刘云 许兆玉
【摘 要】一般来说,联合站外输泵在集输系统中的耗能中占的比例较高。本文分析了影响联合站外输泵经济运行的主要因素,对各主要因素如何影响联合站外输泵的经济运行进行了详细分析,提出了确保联合站外输泵的经济运行的对策和节电措施,取得了良好的效果。
【关键词】联合站;外输泵;经济运行;节电对策
1、影响联合站外输泵经济运行的因素分析
1.1外输泵的运行负载率
由于受生产工艺要求的变化,外输泵运行负载率经常发生改变,外输泵运行负载率的波动,对外输泵经济运行会产生较大的影响。当外输泵运行负载率在高值(0.6以上)或接近1附近时,其运行效率较高,经济性好;然而由于受生产工艺和季节性的变化,负载率常处于低值运行,负载率处于低值运行的外输泵其效率低,经济性差。
当外输泵负载率等于1时,其效率处于最高值,外输泵运行最经济,当外输泵运行负载率小于1时,其效率随负载率的降低而下降;当外输泵运行负载率大于1时,其效率随负载率的升高而下降。
1.2机泵的匹配性
外输泵与电动机之间的选用型号、容量与实际负荷相匹配亦是影响外输泵经济运行的主要因素。机泵与所配电动机的匹配,要避免“大马拉小车”,一般设计裕量应控制在10%以内。在外输泵系统设计时,往往存在向上靠档,层层加码,宁大勿小的现象,可以说,从工艺上提出流量时加系数,选机泵时再加系数,电动机选择还加系数,以致部分外输泵系统的机泵实际运行效率极低。
1.3外输原油的温度
外输原油的温度控制会影响外输泵的经济运行。因为原油粘度随原油温度的变化而变化,温度升高粘度下降,温度降低粘度升高。当原油粘度发生变化时,泵的负载发生变化,此时,电机的效率及功率因数发生变化。对于选定的电机,原油粘度较低时,电机处于轻载下运行,其效率降低。当原油粘度比设计值过高时,电机负载超过最佳值,电机效率同样要降低。粘度的变化会使外输泵偏离设计值而脱离高效运行区,从而降低外输泵的效率。
1.4外输泵的运行控制
由外输泵的特性曲线图(图1)可见,对于给定的外输泵,都存在某一高效运行区域,在对单台外输泵的运行控制时,应保证其在高效区运行,避免运行负荷波动剧烈,进出口阀门应调节到合理开度,尽量减小外输泵的节流损失。在对多台并联外输泵运行控制时,应根据每台泵的特性,采取不同特性的泵选用不同的运行状态方式,使整个外输泵机组在高效区运行。
1.5外输泵的维护及密封控制
由于部分外输泵使用时间长,连续运转造成泵构造上的变化,引起泵机械损失和容积损失增大;由于泵内部腐蚀、汽蚀严重,使得泵内水利摩阻损失增大,导致泵运行不平稳和效率降低;有的泵因检修保养质量差,造成泵排量、扬程达不到额定值,影响了泵效。有些泵存在密封技术落后,密封失效,盘根泄漏损失增大,使得泵出口动能和压能损失严重,影响了外输泵的经济运行。
2、实施节能技术改造和改进运行管理
2.1更换低效泵,改造外输泵内部结构,实现外输泵的经济运行
对于许多采油厂联合站来说,从外输泵运行经济性考虑,通常要求外输泵能在最高效率的93.5%以上范围内(高效工作区)工作。现场可根据对流量和扬程的要求,更换原来的低效泵,选用符合生产实际需要的高效泵。当外输泵(离心泵)的负载率较低时,其效率很低,这时可考虑采用高效的螺杆式或往复式容积泵替代离心式外输泵。另外,对于脱离外输泵经济运行区运行的泵,可以根据该泵的性能曲线对叶轮进行切割或拆级,从而保证生产中外输泵效率和运转的经济性。在实际生产中,由于生产工艺变化,生产季节变化等,外输泵负荷经常发生变化,有时变化范围还很大,有些发电厂由于调峰需要,昼夜负荷变化也较大,而且外输泵负荷在使用一年后,输出流量将比额定流量有所下降。对流量变化较大的外输泵采用变频调速技术可以实现泵的经济运行,而且负荷变化范围越大,经济性越好。
2.2合理控制外输泵运行参数,实现优化运行
从前面的分析中知道,外输原油的温度是影响外输泵经济运行的因素之一,因此,合理控制外输原油的温度是保证外输泵高效运行的有效途径,在确保原油外输安全运行的情况下,外输温度的控制应兼顾热耗和电耗综合经济性来考虑,在满足热电综合经济性的情况下,尽量提高外输原油温度,以降低原油粘度减小外输管网阻力,实现外输泵系统经济运行。从外输泵特性曲线图(图2)可见,泵消耗的功率与流量、扬程成正比,与泵效成反比。实际上,这些参数受现场各种因素的制约和影响,外输泵的运行工况千差万别,要实现对这些参数的合理控制保证外输泵的优化运行,应该做下面几项工作:
(1)根据实际运行参数绘制压力—耗电量、泵输油量—耗电量、压力—输油量关系曲线;
(2)确定外输泵最佳工作区间;
(3)确定外输泵优化运行方案。除此,合理运行外输泵使输量和外输泵额定输量尽可能一致,減少节流损失,最大限度地提高外输泵机组的运行效率。
3、联合站外输泵的节能对策
3.1提高电机效率
电机运行效率是电机运行时输出功率与输入功率的比值,要提高其效率,应在设计选型上,尽量选用高效电机;注意功率与负荷合理匹配,避免大马拉小车现象。
3.2对旧泵进行改造
用高效泵替换低效泵能够实现联合站外输泵的节电降耗。孤岛采油厂孤四联合站2#外输泵通过拆级,重新调整间隙,打磨流道、泵壳等改造措施,泵效提高了6个百分点,节电7.2kW。
3.3使用变频调速技术
对大马拉小车、负荷波动大的外输泵使用变频调速技术是外输泵的关键节电措施。变频调速技术杜绝了阀门控制的节流调节的弊端,有效降低了能量损失,将压力监控改为液位监控,提高了外输泵系统运行控制的安全稳定性。孤岛采油厂孤四联合站3#外输泵一台变频器(75kW),经过长时间的变频运行验证,管输系统运行状况良好,单泵节电达30%以上。
3.4优化外输泵运行参数
合理控制外输泵运行参数,使其在高效区运行是外输泵的重要节电措施。从生产管理入手,在保证平稳外输的前提下,通过合理控制出口阀门开度,尽量使泵在高效点附近运行,降低泵管压差,从而实现外输泵的节电降耗。
4、结语
影响外输泵经济运行的因素主要是泵的负载率、机泵的匹配、外输原油的温度、外输泵的运行控制和维护及密封控制。通过技术改造、变频技术的应用和运行参数的合理控制能够确保外输泵的经济运行,通过提高电机效率、旧泵更新改造、使用变频技术及优化运行的节电措施,能实现外输泵的节电降耗。
【参考文献】
【1】王玮,变频器在联合站外输油泵的应用 《中国石油和化工标准与质量》 2011年09期.