码头大体积混凝土裂缝控制技术探讨

2019-05-23 14:57余锐
珠江水运 2019年7期
关键词:大体积裂缝混凝土

余锐

摘 要:大体积混凝土指的是最小几何尺寸不小于1m的混凝土结构,由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使内外温差较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。所以必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。

关键词:大体积 混凝土 裂缝

1.工程概述

中石化(香港)洋浦成品油保税库项目配套码头工程位于洋浦港神头港区,建设10万吨级成品油泊位1个,5万吨级成品油泊位2个和1万吨级成品油泊位1个,以及码头相关的配套设施。其中#1~#4泊位均为重力式沉箱结构,共41个沉箱,沉箱最大重量1700t。沉箱内回填中粗砂、二片石和碎石,沉箱上现浇钢筋混凝土胸墙。

2.初始现状

本项目码头工程首批现浇立墙(共12件)在混凝土终凝后72小时内,在部分现浇立墙构件侧面出现裂缝。裂缝走向为竖向,每件立墙约有1~2道非贯穿性竖向裂缝,长度多为50cm~1m,共计12条,一周后观察竖向裂缝宽度平均值约为0.25mm,个别裂缝宽度达到0.35mm,其长度几乎与立墙高度相同,约1.1m。

3.目标和目标值

3.1设定目标

目标:减少砼表面裂缝产生,降低裂缝宽度和长度。

3.2目标值

宽度为0.2~0.5mm的温度裂缝的数量累计控制在90%以下。

4.原因分析和确认

通过类似工程的调查,及从人、设备、材料、方法、环境五个方面进行分析,对裂缝形成的主要因素进行了确认,详见表1。

5.制定方案和实施

5.1开展施工技术交底

针对人员因素等情况对其进行施工技术交底。内容包含混凝土施工振捣操作技术要点、振捣棒有效作用半径、振捣间距、深度等,并安排经验丰富的熟练工人在初期帮教新进场工人提高操作水平。

5.2控制砂石料含泥量

由监理见证取样送检,检验合格后方可允许使用,施工现场混凝土拌合站中砂含泥量控制在1.3%~1.6%,碎石含泥量控制在0.5%~0.6%,基本达成控制目标。

5.3延長拆模时间

终凝后第二天拆模,拆模时间过早,会使混凝土表面过早暴露于空气中,混凝土表面温度降低速度过快,内部温度无法迅速降低,内外温差过大产生温度裂缝。因此将拆模时间延长至5天,这段时间内,模板起到保温作用,减小混凝土内外温差。拆模后检查结构表面平整、无裂纹,表面温度基本与空气温度一致。

5.4布设冷却水管

PVC管水平布置间距为1~2m,距离模板边缘约1m,沿纵向布置一层,高度位于计划分层浇筑厚度的 1/2处。在浇筑上一层混凝土前再次布设冷却水管,见图1。

5.5利用夜间气温较低时段浇筑混凝土

受热带海洋性气候影响,海南岛白天气温高,夜间气温低。避开白天高温时期,利用夜间浇筑混凝土,混凝土拌和站所用水、水泥、砂石等原材料温度较低,同时对运输混凝土的罐车罐体表面进行洒水冷却,海上夜间空气流动性较好,模板内温度比白天明显降低,混凝土入模温度接近常温。混凝土终凝后结合埋管通水养护,混凝土内部温度得到有效降低。

5.6加强养护措施和提高养护质量

终凝后开始在模板顶部用自来水蓄水养护,蓄水不少于2cm,直至5天后拆模。拆模后,在具备铺设土工布的顶面和侧面铺设土工布覆盖并洒水保湿养护。养护期为14天,始终保持土工布湿润。

6.小结

见表2,对裂缝数量和发生频率的根据统计,对比实施裂缝控制措施前的4#泊位裂缝数量占比的38%降低至措施后1#泊位的16%,达到了预期目标。从总体情况来看,裂缝控制措施起到显著的成效,取得了圆满成功。

本次活动减少了水上独立墩大体积混凝土裂缝数量,大大减少了修补处理施工,节约了修补费用和时间,提高了码头工程上部结构浪溅区混凝土的耐久性。

参考文献:

[1]重力式码头设计与施工规范(JTS_167-2-2009)[S].北京人民交通出版社.2009;

[2]水运工程质量检验标准(JTS 257-2008)[J]北京人民交通出版社2008;

[3]设计相关文件。

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