王文昕
(国电新疆开都河流域水电开发有限公司,新疆 库尔勒841000)
新疆电网因地理位置特殊性,大多为长距离架空输电线路,电容效应导致全网电压较高。察汗乌苏水电站装机容量3×110MW,位于新疆和静县境内,处于南北疆电网交界处,且在电网末端,机组长期处于进相运行。察汗乌苏水电站机组正常运行时,常发生无功功率规律性波动。本文分析了产生上述现象的原因,提出了解决措施,为电站安全稳定运行提供技术保障。
现场发现当机组有功功率50MW且有功变化量为1~3MW时,无功功率波动1~3Mvar,无功功率波动正常。调整机组有功功率50~110MW过程中,无功功率波动8~11Mvar,励磁电压、励磁电流、励磁变压器声音波动明显,且呈规律性变化。以察汗乌苏2号机组为分析对象,从两个主要方面分析无功功率波动的原因。
(1)PSS反调
根据PSS数学模型可知,当机组电功率或角速度发生较大变化时,励磁系统产生正阻尼转矩,使发电机产生阻尼低频振荡的附加力矩,提高电力系统动态稳定性。
某日 10:05~10:10,调整有功功率 70~110MW 过程中,无功功率由-13.8Mvar波动至-5.6Mvar,变化量为8.2Mvar。机组额定无功功率为68.1Mvar,无功功率变化量为12%的额定无功功率,满足(DL/T1231-2013)电力系统稳定器整定试验导则要求。
(2)凸极发电机功角特性
分析凸极式发电机的功角特性方程为
由公式(1)、(2)可得出
察汗乌苏水电站交轴同步电抗xq的值为0.707,视在功率SN为125.7MVA,发电机额定电压为13.8kV,察汗乌苏机组并网运行电压为13.4kV左右。将无功功率波动的机组P、Q代入式(3),机组运行功角约25.17°,远小于静稳极限值。
综上所述有功功率调整时,导致无功功率波动属于正常现象。
某日 13:00:34,机组有功功率 50MW,机组无功功率-30.5Mvar,励磁系统欠励限制动作,无功功率波动1~3Mvar。调整机组有功功率50~110MW过程中,13:02:48有功功率87MW,机组无功功率开始呈周期性波动,13:06:00波动结束,无功功率波动8~11Mvar。机组运行时P-Q曲线如图1所示。
图1 机组P-Q曲线
机组正常运行时,P-Q运行曲线应在欠励限制曲线内,欠励限制曲线应在进相试验曲线内。
由图1可知,机组有功功率上升至87MW后,机组P-Q运行曲线沿欠励限制曲线呈规律性波动,且在欠励限制曲线与进相试验曲线之间运行。
机组有功功率上升前,欠励限制信号保持。有功功率上升后,其对应欠励限制定值中无功功率应上升,但无功增加将导致机端电压上升,由于励磁系统运行在恒机端电压模式下,机端电压上升经反馈调节后会导致无功减小,以保持机端电压恒定,如此反复即出现无功波动。
机组在无功功率波动状态下运行时,若系统发生振荡将加剧波动幅度,可能造成以下严重后果:
(1)水轮发电机组失步与系统解列。
(2)厂用电压波动造成厂用电设备损坏。
(3)定子电流过高造成定子温度超限。
(4)转子振动和过热。
(5)励磁变电流大幅波动造成励磁变铁心损坏。
针对上述现象出现的原因,考虑可行性,应从机组欠励限制和AVC调节策略2方面考虑。
(1)适当增加机组进相裕度,合理开放欠励限制曲线。
(2)值班人员手动调节机组无功功率时,应尽量使机组不要靠近欠励限制曲线运行。
目前水电站使用的AVC系统是计算机监控系统中的应用。AVC定值中只有一种限值“机组无功限值进相”,只能固定限制单个无功功率值。机组大负荷与小负荷运行时的进相能力是不同的,考虑同时兼顾电网辅助服务与机组安全稳定运行,提出一种新的AVC进相调节策略,策略应使机组P-Q运行曲线在欠励限制曲线内,且无功功率闭环控制。具体如图2所示。
图2 AVC进相调节策略图
自动电压控制(AVC)投入时,应考虑AVC分配无功功率的合理性,确保给机组分配的无功功率设定与欠励限制曲线保持适当的裕度。经过AVC运行策略优化后,当机组小负荷运行时,进相能力强,增加无功补偿收入,而机组大负荷运行时,进相能力弱,既保证机组安全稳定运行,又保证无功补偿收入。
AGC与AVC广泛应用的今天,造成机组电压和无功功率波动的原因越来越复杂。本文综合考虑电站自身的设备性能特点、机组运行方式、系统运行状况等因素,认真分析了机组正常运行时PSS、AVC、AVR及欠励限制运行时无功功率运行情况,找到引起波动的原因,创新性的提出AVC进相调节策略,从而提高电网辅助服务收入和电站安全稳定运行水平。