盛守祥,吴昌敏,冯俊亭,冯连顺,陈 琛
(1.合肥京东方显示技术有限公司,合肥 230011;2.中持新兴环境技术中心(北京)有限公司,北京 100192;3.北京京东方显示技术有限公司,北京 100176)
Olie等人首先对城市固体废物焚烧烟气和飞灰中PCDD/Fs进行了研究,PCDD/Fs因其高毒性并对人体产生危害,逐渐引起人们的广泛关注[1-2]。郑明辉等调查了我国2台烧结机烟气中PCDD/Fs的排放水平并参考UNEP工具包(2005)中的数据,得出我国2007年烧结烟气中PCDD/Fs排放因子为5 μg I-TEQ t-1,钢铁行业PCDD/Fs的排放量在我国十大PCDD/Fs排放行业中位于第三位[3-5]。烧结烟气中PCDD/Fs的减排主要的技术有:添加抑制剂,如喷氨、尿素等;使用活性炭等吸附剂;采用高效除尘技术;利用废气循环和过程控制等技术[6-11]。布袋+活性炭是目前应用最为广泛的技术,但它的缺点是将气态中的二噁英转移到固体(飞灰)中,而并没有将二噁英降解。
选择催化还原法(SCR)技术最早由美国人提出,并在日本人的研究和开发下于1978年实现了工业化应用,主要应用于烟气脱硝中。SCR技术的核心是催化剂,1989年,德国学者Hagenmaier等最早以V基二元SCR催化剂V2O5/WO3-TiO2和V2O5/MoO3-TiO2来降解二噁英,在催化反应过程中,二噁英被彻底氧化,最终产物为H2O、CO2和HCl[12]。Liljelind等在230℃条件下使用V2O5/WO3-TiO2催化剂对烟气中PCDD/Fs进行降解研究,结果显示,该催化剂对PCDD/Fs的去除率为98.2%[13]。相似的研究也显示,V2O5/WO3-TiO2催化剂对PCDD/Fs去除率在80%~98%[14-17]。
针对烧结烟气中PCDD/Fs进行了催化降解试验研究,笔者通过研发的V2O5/WO3-TiO2催化剂对实际烧结烟气中PCDD/Fs进行催化降解研究,主要研究V2O5/WO3-TiO2催化剂对PCDD/Fs的去除效果。
对某烧结厂烟气进行PCDD/Fs催化降解研究,该烧结机建于2000年,排放的烟气温度在100~125℃,具体的运行条件如表1所示。催化降解系统安装于该烧结厂烟气排放末端(脱硫烟道后)。
表1 烧结厂运行条件
从脱硫烟道后引出烟气进入催化降解系统,该系统包含温度控制器和催化反应器。通过温度控制器对引入烟气进行加温,以达到催化降解的温度要求,催化反应器中安装V2O5/WO3-TiO2催化剂,具体的催化降解系统装置结构如图1所示。
图1 催化降解装置
催化降解过程主要受到空塔流速、温度、催化剂等因素影响[18-20]。本试验采用蜂窝式V2O5/WO3-TiO2催化剂,主要配制原料包括钛白粉、偏钒酸铵、偏钨酸铵、玻璃纤维、甲基纤维素等,将上述原料按照一定比例混合后,经过陈腐、挤压成型、干燥和煅烧制成。根据文献报道,设定V2O5/WO3-TiO2催化剂降解烟气中PCDD/Fs的最佳反应条件为220℃,空塔流速为8000-1[21]。具体的催化降解系统相关参数如表2所示。
表2 催化剂降解系统相关参数
利用等速烟气采样器(Isostack Basic,TCR Tecora)采集焚烧烟气样品。采集过程按照《危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范》(HJ/T365-2007)和《环境空气和废气二噁英类的测定》(HJ 77.2-2008)要求,用处理过的石英滤筒和XAD-2树脂收集烟气中的二噁英类,采样前在树脂中添加采样内标(CSS)。
样品经索氏提取、硫酸处理、多层硅胶柱净化、活性炭埋藏硅胶柱净化等步骤后,采用同位素稀释高分辨率色谱-高分辨率质谱联用(HRGC-HRMS,Agilent 6890N-JMS800D)方法测定。载气为高纯氦(>99.999%),程序升温测定。使用BPX-DXN(SGE,60 m×0.25 mm×0.25 μm),RH-12ms(INVENTX,60 m×0.25 mm×0.25 μm)两根色谱柱测定PCDD/Fs,DL-PCBs使用RH-12ms(INVENTX,60 m×0.25 mm×0.25 μm)测定。高分辨质谱采用电子轰击(EI)离子源,选择离子模式(SIM)检测,分辨率>10000(10%波谷)。所有样品的采样内标回收率在70%~130%,净化内标回收率在40%~130%。
