脱氧剂在低压锅炉给水除氧中的实验研究

2019-03-12 10:12,,,,
化肥设计 2019年1期
关键词:除氧器省煤器溶解氧

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(1.开封龙宇化工有限公司,河南 开封 475200;2.开封市聚甲醛基新材料重点实验室,河南 开封 475200;3.汇科琪(天津)水质添加剂有限公司,天津 301714)

开封龙宇化工有限公司(以下简称开封龙宇)的锅炉是太原锅炉集团制造的TG-45/1.27-M型高温分离、低循环倍率循环流化床锅炉,具有单锅筒、自然循环、钢结构、前吊后支、室外布置、∏型结构。锅炉为双层布置,楼上为锅炉主体部分及操作室,楼下一层布置除渣系统、排污系统操作平台,安装风机、风道及烟道等设备。另外,锅炉还布置有布袋除尘器、气力除灰、脱硫装置等系统。

锅炉给水除氧采用热力除氧器,控制除氧器内部压力为0.02MPa,除氧器水温度为101~104℃,保持含氧量不大于100 μg/L,根据水质含氧分析情况,适当调整除氧器再沸腾管蒸汽进口阀。随着运行时间的延长,除氧器出现故障,锅炉给水氧含量升至400~650 μg/L。锅炉给水中溶解氧是造成锅炉腐蚀的重要原因之一[1-4],低压锅炉中的腐蚀主要是氧腐蚀[5],氧腐蚀是锅炉系统最常见的也是较严重的腐蚀形态,它属于电化学腐蚀的一种,锅炉给水中的溶解氧具有去极化作用,会使腐蚀加剧。氧腐蚀的形式一般是溃疡型和小孔型的局部腐蚀,次层是黑色粉末状溃疡腐蚀坑陷。经分析,近期开封龙宇锅炉省煤器经常发生腐蚀泄漏,与给水中溶解氧超标关系很大,对生产造成了较大影响。由于不允许锅炉装置停车,无法进行除氧器维修检查工作,为消除氧腐蚀的发生,公司组织开展了锅炉给水化学除氧实验,以降低锅炉给水中的氧含量,消除氧腐蚀对锅炉的影响。

1 实验材料与步骤

1.1 原材料

YG-108脱氧剂:汇科琪(天津)水质添加剂有限公司;WP脱盐水:开封龙宇化工有限公司;蒸汽:压力1.2MPa,温度191℃。

1.2 实验设备

计量泵:美国,B726-398TI,B726,Q=9.5L/h,H=0.69MPa;计量箱:1.0m3,材质PE;热力除氧器:江苏火电电力设备制造有限公司,30m3。

1.3 药剂准备

将25kg/桶的聚乙烯塑胶桶装YG-108脱氧剂20桶加入计量箱内,把计量泵安装固定好;然后,将计量泵的进口与计量箱通过吸液管连接好,吸液管深入计量箱底部;再将计量泵的出口用软管连接到除氧水箱出口管道上。

1.4 实验原理

YG-108脱氧剂的主要成分为二甲基酮肟,其具有较强的还原性,很容易和锅炉给水中的氧反应,从而降低给水的溶解氧含量。该物质反应速度快,能快速降低水中的溶解氧,除氧较完全。二甲基酮肟与氧反应的化学方程式如下:

4(CH3)2C=N-OH + O2→
4(CH3)2C= O + 2N2+ 2H2O

2(CH3)2C=N-OH + O2→
2(CH3)2C= O + N2O + H2O

同时,二甲基酮肟可降低锅炉给水的含铁量,防止氧腐蚀,其对沉积在管道、省煤器等处铜的腐蚀产物有清洗作用,可防止锅炉因形成氧化铁沉积物而引起金属管过热和腐蚀损坏。在金属钢材表面形成良好的磁性氧化物保护膜,并对金属表面起到缓蚀和钝化的作用,能有效地延缓热力设备停(备)用时的腐蚀。二甲基酮肟生成磁性氧化物膜的化学方程式为:

