雷仲杰,毕可磊,冯樱艳,谭 燕,王 泽
(广州桑尼环保科技有限公司, 广东 广州510663)
湖南中成化工有限公司是一家主营亚硫酸盐的大型高科技化工企业,在焦亚硫酸钠法生产保险粉的过程中,产生出一股流量很小、COD浓度很高的有机废水,其组份复杂,可生化性差,属于高难度生产废水,需要进行预处理。
经研究,确定采用初沉池+催化自电解+芬顿高级氧化+混凝沉淀+活性炭滤的预处理工艺处理保险粉废水,将难生化的高浓度有机物降解为可生化的废水,提高废水的可生化性,降低运行负荷,确保生化稳定运行[1]。
保险粉废水中除了含有生产原料,主要包括甲酸钠、焦亚硫酸钠、二氧化硫、甲醇和环氧乙烷等,还含有甲酸甲脂、Bunte盐、亚硫酸钠等副产物,原水B/C比为0.04。进水水质情况及业主的预处理要求如表1所示。
表1 进水水质情况
废水预处理工艺流程见图1。废水经过初沉后进入催化自电解塔,在催化剂存在的条件下,废水发生降解反应,毒性有机物官能团被破坏,微生物毒性消失、长链难生化降解有机物断链转化为小分子有机物,环状及杂环有机物开环,一部分最终降解为CO2和H2O,同时自电解材料中活性铁失电子变成二价或三价的铁离子进入溶液。
经过自电解后,废水中含有一定量的二价亚铁离子,通过投加双氧水将二价亚铁离子氧化成三价铁离子,其过程产生具有强氧化性的羟基自由基,开环断链破坏保险粉废水中复杂的大分子结构,降解有机物,提高可生化性[2]。自电解后再芬顿预处理是经过小试确定的去除率最高的组合方式。
①生产废水调节池
收集生产废水,调节废水水量水质,尺寸8.0m×6.0m×4.5m,采用半埋式钢混结构,池内设提升泵2台(1用1备),流量为15m3/h,扬10m,功率为1.1 kW。
②混凝反应池
图1 工艺流程图
调节废水的pH,同时加入混凝剂、絮凝剂进行反应,尺寸2.0m×1.0m×4.5m,采用半埋式钢混结构,池内设搅拌机1台,规格Φ1500mm×0.55 kW,配在线pH计1套。
③初沉池
对废水进行泥水分离,尺寸4.0m×2.5m×4.5m,水力表面负荷0.75m3/m2·h,采用半埋式钢混结构。
④调酸池
将pH调节至3~4,达到自电解的pH反应条件,尺寸2.0m×1.0m×4.5m,采用半埋式钢混结构,配在线pH计1套。
⑤自电解反应塔
设备1套玻璃钢自电解设备,直径3.2m,高为7m。有效反应时间3.2 h,停留时间7.7 h。
⑥芬顿反应池
芬顿反应池反应时间为3 h,尺寸3.0m×2.0m×4.5m,半埋式钢混结构。
⑦中和沉淀池
芬顿反应后的污水通过投加石灰乳进行中和反应,并形成硫酸钙沉淀;同时投加絮凝剂,去除废水中的悬浮物及硫化物等颗粒物质。
尺寸3.0m×2.0m×4.5m,沉淀负荷0.75m3/m2·h,半埋式钢混结构,配置污泥泵2台(1用1备),流量5m3/h,扬程10m,功率0.75kW。
⑧活性炭滤池
对沉淀池出水进行活性炭过滤,去除悬浮物及残留物。尺寸3.0m×2.0m×4.5m。
各处理阶段对COD、BOD5、SS的去除效率见表2。自电解-芬顿出水B/C比为0.35,COD去除率达66.1以上,说明此废水的自电解-芬顿预处理效果较好,废水可生化性大大提高。
表2 COD、BOD5、SS去除效果
采用自电解-芬顿联合工艺预处理保险粉废水,处理效果良好,系统稳定运行,对COD的平均去除率达到66%以上,B/C比提高至0.3以上,大大除低了后续生化的运行负荷,提高后续生化的效率。