郑明杰
摘 要:隨着油田开发日益艰难,注水井浅层套漏问题越来越严重,这从根本上加剧了油田注采井网的不完善程度,影响油田开发效果。本文以锦7-25-7为例分析了注水井浅层套漏的原因,并简要介绍了处理过程及结果,为套漏治理提供依据。
关键词:浅层;套漏;治理技术
一、基本概况
锦7-25-7井为锦612块2016年4月投产的一口高产油井,截止2017年1月29日共计完成2个热采周期,累计注汽2891吨,产油1470吨,产水1349。在第二周期末含水由18%突然上升到97%,日产油由16.4吨降至0.7吨,小修作业验窜证实油层套管在197m漏失,由于本井7寸套管,深度已经超过表层套管底界,根据目前大修技术设备现状,不能完成取换套施工,只能对该浅部位套管漏点实施堵漏措施。
1、油井数据
2、措施效果预测
预计措施实施后日产液20t,日产油10t。具体堵漏经历如下:
措施一,起先考虑到不缩小修复后套管内径,挤灰封堵两次,因浅层段状况复杂封堵措施均未成功。
措施二,实施膨胀管补贴(补贴段内径140mm),156mm模拟通井规未通过,154mm铅模打印通过无明显刮痕,153mm通井规加压3t通过,液压胀套后,长度8m和4m模拟156mm通井规均未通过,156mm通井环加压2t未通过。膨胀管补贴不成。
三次封堵失败后,又组织进行技术论证,确定采取对全井下51/2”无接箍套管进行加固的治理方案,但该方案遇到无法解决热膨胀预应力、漏点套管外窜漏发生井控险情无法控制的难题。该井的修复问题陷入僵局,且准备放弃修复,做好封井报废处理的打算。
三、治理技术方案
打破常规思维定式,套管补贴和衬管加固技术相融合。创新性地提出了实施膨胀管悬空悬挂+无接箍套管加固的技术方案,加固后的井眼内径121.3mm,该方案最终完美解决了漏点外窜和注汽热膨胀问题。
全井段悬挂51/2”无接箍套管总长度853m并实施全段固井,同时全井段承压补贴悬挂器,直井眼加固悬挂套管长度达到辽河油田历史之最。该技术方案具有类似井堵漏治理的推广性价值。
四、创新点
该方案在多项措施不成的情况下解决了该井的修套堵漏。在套损位置以上进行膨胀管悬挂小套管,仍然使用原井上部完好套管,杜绝了下小套管至井口套管外窜漏风险,小修作业队即可施工。施工完成后成为一口完好的油井,尤如一口新井。
五、施工步骤
1.冲砂:下89mm油管冲砂至井底。
2.通井:下φ139.7mm引鞋×0.6m+φ139.7mm阻流环×0.7m+φ139.7mm套管1根×10.62m+变扣+φ73mm加厚管106根,深度1026.0m。起φ73mm加厚管106根+φ139.7mm套管1根+阻流环+引鞋(无异常)。
3.下套管:下φ139.7mm引鞋×0.6m+φ139.7mm阻流环×0.7m+φ139.7mm套管80根(壁厚9.19mm)+膨胀式悬挂器×2.09m+φ73mm加厚管17根。
4.固井:下套管至预定深度,挤水泥固井(挤入G级水泥5540Kg,消泡剂80Kg,降失水剂60Kg)。
5.膨胀悬挂器补贴:700型水泥车配合,打压23MPa,悬挂器膨胀,坐封成功。坐封深度167.68m,全井筒试压15MPa,稳压30min,压力不降,试压合格。
6.钻塞:下φ116mm平磨×0.3m+螺杆钻×5.3m+φ73mm加厚管105根,深度1002.69m。水泥车配合,用密度为1.0g/cm3污水60m3正循环磨钻,排量500L/min,泵压4.0MPa,出口返灰浆,磨钻井段1002.69-1022.69m,进尺20.0m,之后进尺缓慢。起出。
7.通井:下φ114mm通井规×1.2m+φ73mm加厚管108根,深度1022.69m。起φ73mm加厚管108根+通井规(无异常)。收尾交井。
六、取得成效
针对该井特别加工制作了膨胀管悬挂器和阻流环,达到高温密封和固井要求。该井2017年12月11日按此建议方案进行小修作业修复成功,节省大修费用50万元。该技术的成功实施开创了辽河油田此种疑难井况治理先河,为下步浅层套漏治理积累了宝贵经验。
该井在“躺倒”300天后重新获得较高产能,2018年1月3日下泵开井,目前日产液18吨,日产油6.8吨,含水62.2%,
参考文献:
[1]聂海光 王新河.油气田井下作业修井规程.
[2]吴奇.井下作业工程师手册[M].北京:石油工业出版社