冯家山灌区雍水河渡槽重建方案设计分析

2019-04-23 02:52王宗水魏小彬
陕西水利 2019年3期
关键词:渡槽填方止水带

王宗水,魏小彬

(宝鸡市土木建筑勘察设计院,陕西 宝鸡 721001)

1 原渡槽设计方案

渡槽位于凤翔县彪角镇瓦岗寨村东的雍水河上,总长度116 m。①原扭面为50#砂浆砌石,进口长10 m,出口长16 m;扭面与槽壳间有连接段,长3 m;槽身长84 m,分6 跨,每跨长14 m,纵向支承为简支梁式;槽身断面为U 型,口宽4.2 m,弧底半径2.1 m,深2.78 m;槽身 6 网 5 筋薄壳结构,400#水泥砂浆,壁厚 48 mm;拉杆沿槽口每米设1 根,两边各有1.3 m 宽的架子车桥;槽壳比降i=1/700,糙率n=0.012;最大水头损失0.396 m,槽前雍水0.026 m,槽内最大水深2.29 m,相应流速3.37 m/s。②渡槽洪水标准是依据该河上游东风水库溢洪道的下泄流量确定的,按50 年一遇洪水下泄流量360 m3/s 设计,按100 年一遇洪水下泄流量503 m3/s校核,最大冲刷深度为4.8 m。③槽壳用砼轻型单排架支承,排架最大高度8.85 m。立柱中心距2.7 m,断面长宽为0.45 m×0.3 m;横梁间距3.3 m,断面宽高为0.3 m×0.4 m,横梁与立柱贴角0.2 m×0.2 m;柱顶有短悬臂牛腿,臂长0.2 m,高0.6 m,倾角45°;排架与基础用固端连接。④排架基础为双杯口座式结构,150#砼,底面宽长2.5 m×5.0 m,厚0.4 m;杯深0.6 m,杯壁厚0.4 m;基础埋深2.5 m~3.0 m,埋深较浅,采用在基坑内回填大漂石和砂卵石填缝的防冲刷加固处理措施。⑤渡槽进出口为黄土填方体,设计干容重1.6 t/m3,填方坡脚用50#水泥砂浆砌石防护。防护高度3.45m,基础埋深1.5 m。⑥伸缩缝为塑料止水带压板式连接,楔口用1∶1∶4 沥青粉煤灰砂浆填充。

2 原渡槽的施工质量

该渡槽是冯家山灌区的首座大型钢丝网水泥薄壳渡槽。除吊装由陕西省机械化公司施工外,其余为兵团民工施工。由于是首次进行这样的施工,经验不足,工程质量不甚理想。

“槽壳砂浆强度设计为400 号,试块测压强度为315 kg/cm2~485 kg/cm2,强度合格率为60%,局部地方有露网露筋。进出口填方体的干容重设计为1.6 t/m3,实测合格率为进口段86.4%,出口段62.6%。槽底比降设计为1/700,竣工为1/1115。”上述工程质量情况,引自1979 年12 月冯家山水利工程竣工总结报告附件二十六《渡槽工程竣工报告》第4 页。

在《渡槽工程竣工报告》第6 页中讲到:“①原设计进口型式不好,扭坡太短,收缩太快,以致行水时槽前雍水,槽内形成冲击波浪,影响过水能力。②由于橡皮止水带与设计型号不符及施工不精细,各止水缝都漏水。虽然渡槽不同程度的存在一些问题,但可交付使用,遗留问题可在管理运用中继续完善。”

在冯家山水利工程竣工验收材料之三《冯家山水利工程竣工总结报告》第43 页中有这样的描述“(1)雍水河渡槽设计比降1/700,施工比降1/1115;(2)渡槽进口漏水,河床冲刷严重,1975 年~1976 年做了返工和加固处理,效果较好,但由于进口体型不好,加大流量不能通过,需另作处理。”第50 页中描述“北干雍水渡槽进口体型应改善,否则加大流量不能通过。”

3 运行情况及存在问题

雍水河渡槽建成于20 世纪70 年代初期,2004 年6 月19日测得在满槽过流情况下的最大输水能力为22.18 m3/s,相应渠道水深2.91 m,主要问题是加大流量26 m3/s 不能通过。

目前渡槽已经运行了三十多年,老化问题日趋严重。主要表现在以下几个方面:①填方体沉陷,扭面产生横向裂缝5 条~8 条,上下游填方体出现渗水和漏水。②止水带老化,漏水严重。螺栓严重锈蚀碳化,楔口砂浆完全脱落。③基础沉陷导致排架沉降,使槽壳呈折皱状。④槽壳原设计筋网的保护层厚度仅3 mm,存在露网露筋、砂浆强度低等先天性缺陷。目前槽壳外层筋网严重碳化,丝网裸露。内壁有龟纹状裂纹,首跨槽壳左上角支座与薄壳相接处,有0.5 m 长的裂缝。在大流量下,渗水十分严重。⑤截止2006 年,最大输水能力不足22 m3/s。严重制约了70.6 万亩农田的灌溉,特别是在灌溉用水的高峰期,发生了下游农民抢水的不良局面,已经成为制约灌区农业发展的瓶颈,亟待解决。

