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(哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨 150040)
水轮机主轴是机组的关键部件,基本全部采用锻造结构,采用锻20SiMn材料,为保证产品质量,此工件全部需要套料,进行机械性能,材料分析等试验,确保产品的原材料质量。原来需要提供老式套料钻加工,周期非常长,占用大设备周期(大型镗床)。随着产品产量的越来越多,技术水平的不断发展,采用新型套料工具,效率大大提高,节省大型数控机床周期,质量好,效率高,现已经全部采用该种技术方法。
水轮机主件主轴等部件由于采用外锻(外委厂家锻造),因此返回公司需要套孔取料做试验;原工艺方法为在镗床用套料钻取料,该工具采用原始传统工具,加工工期长;占用大设备周期;原一个孔需要3~4个小时。从生产水轮机主轴一直到今,全部采用该工艺方法及工具。效率不高,工具相对很笨重,由于切削量大,成本高,周期长,操作者使用费力费时。因此急需一种新型工艺解决。
图1 老式套料钻及原主轴套料
水轮机和发电机大轴在法兰上套取试样进行材料性能试验,以前套取试样需用自制的套料钻在镗床上进行(见图1)套取1个试样需要自制套料钻1~2只,效率不高,因此长期配备大量套料钻,从下图可以看出此工具非常笨重,重量20kg左右,而且在使用过程中容易钻头打碎,占用大量时间敲打击碎部分(将其取出),因此占用人力物力及大设备时间。由于该项产品属常规产品,使用频率高。
图2 新型取芯钻
从上图即可看出,新型合金套料工具,外径φ40mm,壁厚2.5mm,长度在140mm从重量上轻便,装夹简单,大大减轻工具的重量,装夹方便简洁。
1.2.1 主轴用通用镗床和万能钻取料试验
图3 主轴采用取芯钻套料
通过上述试验,我们取得了非常明显的加工效率和质量。主轴采用外购合金取芯钻加工取料,效率高,效果好。尤其在主轴取料试验上,不但能用大型镗床,而且在万能机床上试验效果也非常好。只需要5~6分钟即可。包括辅助时间10~15分钟左右。该项工艺措施生产周期短,工具轻便。完全能取代传统的工具,能满足试验取料的要求。效率高,节省大型设备周期。目前已经推广应用。
1.2.2 各种材料取芯钻钻孔试验
使用取芯钻,分别通过不同的转速、走刀量对普通钢板,厚钢板及不锈钢板进行钻孔试验,检测孔的光洁度能达到的精度。
图4 试验钻孔
通过多次的试验,根据部件的不同精度要求可以选取不同的参数,推荐一般转数在260r/min,进给量0.12mm的加工参数,内孔的质量非常好。在实际应用中可以根据需要选取和借鉴使用。
1.2.3 新旧工具试验
由于该工具成本高,对新工具和使用过程中损坏的工具也分别进行了试验。通过该项试验我们在实际生产中根据使用性质不同,可以节约成本使用。
图5 新旧工具试验对比
通过新技术的推广,改变了一直以来的传统套料加工模式,新型工具具有重量轻便,加工快捷,加工质量高,加工效率高等诸多优点,并通过大量的试验,对切削参数和加工效果有了对比。大大节省工件的生产制造周期,节约大量的制造成本。目前已经在主轴取料及薄板部件上全部推广使用。