高锦,杨薇
(华能太原东山燃机热电有限责任公司,太原 030040)
某电厂500 MW超临界直流锅炉型号为ПП-1650-25-545-ЬТ,蒸发量为1 650 t/h。机组酸洗采用了EDTA-H2SO4加表面活性剂和卡普塔克斯缓蚀剂的工艺。此酸洗工艺在国内使用较少,缺少可借鉴经验。此工艺适用于庞大、复杂且酸洗流量与参数要求较高的电厂,在酸洗过程中须克服酸洗参数调整、堵管、系统内漏等困难。该电厂酸洗后的垢量去除率、腐蚀速率及钝化膜均达到标准要求。
按酸洗工艺要求,主要技术参数控制如下。
(1)第1阶段酸洗,配制质量分数为0.800% ~1.200%的EDTA二钠盐、质量分数为0.025%的卡普塔克斯(缓蚀剂)、质量分数为0.150%的ОП-10(表面活性剂),并用H2SO4调pH 值至2.50 ~3.80,将清洗温度调至100~125℃。
(2)第2阶段酸洗,采用质量分数为0.500% ~0.700%的EDTA二钠盐、质量分数为0.025%的卡普塔克斯、质量分数为0.150%的ОП-10,并用H2SO4调pH 值至2.50 ~3.80,将清洗温度调至100 ~125℃。
酸洗后残余垢量须小于25.00g/m2,腐蚀速率小于10.00g/(m2·h)。
由于超临界直流炉对水质的要求比较高,相应的对锅炉的酸洗范围要求要比汽包炉的范围要广,这也是直流炉酸洗的特点之一。其酸洗范围包括高压给水系统及高压加热器水侧管道,锅炉的省煤器、水冷壁、汽汽交换器、过热器、再热器、主汽管道、再热器管道、减温水管道、部分主凝结水管道和除氧器,其中过热器、再热器、再热器管道、汽汽交换器、减温水管道在汽包炉酸洗时一般不进行清洗。
锅炉和再热系统的化学清洗是沿所有管道的汽水分支同时进行的,清洗回路为:除氧器→酸洗泵→高压给水系统→锅炉→汽汽热交换器→再热器→热交换器→除氧器。在构成上述闭式大循环的同时,在酸洗泵出口的进酸管上引两根管分别到一次蒸汽入口的点火分离器和再热器处,其目的是提高一次蒸汽和二次蒸汽系统管道内的流速,以便加强与新鲜药液的接触,增加酸洗的效果。
酸洗加热系统利用高压加热器为酸洗回路进行加热。
酸洗废液及冲洗水通过酸洗排放系统排至专门的酸洗废水处理系统。
酸洗前须进行小型试验,了解主要技术数据是否符合标准,掌握参数变化对酸洗效果的影响,为酸洗过程中最佳工况的确定提供数据。试验中发现酸洗药液的pH值控制在2.50以下酸洗效果及酸洗速度较好。按该酸洗工艺要求的参数,小型试验可将腐蚀速率控制在3.00 g/(m2·h)以下。
化学清洗前分别对某电厂锅炉受热面的15个部位进行割管检查,以确定各处管样的现状和腐蚀情况和比较确定之后进行的酸洗的效果,割管检测垢量见表1。
用生水对酸洗系统分段进行正、反方向冲洗,各个分段部分设立排水点,正、反方向冲洗完毕后,建立正方向大回路冲洗,冲洗合格后将系统内的水排空,并用除盐水对系统进行冲洗和置换。
酸洗系统除盐水置换合格后,加氨水调节冲洗水pH值到10.50,投高压加热器对酸洗系统循环升温,当温度达到40℃时,对过热器、再热器、水冷壁进行摸管检查,检查受热面管的温度,看管路通水是否通畅。整个升温摸管过程进行10 h。
系统升温达到100℃时,开始向系统中加入表面活性剂ОП-10和卡普塔克斯缓蚀阻垢剂,然后加入EDTA二钠盐,用H2SO4调pH值,保持酸洗液中EDTA二钠盐质量分数在0.800% ~1.200%、卡普塔克斯质量分数为0.025%、ОП-10质量分数为0.150%,调pH值至2.50 ~3.80,将清洗温度调至100 ~125℃。
锅炉的第1阶段的酸洗时间设置为21~26h为宜,最终酸洗液的全铁(Fe2+、Fe3+离子的总和)质量分数达到0.790%,废液排至酸洗中和处理池,此时采样点的酸洗液参数见表2。每次酸洗第1阶段约可消耗 EDTA二钠盐 15 t、卡普塔克斯 4 t、ОП -10(表面活性剂)2 t、浓硫酸(≥93%)15 t。
除盐水冲洗至全铁质量浓度小于50 mg/L,准备第2阶段酸洗。
按第1阶段相同的方式加入酸洗药剂,但EDTA二钠盐的质量分数保持在0.500% ~0.700%,其他条件和第1次酸洗完全相同。
用氨水调酸洗液pH值>9.50,用除盐水冲洗至全铁质量浓度小于50 mg/L,准备钝化。
