田 文 平
(中铁二十局集团第六工程有限公司,陕西 西安 710032)
随着我国交通运输事业的快速发展,交通隧道的建设开始进入各类地质条件复杂的区域,为隧道的修建带来了许多困难。当在软弱围岩中修建隧道时,大变形问题是困扰工程人员的一类常见问题[1]。
西安—成都铁路客运专线阜川隧道是全线的控制工程之一。隧道在施工中遭遇炭质页岩区段,多次出现初支破坏、围岩溜塌、二衬开裂等病害,工期及成本受到严重影响。通过采用一套系统、全面的大变形控制措施,隧道最终成功通过炭质页岩区段。本工程经验可为今后类似工程提供有益参考。
阜川隧道位于陕西省勉县境内,位于大巴山中低山区,地形起伏较大,地质构造复杂。隧道起讫里程为DgK271+936.21~DgK280+951.53,为双线隧道,全长9 015.32 m,最大埋深约456 m。
隧道工程主要涉及志留系及奥陶系地层,岩性以灰岩、泥岩、页岩为主,其中大变形区段主要为炭质页岩。如图1所示,炭质页岩为一种含有大量碳化有机质的灰黑色泥质岩石,薄层状构造,强度近似泥土,变形模量小,遇水易崩解,自稳能力极差,是一种典型的工程软岩。
隧道断面形式为三心圆,支护体系为锚喷支护加钢筋混凝土二次衬砌。Ⅴ级围岩段的隧道横断面设计见图2。
隧道采用新奥法施工,其中Ⅲ级围岩采用短台阶法,Ⅳ级、Ⅴ级围岩采用三台阶法。开挖进尺约为2 m,仰拱一次开挖长度为4 m~6 m。
阜川隧道2号斜井至成都端出口段为大变形段。该段埋深在110 m~220 m之间,围岩多为页岩夹炭质页岩。受不利围岩条件影响,隧道施工中出现挤压型大变形,严重危害施工进度及安全性。施工中出现的主要病害如下。
如图3所示,此类病害初期表现为初支混凝土局部掉块,随后钢架变形迅速发展,产生鼓包、折叠、扭曲、撕裂等问题,一般需进行拆换拱架才可继续施工,危险性极大。
由于炭质页岩的分布具有不可预知性,当掌子面附近存在炭质页岩破碎腔时,掌子面极易出现突发性失稳,从而导致破碎腔内岩体随着掌子面的破坏倾泻而出(见图4)。
如图5所示,在大变形段附近,二衬开裂、钢筋暴露、渗漏水病害频发,局部区域甚至需要增设临时套拱才得以维持稳定。这说明即使在初支变形基本稳定后施作二衬,二衬后期仍将承受较大的荷载。
软弱围岩隧道发生大变形的根本原因有两个方面[2]:
1)围岩力学性质差;2)支护体系能力不足。
因此需从以上两个方面同时着手解决大变形问题:
1)改善围岩性质,调动围岩自身承载能力;2)提高支护体系的强度和刚度。运用围岩—支护特征曲线理论[3]可很好地解释这一问题。
如图6所示,图中横坐标为隧道径向位移,纵坐标为隧道稳定所需支护力,Pi为原始地应力。图中曲线Ⅰ,Ⅱ为两条典型的围岩特征曲线,其中曲线Ⅱ代表的围岩力学性能较好的情况;曲线①,②为两条典型的支护特征曲线,曲线斜率代表支护刚度,平直段代表支护达到极限强度。显然,曲线②所代表的支护在强度和刚度上都要大于曲线①。
当隧道的围岩—支护关系由曲线Ⅰ及曲线①表征的情况下,支护结构强度和刚度不足,两曲线无交点。这意味着支护结构无法稳定围岩。若在这种情况下施作二衬,则支护结构无法承担的围岩荷载将转嫁至二衬,导致二衬开裂破坏。若单纯加强支护结构至曲线②所示的情况,则两条曲线仍无法相交,仍有围岩失稳、支护破坏的可能。因此,需同时对围岩性质加以改良,提高围岩性质至曲线Ⅱ。此时两条曲线相交于点B,支护结构便可以稳定围岩。
从软弱围岩隧道大变形控制机理出发,阜川隧道项目部以经过反复地实践摸索,得出了一套针对炭质页岩隧道大变形的综合控制措施。
阜川隧道在大变形段采用双层支护结构,支护形式及支护参数为:
1)第一层支护:全环设H175型钢钢架,0.6 m/榀。拱墙设φ8@200钢筋网。喷射混凝土采用30 cm厚C30混凝土。
2)第二层支护:全环设Ⅰ22a型钢钢架,0.6 m/榀。喷射厚26 cm的C30混凝土。设置φ22@1 000纵向连接筋,并设置4道/环的Ⅰ18纵连型钢。