表3是烧结厂排放的原始烟气中PCDD/Fs的排放水平。烧结烟气中PCDD/Fs浓度在4.90~7.37 ng TEQ/Nm3,略高于田波等对我国60~320 m2烧结烟气中PCDD/Fs的调研值2.70~4.79 ng TEQ/Nm3,与国外烧结厂的排放值3~10 ng TEQ/Nm3相接近[22-23]。原始烟气中∑TEQ of PDDFs>∑TEQ of PCDDs,3个原始烟气中PCDFs的毒性当量浓度分别占到81.77%、81.73%和81.84%,明显大于PCDDs的TEQ值。
表3 烧结烟气中PCDD/Fs的浓度
表3是经过SCR系统催化降解后烟气中PCDD/Fs的浓度值。PCDD/Fs的浓度相比于原始烟气,得到了很大降解,仅为0.18~0.20 ng TEQ/Nm3,要低于Lin-Chi Wang调研的国外使用相似技术所排放的PCDD/Fs浓度值,即 0.995~ 2.060 ng TEQ/Nm3[24]。催化降解后的浓度值均能满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)0.5 ng TEQ/Nm3。在催化降解烟气中,PCDDs和PCDFs浓度值表现为∑TEQ of PCDFs<∑TEQ of PCDDs。经过催化降解后,3个烟气中PCDFs的毒性当量浓度占比分别为42.11%、45.00%和38.89%,与PCDDs的TEQ值相接近。结果表明,原始烟气中PCDD/Fs能够被V2O5/WO3-TiO2催化剂降解,与其他学者使用V2O5/WO3-TiO2催化剂降解PCDDs试验结果一样[25]。通过式(1)计算得出催化降解工艺对于烧结烟气中PCDD/Fs的降解效率。
式中,A为原始烟气平均值;B为催化降解烟气平均值。
经计算,催化降解工艺对PCDD/Fs的平均去除率为96.9%,对烧结烟气中PCDD/Fs有着较高的去除率。Chang等研究发现,在金属冶炼厂SCR(290℃,24000 h-1)对PCDD/Fs的降解效率为76%,布袋+SCR(220℃,2600 h-1)应用于垃圾焚烧厂时对PCDD/Fs降解效率为98%[26]。
台湾某钢厂使用V2O5/WO3-TiO2催化降解烧结烟气中PCDD/Fs,其排放值从3.1 ng TEQ/Nm3降到了0.995 ng TEQ/Nm3[27]。如果按照96.8%的去除率和0.5 ng TEQ/Nm3标准计算,使用该类型的催化剂可以降解烟气中PCDD/Fs浓度值不高于15.625 ng TEQ/Nm3的烧结烟气。该烧结厂烟气中PCDD/Fs的排放值在国内烧结厂烟气中偏高,对于大多数烧结烟气中PCDD/Fs的排放值要低于6.12 ng TEQ/Nm3,所以基本能满足烧结烟气中PCDD/Fs的减排。SCR催化降解的效果与温度成正比,而烧结烟气排放口温度为100~125℃,需要将温度调节到220℃才能达到最大的反应温度,考虑到温度对生产工艺的影响,则需要在未端增加加热装置,从而增加了运行成本,后期应多考虑热量的回收利用方法,以满足SCR最佳反应温度。
图2显示了17种PCDD/Fs同系物的去除率,PCDD的同系物去除率要小于PCDF同系物,与Hung等的研究结果相同[25]。但是,其与Debecker的研究结果正好相反,这可能与使用了不同的催化剂成分比例相关[28]。Weber认为,高氯代同系物具有较低的蒸汽压,导致它易于吸附在催化剂上,增加了与催化剂接触面积,进而被氧化降解[29]。
图2 17种PCDD/Fs同系物催化降解效率
研究结果表明,烧结烟气中PCDD/Fs的排放水平在4.90~7.37 ng TEQ/Nm3,减排任务艰巨。利用催化降解技术能够有效降解烧结烟气中PCDD/Fs,去除率达到96.9%,对PCDD/Fs的17种同系物降解效果各不相同,对于毒性高的同系物更容易被降解。因此,蜂窝式V2O5/WO3-TiO2催化剂在PCDD/Fs的减排领域具有广阔的应用前景。