表1 酸洗前管样垢量Tab.1 Scaling of tube samples before pickling
表2 第1阶段酸洗主要数据Tab.2 Main index after first stage pickling
用乙醛肟加氨水进行钝化。用氨水调pH值至9.50~10.50,乙醛肟质量浓度为 800 ~1000 mg/L,温度100~110℃,钝化24 h。割管检查,内壁有一层均匀的黑色的Fe3O4致密氧化膜。
酸洗后对酸洗前的割管部位重新割管检查,割管管样化学分析的结果见表3。
由机组酸洗后管样垢量分析结果可知,酸洗后垢的残余量均小于规定标准(25.00 g/m2)[1],经钝化后在管内壁形成了一层黑色的致密氧化膜,酸洗效果良好,本次采用的EDTA-H2SO4酸洗及钝化工艺都取得了成功。
将锅炉酸洗废液排放至专门的酸洗废液中和处理池,冲洗水排放至过滤沉淀池。酸洗废液的处理方法是自然降解和蒸发,即将废液排入贴有玻璃钢防腐层的贮存池中,利用自然爆气降解蒸发。冲洗水排入过滤沉降池进行自然沉降处理。
为解决清洗废液的排放问题,须对其处理以达到国家规定的排放标准。EDTA-H2SO4清洗废液主要是由EDTA铁盐、硫酸盐、硫酸、缓蚀剂及少量油脂组成。根据成分,处理废液的方法是去除有机物化学需氧量(COD)以及重金属盐。EDTA、铁离子采用沉淀法去除,由于铁盐干扰了EDTA在酸性条件下的析出,因此先在碱性条件下将铁离子以Fe(OH)2的形式去除。少量油脂和缓蚀剂采用吸附法去除。重金属盐在高碱性条件下以氢氧化物沉淀的形式去除。
表3 酸洗后的割管检查结果Tab.3 Cutting-pipe inspectation results after pickling
先加碱调废液 pH 值至12.00~13.00,并通空气氧化,同时加絮凝剂,使铁离子全部沉淀;将沉淀分离,后在滤液加硫酸调 pH 值至3.00~3.50,使EDTA以沉淀形式析出;过滤,滤液经活性炭吸附后,加Na2CO3调pH值为6.00~9.00后排放,废液处理流程如图1所示。
图1 酸洗废液处理流程Fig.1 Pickling waste liquid treatment process
酸洗废液处理试验的仪器有COD测定仪、pH表、原子吸收光度仪、常规化学分析玻璃器皿等。
试验药品均采用工业品,包括NaOH,Na2CO3,H2SO4,絮凝剂和活性炭。
酸洗废液处理试验采用国标规定的测试方法。
(1)NaOH加入量。取酸洗液1000 mL,加质量分数为40%的NaOH,同时加入助凝剂。调整溶液的pH值为12.50,需加NaOH溶液82 mL。然后通空气搅拌2h,经检查,Fe2+已全部转化为Fe3+,静止沉淀,将沉淀过滤。经检测滤液中的Fe及重金属已除去。
(2)H2SO4加入量。此步骤是将EDTA以沉淀形式去除。取1000 mL滤液,向其中加H2SO4调整溶液pH为3.20,需加浓硫酸18 mL。放置3 d,EDTA以沉淀析出。将沉淀过滤。试验共得沉淀2.4 g,滤液的COD为162 mg/L。
(3)活性炭吸附试验。经上述处理,COD尚高于二级水体排放标准(COD < 150.0 mg/L)[2],因此进行了活性炭吸附试验。活性炭采用媒质活性炭,装填成柱,让滤液以一定流速通过,滤后检测COD值为 24.6 mg/L。
(4)重金属盐的去除。EDTA-H2SO4全行程清洗涉及机组各个部位,由于机组使用大量合金钢,清洗废液中含有重金属元素,依国家规定必须将其去除。重金属元素在碱性条件下溶解度很低,加碱处理可将其除去。经以上处理后,废液pH值及重金属含量见表4。
表4 滤液pH值及重金属含量Tab.4 pH amd heavy metal content of the filtrate
从上表可以看出,经处理后的废液符合国标GB 8978—1996中的一级排放标准。处理后的废液排入污水自然净化装置氧化塘,经进一步处理后与可其他经处理后的污水一起喷洒道路或灌溉植被。
本文采用EDTA-H2SO4加表面活性剂和缓蚀剂卡普塔克斯对锅炉进行全程清洗,达到了良好的酸洗效果,为同类型机组进行酸洗积累了经验。通过上述方法将酸洗废液处理后,重金属和COD含量均可以达到国家规定的废液排放标准。