天铁炼铁厂3#高炉电气设备改造

2019-07-11 08:48张洁敏天津天铁冶金集团有限公司炼铁厂河北涉县056404
天津冶金 2019年3期
关键词:数据表组态高炉

张洁敏(天津天铁冶金集团有限公司炼铁厂,河北涉县056404)

0 引言

我公司3#高炉电气设备现场总线控制采用老式图尔克公司的模块,现在厂家已经不生产,面临着无备件更换的问题,相对于新型总线系统而言,故障率高,稳定性不高,存在数据传输丢包的情况,制约着高炉生产及稳定运行。监控总图运行长达十几年未有更新变化,画面杂乱,颜色较多,二级对话框较少,不够简洁直观,且操作工一直是键盘操作,较为落后,因此对3#高炉电气设备、监控组态进行系统技术升级改造。

1 技术原理

1.1 BL67工业总线概述

(1)工作运行环境温度范围-25~70℃,安全防护等级IP7。

(2)BL67总线模块支持数字量、模拟量、温度、RS232等接口,支持热插拔技术。

(3)BL67总线底板与传感器和执行器是无源连接,使用独立连接的底板可实现快速更换总线模块。

1.2 配置/参数

总线编址范围为0~63,网关模块上有2个旋码开关,一个为*10,另一个为*1,箭头指针指向需要设定的数字,完成设置模块地址。系统的传输速度是同PLC主站的传输速度设置相对应的。BL67模块选择19200波特率,传输速度自动检测。

3#高炉现场总线全部更换为图尔克BL67总线模块,将原来的4通道模块改为2通道总线,一个DP网关可带多个模块,数字量模拟量均可,模拟量模块8块以上时,需要加装24V模块,供电使用,否则供电不足时没有数据输出。

监控组态使用GE公司的Cimplicity 6.1组态软件,在原有的基础上开发鼠标操作,开关变成按钮,根据工艺要求,开关可调节为点动操作,原来的阀位状态是不可调节的,非开即关,停留不到中间位置,通过点击鼠标能够实现阀位一点一点的动作,调节更加准确,提高了设备的精度。趋势图中添加Y轴坐标,每一条曲线对应一个Y轴坐标,将起始点设定为不同的数值,曲线变化的趋势更加明了。

2 总线结构及注意事项

2.1 高炉总线结构

3#高炉系统的关键在于PLC主机入口处存在瓶颈现象。由于高炉现场设备众多,且分布比较分散,数字量模拟量信号进入PLC后,必须经过模拟/数字,数字/模拟相互的转换,造成信号精确度有所降低,以至于PLC的循环扫描周期加长,不利于PLC抽出空闲时间来进行程序优化工作,导致整个系统性能下降,严重影响到高炉各种信号的实时性传输,从而可能会影响到整个高炉电气自动化控制系统的整体的稳定性、可靠性。高炉现场的总线布置图见图1。

以上每层平台都有自己独立的总线控制系统,总线一进一出呈总线型拓扑结构,以终端电阻为终点,形成环路,PLC总线模板采集现场的实时数据反馈给CPU进行处理及控制。

2.2 总线检修注意事项

(1)查看BL67总线设备状态是否正常。电源灯总线灯绿色表示正常,红色则为故障,诊断灯闪烁表示存在端子未接线无设备连接,不影响总线系统。

(2)总线头里的接线是否有短接或断开、屏蔽未接等现象。在现场检修过程中,如果设备正常运转,但网关指示灯上有的为红灯,则需要先打开总线头,查看线路是否正常,有无断开、屏蔽线断等现象,接线柱出线是否牢固是否正确。

(3)模板与底座是否接触完好。BL67总线模板的网关带底座,其他模板一个接一个往上插入,若接触不好,未插到底部,则找不到设备,指示灯也为红灯。

(4)定期检查设备是否牢固,有松动现象。底板固定要牢固,螺丝定期紧固。

图1 高炉总线分布图

(5)终端电阻插要插到最后一站,即地址最大的站。如果是编码器设备,则不需要终端,编码器可以设置为终端设备,从而形成回路,总线回路正常。

3 组态监控

GE组态软件Cimplicity 6.1由美国通用公司开发,用于快速构造和生成计算机监控系统的组态软件。它是基于微软Microsoft 32位Windows平台上运行的,通过可编程控制系统ME软件对现场数据进行采集处理,组态根据ME控制,建立工程,制作动画显示、开关按钮操作等多种方式,提供了大量的图形库,Cimplicity 6.1广泛应用于电气自动化领域。

3.1 创建工程

打开CIMPLICITY HMI6.1软件新建工程,输入自定义的工程名,添加设备,设定与PLC的IP地址相同的地址,进行匹配,其次选择TCP/IP协议,也可建立TCP/IP1,供多个设备选用。建点,输入点的实际地址,可以是单个点,也可以是数组。数据源选系统源等配置信息,数据库中添加数据表,设定表属性,数据读取的时间间隔,数据清除的周期等参数,基本参数设定完好后保存更新,启动工程,连接到PLC。工程建立,在工程(Project)里添加设备,制作图形。制作按钮,实现点动控制,编写脚本,鼠标按下则可编程控制系统,该点一直有输出高电平控制阀位开启或关闭,随时可抬起鼠标,高电平变为低电平,无输出,阀位停止开启或关闭,卷扬系统中高炉下密阀更换时,需要频繁调节位置,鼠标操作实现了点动控制,可停留在任何位置,方便机械设备调试,设备精度也提高了,改变了原来键盘操作只能开或关的问题。CIMPLICITY图形库中按钮颜色的变化只能体现在按钮的字体上,按钮本身不能改变颜色,对操作人员来说不够直观。针对该问题,我们将同一个按钮设计成两种颜色,在可见框中输入不同的数值,定义红色按钮为停止,即低电平数值为0,绿色按钮为高电平,数值为1,按钮的事件均为鼠标按下,执行对应的脚本,实现按钮颜色变化控制。

3.2 趋势图

在database中创建数据表,表中建立数组点,点属性要选择ALL,这样数组中的点才能都被定义。例如R1500数组有20个点,点属性对话框要点击全部,左侧对话框出现0-19,表示20个元素都被定义到数据表中。趋势图点击定义好的数据表,在从数据表中选出需要的点,例如上升管温度东南西北,r1500代表东南,r1501东北,r1502西南,r1503西北,这4个点的温度正常情况差别不大,曲线存在重合现象,温度上下1~2℃变化是看不出的,不方便工长进行炉况分析,为此设计了4个Y轴坐标,每一个温度对应一个Y轴,Y轴坐标的范围起始点定义为不同的数值,但是量程一致,这样就出现4条不同的曲线,没有交叉,没有重合,即便数值相同或相近,反映到趋势图中也是不同的曲线,直观,清楚的反应了温度变化趋势,方便工长根据曲线判断炉子内的情况,更好的控制高炉,提高冶炼水平。

4 结束语

作为通用型的工具性软件,组态监控的制作在电气自动化系统中始终处于“承上启下”的地位。如果涉及到现场实时数据的采集,则会考虑用组态软件。正因为如此,组态软件几乎应用于所有的工业监控系统中。3#高炉电气设备升级改造,组态监控整合后,投产运行稳定,操作简化,现已逐现步推广到其他高炉使用。

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