2(CH3)2C=N-OH + 6Fe2O3→
2(CH3)2C=O + 4Fe3O4+ N2O + H2O

1.5 实验过程

(1)实验1:除氧器温度控制在104℃时,检测锅炉给水中溶解氧含量、省煤器出口给水温度、锅炉排烟温度,此时脱氧剂加入量为零。实验时间为24h。

(2)实验2:除氧器温度控制在104℃时,向锅炉给水中加入脱氧剂直至锅炉给水中溶解氧含量达到国标要求,检测锅炉给水中溶解氧含量、省煤器出口给水温度、锅炉排烟温度并记录脱氧剂加入量。实验时间为24h。

(3)实验3:减少除氧器蒸汽加入量,除氧器温度控制在94℃时,向锅炉给水中加入脱氧剂,直至锅炉给水中溶解氧含量达到国标要求,检测锅炉给水中溶解氧含量、省煤器出口给水温度、锅炉排烟温度并记录脱氧剂加入量。实验时间为24h。

(4)实验4:减少除氧器蒸汽加入量直至停止加入,记录除氧器温度为89℃时,向锅炉给水中加入脱氧剂直至锅炉给水中溶解氧含量达到国标要求,此时检测锅炉给水中溶解氧含量、省煤器出口给水温度、锅炉排烟温度并记录脱氧剂加入量。实验时间为24h。

2 结果与分析

2.1 实验数据统计

4组对照实验得到的实验数据汇总见表1。

表1 化学除氧实验数据汇总

注:除氧器汽耗为每吨锅炉给水消耗1.2MPa蒸汽吨数。

2.2 除氧器温度变化对锅炉产生的影响

从表1可知,随着除氧器蒸汽加入量的减少,除氧器温度逐渐降低,从104℃降至89℃;锅炉排烟温度也相应降低,从155.47℃降至146.15℃;而省煤器出水温度基本不变(保持在191℃)。主要原因为除氧器温度降低后,由于锅炉给水与省煤器温差变大,热交换能力增强,从省煤器吸收的热量更多,经过省煤器的烟气温度降低,省煤器出水温度仍然升高至191℃,热量利用率提高。

2.3 脱氧剂对溶解氧的影响

从表1可知,随着除氧器内脱氧剂加入量的增加,锅炉给水溶解氧逐渐降低。当除氧器内蒸汽完全退出,脱氧剂加入量为0.14kg/t,锅炉给水溶解氧降至国标要求,即小于0.1mg/L,实测为0.08mg/L。

2.4 热力除氧与化学除氧成本对照

相同负荷下除氧剂加入量的经济性对比见表2。从表2可以看出,在锅炉负荷基本一致的情况下,溶解氧控制在0.08mg/L时,随着脱氧剂的加入,蒸汽量逐渐减少,除氧器温度逐渐降低,锅炉给水除氧成本也逐渐降低。刘俊明等[6]对130t/h燃气锅炉给水温度变化对排烟温度的影响进行了研究,锅炉排烟温度随给水温度升高而升高,与本实验数据一致,说明通过适当降低锅炉给水温度,可降低烟气热损失,提高热效率,降低生产成本。

表2 相同负荷下除氧剂加入量的经济性对比

3 结语

(1)对低压锅炉采用脱氧剂进行化学除氧,在满足除氧效果的前提下,降低除氧器操作温度,提高锅炉给水的吸热能力,减少烟气热损失,降低排烟温度,保持省煤器出水温度不变。

(2)在低压锅炉中,脱氧剂YG-108具有较好的除氧效果,在不使用除氧器蒸汽的情况下,化学除氧可以实现锅炉给水氧含量达标。

(3)在同样的条件下,化学除氧较热力除氧运行成本低,成本降低45%,适当降低锅炉给水温度,能够实现节能降耗。而且化学除氧操作方便,药剂危险性小,完全满足安全生产需要。

(4)考虑到开封龙宇现有锅炉给水组成中有脱盐水、蒸汽冷凝液、冷渣机冷却水等,在除氧器内混合后的水温容易波动,脱氧剂加入量难以精确控制,并且控制最佳的排烟温度。实际操作中,以化学除氧为主,辅以热力除氧(在除氧器内适当加入蒸汽),实现了锅炉的稳定运行,节能降耗效果显著。

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