采用双层支护结构旨在提升支护结构的强度和刚度,同时兼顾“先柔后刚,刚柔并济”的理念[4],符合软岩隧道大变形控制的原理。双层支护结构形式简单,受力机理明确,无需额外施工机具和人员配合,具有良好的推广应用价值。
如图7所示,上台阶开挖后,立即采用Ⅰ20a工字钢设置临时仰拱,并喷射厚20 cm的C30混凝土;下台阶开挖后,于中台阶拱脚处采用Ⅰ20a工字钢设置临时横撑(每2榀撑1榀)。这一措施是为了使支护结构尽早形成封闭形状,改善支护结构的受力状态,同时一定程度上控制上台阶拱脚的下沉和挤入。
炭质页岩隧道在开挖后,隧道周围的围岩会产生一定范围的松动圈。松动圈内围岩的节理裂隙会有一定量的张开,造成岩体力学性能的劣化[5],但也为注浆加固围岩提供了可能。阜川隧道径向注浆通过替代系统锚杆的φ42小导管进行。小导管长4.0 m,间距1.2 m×1.0 m(环向×纵向),梅花形布置。浆液采用普通水泥浆初注配合水泥—水玻璃双液浆进行补浆。水泥浆水灰比1∶1,双液浆体积比控制在1∶1~1∶0.6范围内。注浆控制压力取1.0 MPa~2.0 MPa,达到终压后持续10 min。实践证明,隧道周围一定范围的炭质页岩具有良好的可注性,且注浆后其力学性能可得到明显改善。
炭质页岩在扰动后会松散泥化,力学性能显著降低。因此通过采用弱爆破,配合铣挖机或挖掘机开挖,可减小对隧道周边岩体的扰动,最大限度地保留围岩的天然承载力。
阜川隧道原设计采用长4 m的R32砂浆锚杆作锁脚锚杆。而实际施工中部分断面的锁脚锚杆出现了拉断的情况。因此在上、中台阶拱脚处增设长6 m的T76自进式锁脚锚管,每榀钢架各两根,并且采用Ⅰ20a型钢与钢架作纵向连接(见图8),有效地控制了支护结构的下沉。
在挤压性大变形的条件下,原设计预留变形量已无法满足要求。因此大变形段的预留变形量增加至100 cm,其中70 cm为第一层支护的预留变形量,第二层支护为30 cm。这一举措使支护结构在各阶段都有充分的变形空间,在降低围岩荷载的同时不影响到二衬施作的净空要求。
图9和图10分别为DgK278+045断面(未采取控制措施)和DgK278+130断面(采取控制措施)的实测位移时程曲线。从图中可以得到以下结论:1)在采用大变形控制措施前,隧道变形呈现出典型的“挤压型大变形”特点,即初始变形速率高、变形持续时间长、各部位变形量值尤其是边墙收敛较大。2)DgK278+045断面的拱顶下沉和中台阶收敛均大于60 cm,已超过最大预留变形量,需进行初支拆换扩挖以满足二衬施作净空要求,风险极高。3)采用大变形控制措施后,隧道各部位变形量值明显降低。相较DgK278+045断面,DgK278+130断面的拱顶下沉及上、中、下台阶收敛分别降低了24.04 cm,20.14 cm,56.01 cm和23.15 cm,降幅分别为37.18%,63.65%,78.43%和76.60%。4)从图10中可以明显看出,采用大变形控制措施后,隧道各部位变形除最终量值显著降低外,变形也能较早趋于稳定。这就避免了二衬因承受额外围岩压力而产生病害。
1)炭质页岩隧道在施工中易发生大变形,常见病害形式有初支钢架严重变形、围岩失稳溜塌、二衬开裂渗水等。
2)控制炭质页岩隧道大变形的关键,是在提高支护刚度、强度的同时改善围岩性能,双管齐下,标本兼治。
3)通过设置双层支护、临时仰拱和临时横撑,外加采用大直径锁脚锚管,可提高支护结构的强度和刚度,改善支护结构受力。径向注浆加固、弱爆破配合机械开挖可减小开挖对围岩的扰动,提高围岩的强度,调动围岩自承载能力。
4)采用上述大变形综合控制措施可显著降低隧道各部位的变形量,并使各部位变形更早地趋于稳定。如此可在保证支护结构和围岩不失稳的同时,降低二衬承受的围岩荷载,从而使隧道安全平稳地通过大变形地段。