4 重建方案

经调研和专家会诊,共同商定,原渡槽已没有维修利用和加固的价值,需整体拆除重建。

(1)按照整体现浇的施工顺序,分两步进行。第一步首先完成新建排架和基础的全套施工及验收工作。第二步在灌溉闲歇的几个月时间里,应完成的工作内容:①完成旧渡槽的拆除及施工场地的清理和整理,再搭建牢固的满堂脚手架。②按照伸缩缝位置,完成渡槽(扭面、连接段和槽箱)的底模板及立模板的支护工作。③分段绑扎钢筋和固定止水带。经检查合格后,方可浇筑砼。④槽箱和悬空构件的砼应达到28 d 龄期、其余部位的砼应达到15 d 龄期以后,方可拆除模板。⑤阶段验收合格后,止水带缝隙内充填防水油膏并用水泥砂浆填充备用止水槽,并且抹平压光。到此,工程施工的主要工作量已经基本完成,可以输水灌溉,剩余工作内容可在后期继续完成。

(2)根据目前设计和施工的成熟经验,按照结构设计简单可靠,施工方法快速便利的要求,综合考虑重建方案为:①进出口扭面改为现浇C15 素砼,厚度30 cm,板下满铺复合土工膜料(上层为150 g/m2的土工布,下层为厚0.25 mm 的聚氯乙烯薄膜)的板膜复合结构。进口改为12 m 长,出口改为18 m 长。②扭面与槽箱之间改为5 m 长的C20 钢筋砼连接段。③新渡槽是在原工程基础上进行重建的,工程总体布局基本不作调整。重建中为便于施工,缩短工期,减轻对灌溉的影响。新设计的矩形槽箱长度90.8 m。分为7 跨,中间5 跨各长14 m,首尾2 跨各长10.4 m。新建排架在原支撑中间位置,这样可以在拆除原渡槽之前先进行基础和排架的施工,缩短灌溉的中断时间。④槽身采用结构简单、施工方便、适应性强、坚固耐用、造价较低的有拉杆加肋矩形槽。槽箱内部尺寸为(宽×深=4.6 m×3.6 m),槽口两边有净宽1.2 m 的人行道板。⑤考虑到分段进行现浇砼施工,在关键部位的伸缩缝用“651 型橡胶止水带+缝内充填防水油膏+ 预留备用止水槽(深×宽=6 cm×32 cm)”的双保险措施。⑥槽箱断面设计经多种方案比较,最终确定。设计比降改为i=1/1600,糙率取值n=0.015。⑦渡槽的输水能力仍按设计流量22 m3/s、加大流量26 m3/s设计,维持原有工程标准不变,渡槽设计总长度变为130.8 m。

4.1 矩形槽箱的水力计算

水力计算决定了输水能力的多少和槽箱尺寸的大小,以及建造成本高低。槽箱采用明渠均匀流公式,见下式:

计算结果见表1。

表1 渡槽水力计算结果

4.2 槽身截面拟定

依据水力学计算和灌溉需求,考虑到现状渠道输水不畅,壅水比较严重等因素。先拟定了多个断面和纵向比降,经过相互比较,最终确定槽箱断面采用(净宽×净高=4.6 m×3.6 m),渡槽的安全超高为0.72 m,槽箱净高与上下游渠道深度齐平的方案。槽箱的纵向设计比降i=1/1600,糙率n=0.015。其断面尺寸见图1。

图1 槽箱断面尺寸图(单位:cm)

4.3 水头损失与水面衔接计算

上下游渠道均为梯形断面。渠底宽3.8 m,渠道深3.6 m,内坡比1∶1.25。渠道比降为i=1/5750,设计流量22 m3/s,加大流量26 m3/s。最大流速1.22 m/s,最大水深2.88 m。经过计算:

①渡槽进口水面降落ΔZ1=1.15(V22-V12)/2g=0.147 m;

②槽身水面降落ΔZ2=i·L=0.057 m;

③渡槽出口水面回升ΔZ3=1/3·ΔZ1=0.049 m;

④总水头损失ΔZ=ΔZ1+ΔZ2-ΔZ3=0.155 m。

渡槽进口(桩号0+135.60)处的渠底高程为677.48 m,渡槽出口(桩号0+266.40)处的渠底高程为677.27 m。考虑到下游原渠道壅水比较严重,下游渠道的水深按h2=3.0 m 设计,由下向上推演,其计算结果为:①槽箱出口(桩号0+243.40)处的槽底高程为677.34 m;②槽箱进口(桩号0+152.60)处的槽底高程为677.397 m;③上游渠道(桩号0+135.60)处水深h1=2.944 m。④上游渠道壅水0.064 m,符合规范要求。

5 结语

重建渡槽方案设计简单,技术成熟,风险系数和施工难度较小,能充分利用灌溉闲歇时间,在拆除旧渡槽前,提前进行基础和排架施工,缩短了灌溉中断时间,工期的安排上较为合理,投资较低。总工期为9 个月,总造价413.31 万元。经过近十几年来的输水灌溉,渡槽的输水量和稳定性均满足相关要求,取得了较好的社会经济效益。

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