张 蕊, 王志军, 高 伟, 史泽森
(水联网技术服务中心(北京)有限公司, 北京 100160)
《水污染防治行动计划》(“水十条”)明确要求2017年漏损率控制在12%,2020年控制在10%的地方政府责任目标。供水企业对供水管网漏损管理的重视程度日益提高,尤其是水资源匮乏的城市,解决管网漏损和节约水资源等问题迫在眉睫。为了加快达成“水十条”要求的目标,快速实现节水,降低漏损率,采用压力控制手段是解决问题的有效途径之一。
与使用闸阀或蝶阀进行压力控制相比,水力减压阀具有更强的快速节水效果、平衡管网压力、减少爆管、延长管网使用寿命等优势,能稳定、精准调压,降低漏失率。水力减压阀控制阀后的压力波动越小,说明减压阀的性能越好。水力减压阀使用卷帘式隔膜,能够在低流量下精准调压,使管网正常运行。市场上的减压阀品牌众多,良莠不齐,节水效果也不同。笔者研究了适合供水管网实施压力控制的减压阀应该具备的性能,并分析了水力减压阀性能对压力控制的影响。
某区域有2个DN600入水口,其上游管道为同一条DN1200的管道。该区域供水服务面积约为10 km2,供水服务人口约为26.8万,用水户约为10万,管线总长为215 km,以球墨铸铁管为主。该区域在水厂附近,管网压力较高,有冗余水头。为实现区域精细化压力管理,平衡区域压力,延长管网资产寿命,采取压力控制策略。由于管网拓扑结构和水力工况复杂,2个入水口直线距离相距2 km,增加了压力控制的难度。选择品牌X水力减压阀,图1中圆点表示减压阀的安装位置,三角形表示压力监测关键节点。
图1 减压阀安装示意Fig.1 Schematic diagram of installation of PRV operation curve
图2所示为实施压力控制前管网的运行情况,水司调整了2个入水口管道上的闸阀开启度,以控制水压。在高峰用水阶段管网水头损失较大,管网平均压力波动在16.93%,管网压力不均衡。
图2 压力控制前管网运行情况Fig.2 Operation of the pipe network before pressure control
从图3可以看出,利用减压阀控制后,管网平均压力波动为1.8%,实现了管网压力平衡。
图3 压力控制后管网运行情况Fig.3 Operation of the pipe network after pressure control
从表1可以看出,PRV1和PRV2阀后压力波动分别为0.63%和0.42%。安装减压阀前,利用闸阀控制区域的压力,年节水量为20×104m3。安装水力减压阀后,采取固定输出压力控制法,年节水量为115×104m3。
表1 压力控制分析Tab.1 Analysis of pressure control
某市城中村A村的供水管道老化,腐蚀严重。供水管道私拉乱接、随意占公共管道情况严重,巡查难度大,漏点定位困难,爆管事件较多,检修难以及时有效进行,影响管网压力。管网改造资金短缺、房屋老旧、住房密集等因素,导致改造难度加大。通过投入产出比的分析,采用压力控制手段解决问题。
最初投入品牌A水力减压阀,根据该村用户的用水习惯和临时压力监测点的数据,发现夜间22时以后用户的合理用水量大幅度减少。因此,制定压力控制策略为5:01—22:00,阀后压力设定为20 mH2O;22:01—次日5:00,阀后压力设定为5 mH2O。由于夜间处于低流量状态,水力减压阀常产生震动,或出现无法启动工作的情况,不能满足用户的用水需求,用户满意度下降。使用数月后,更换为品牌X水力减压阀,压力控制前后水量和管网压力见图5。减压前、后平均日间水量分别为84和51 m3/h;平均夜间水量分别为77和12 m3/h。减压前管网压力为27 mH2O,减压后日间和夜间管网压力分别为17和3 mH2O。
图4 压力控制前后管网运行情况Fig.4 Operation of the pipe network before and after pressure control
品牌X减压阀运行至今已有4年,未发生故障。尤其在低流量时段,水力减压阀仍能够保证阀后压力稳定,调压精确,未出现因减压阀无法启动造成的停水事件。平均日节水量为1 000 m3,年节水量为136×104m3,投资回收期为3个月。压力控制前后所对应的半年维修量分别为239和21处,减少了爆管事件和维修工单,提高了用户满意度。
水力减压阀安装后,会让其稳定一段时间再进行调压工作,以排除设备本身引起的管网运行异常。在这段期间,减压阀处于未调压工作状态,即全开状态。以甲DMA为例,该DMA最高日用水量为530 m3/d,最高时用水量为36.56 m3/h,入口安装DN200的品牌B水力减压阀,采取固定输出压力控制法,压力策略制定为30 mH2O。图5所示为减压阀在全开状态下的水头损失情况。
图5 减压阀A全开状态下的流量Fig.5 Flow quality of RV A at fully open state
由图5可以看出,由于减压阀未进行调整,所以阀后压力即是设备本身的水头损失后的压力。该品牌的减压阀在此管网水力工况下,水头损失平均为5.13 mH2O。
乙DMA的管网水力工况与甲DMA相似,该DMA最高日用水量为542 m3/d,最高时用水量为35.98 m3/h,入口安装DN200的品牌X水力减压阀,采取固定输出压力控制法,压力策略制定为30 mH2O。减压阀全开状态下的运行情况如图6所示,该设备的平均水头损失为2.01 mH2O。
图6 减压阀X全开状态下的运行情况Fig.6 Operation of PRV X at fully open state
以丙DMA为例,该DMA最高日用水量为950 m3/d,最高时用水量为68.56 m3/h,入口安装DN200的品牌C水力减压阀,采取固定输出压力控制法,压力策略制定为30 mH2O。减压阀从2014年3月安装调试运行至今,对2014—2017年的运行数据进行分析研究,如表2所示。
表2 丙DMA水力减压阀运行情况Tab.2 Operation of PRV in DMA Ⅲ
续表2 (Continue)
2014年3月开始,平均每隔1个月减压阀会出现故障。维修正常后,阀后压力波动也随着时间幅度不断增大。2015年12月重新更换减压阀主要部件后运行至今,压力波动稳定。
品牌X已在200个区域或DMA投入使用,稳定运行最长时间为5年,仅发生1例减压阀故障维修事件:DN400管道供水的区域实施压力控制,由于阀前后压差比较大(2 ∶1),导致该区域更换了运行3.5 a后的隔膜。
① 从供水管网最大流量到接近于零流量的工况下,水力减压阀调节过程平稳,压力稳定,调压精确。
② 采用闸阀或蝶阀进行压力控制时,在高峰用水阶段管网水头损失较大,管网压力不平衡。水力减压阀能够稳定控制阀后压力并平衡管网的压力,调节精度高,快速实现显著的节水效果。同时,投入产出的性价比较高。
③ 水力减压阀能够保证调压过程的稳定性,尤其是在低流量下的稳定性。水力减压阀在低流量时不会因开度太小而产生震动,或出现无法启动的情况,避免了管道因长期震动产生渗漏、损坏等情况。对于性能比较差的水力减压阀,需要在主管道旁安装低流量旁通调节阀,以保障低峰时段的用水需求,但压力调控效果较差,安装空间要求大,土建和设备成本高。
④ 水力减压阀的阀体、导向阀轴、阀体、导阀、阀座、密封件等主要部件选择的安全材质和设计理念,以及选择的涂层涂料等,都会影响减压阀的工作性能和使用寿命。
⑤ 水力减压阀具备操作简便、可靠性高、提供现场便捷的维修性能,降低了维护成本费用以及减压阀损坏带来的直接或间接经济损失。