化副产盐经过过滤、洗涤后全部回收再送环氧皂化、盐泥蒸发、电解循环利用生产烧碱,提高了经济效益,降低了固废处理量,达到了节能降耗、降本增效的目的。在氯碱行业步入微利时代,为国内同行业发展循环经济和资源高效利用作出了示范,有着一定的借鉴意义。