米氮平的合成工艺改进

2019-02-28 01:40王怡森
科学与财富 2019年2期
关键词:米氮平改进措施

王怡森

摘 要:目的:改进米氮平药品合成工艺;方法:借由2-氯-3-氰基吡啶和1-甲基-3-苯基哌嗪做反应原料,通过反应、置换、水解、还原、傅克烷基化等步骤制得米氮平药品;结果:米氮平药品制备质量得到显著提升;结论:米氮平药品收率得到提升,且改进后的工艺满足操作简单、质量可控、生产高效与成本低廉的需求,并且药品纯度较高,能够被用于药品的工业化生产系统内。

关键词:米氮平;合成工艺;试验分析;改进措施

米氮平是首个应用于全球的去甲肾上腺素能与特異性五-羟色胺能的抗抑郁药品。经由多年临床认证与使用,此类药品具备不良反应轻、疗效快的特点,因此目前已经被大范围的国家认可,但从工艺的制备角度来看,多数工业化生产仍存在明显的不足,使得药品的制备水准无法持续维持在要求水准,使得患者服药存在安全风险。因此,药品制备应加以重视。

1 米氮平合成路线分析

根据以往文献资料可知,多种类型的米氮平药品合成路线存在较明显的差异性,部分合成路线较长且繁琐,而部分米氮平药品制备成本较高且难以满足质量要求,这便导致米氮平药品制备总收率一直无法得到有效推升。

根据文献报道的合成路线,以2-氯-3-氰基吡啶和1-甲基-3-苯基哌嗪为起始原料,在氟化钾存在下,烷基化生成1-(3-氰基吡啶-2-基)-2-苯基-4-甲基哌嗪(2号化合物),而后在氢氧化钾-乙醇条件下水解生成1-(3-羧基吡啶-2-基)-2-苯基-4-甲基哌嗪(3号化合物),再经由四氢铝锂还原化合物,得到1-(3-羟甲基吡啶-2-基)-2-苯基-4-甲基哌嗪(四号化合物),此类化合物用浓硫酸催化,发生分子内傅克烷基化反应得到目标化合物米氮平(改进品),米氮平的结构经元素分析、IR、1H-NMR、13C-NMR、MS谱数据确证。

2号化合物的制备,主要是以无水氟化钾与两种原料(2-氯-3-氰基吡啶和1-甲基-3-苯基哌嗪)的物质的量比为3∶1投料,在140℃环境中反应20h,本路线中将反应液温度提高到DMF的沸点158℃,以无水氟化钾与原料的物质的量比为3∶2投料,回流15h即可反应完全,缩短了反应时间,降低了成本,使2号化合物的收率从79%提高到93.7%。2号化合物经水解反应生成3号化合物,后处理过程中,根据文献方法用2mol·L-1的盐酸调pH至8.0~9.0,本路线中改用0.5mol·L-1的盐酸小心调至pH=7,并用乙酸乙酯代替二氯甲烷作萃取溶剂,使该步反应收率由77.8%提高到82.5%。本工艺路线中用乙醇-水混合溶剂为重结晶溶剂代替石油醚,得到米氮平纯品,熔点值与文献报道一致,且收率由80.7%提高到83.5%。改进后的工艺路线总收率由46%提高到60%,生产的成本大大降低,更适宜工业化大规模生产。

2 米氮平合成工艺的改进

熔点采用WRS-1B型熔点仪测定,温度未经校正。EI-MS谱采用GCMS-QP5050A型质谱仪测定。核磁共振氢谱和碳谱采用核磁共振仪测定;其中CDCl3为溶剂,TMS为内标。元素分析采用元素分析仪测定。IR谱采用傅立叶变换红外分光光度计测定。薄层色谱用硅胶G。所用原料及试剂均为市售分析纯或化学纯。

2.1 1-(3-氰基吡啶-2-基)-2-苯基-4-甲基哌嗪的合成工艺(2号化合物)

为制备2号化合物,需将13.80g的2-氯-3-氰基吡啶与17.60g的1-甲基-3-苯基哌嗪药品加入至三颈瓶内,而后再加入适量无水DMF溶液,在充分搅拌过程中迅速加入8.8g无水氟化钾,期间凭借氮气的保护,需对溶液加热回流15h,以便混合溶液反应充分。其次,借助药品检测分析混合溶液是否反应完全,若满足药品制备要求,则需将溶液冷却至室温,再添加适量的蒸馏水,借由乙酸乙酯材料进行萃取,并通过无水硫酸钠使溶液脱水干燥,经由过滤、减压浓缩值得针状结晶。经由药品检测可知,2号化合物收率为93.8%,比较传统药品收率更高,且化合物质量与纯度也得到了极为明显的提升。

2.2 1-(3-羧基吡啶-2-基)-2-苯基-4-甲基哌嗪的合成工艺(3号化合物)

在3号化合物制备过程中,需将25.40g的2号化合物置于三颈瓶内,再加入适量氢氧化钾乙醇溶液并充分进行搅拌,期间升温至100℃并保持24h反应时间。其次,通过监测装置判断混合溶液是否反应完全,若化合物制备满足条件要求,则可以将反应溶液降低至室温,再加入适量蒸馏水,通过减压浓缩的方式除去溶液内乙醇。而后,混合溶液经由乙酸乙酯萃取两次,确保在冰浴中借由盐酸溶液将pH值调制7,再进行二次萃取,合并氯仿层的同时干燥处理,由此得到白色晶体。经由药品检测可知,3号化合物收率为82.7%,比传统药品收率更高。

2.3 1-(3-羟甲基吡啶-2-基)-2-苯基-4-甲基哌嗪的合成工艺(4号化合物)

根据中间物浓度要求,需将17.20g的3号化合物融于适量的无水四氢呋喃溶液中,在充分搅拌期间将氮气通入,达到饱和浓度要求,并在室温环境中逐滴滴入适量的四氢铝锂溶液,为避免影响制备质量,应将溶液在1h内滴完,确保药品溶解与混合更加充分,在对混合溶液进行4h加热回流。其次,通过监测装置判断混合溶液是否反映完全,若满足药品制备条件,再通过冰浴冷却措施降低药品溶液温度,在搅拌期间缓慢加入适量的蒸馏水,以便使四氢铝锂反映完全,而后进行过进行过滤,将滤渣丢弃后,再借由无水硫酸钠使药品脱水、干燥、再过滤与减压浓缩,以便制备乙醚重结晶体,制得白色药品结晶。根据药品检测可知,4号化合物收率为92.6%,比较传统制备工艺可知,4号化合物制备流程更加简洁,并且化合物质量更便于管控,药品收率同样得到了极为明显的提升。其次,借助搅拌、加热、冰浴等措施,也使得四氢铝锂药品的融合质量得以保障。

2.4 米氮平的合成工艺

将14.60g的4号化合物加入三颈瓶中,加15mL乙醇使其溶解,室温搅拌下缓慢滴入30mL浓硫酸,滴毕,继续搅拌反应2h。停止搅拌,向反应液中加入300g碎冰,搅拌至冰溶化,以浓氨水调pH=9,氯仿萃取3次,合并有机相,水洗一次,无水硫酸钠干燥,过滤,减压浓缩,以乙醇-水重结晶,得乳白色固体11.30g,收率为83.5%。期间,借助元素分析仪器与公式可知合成材料为C17H19N3。比较传统的米氮平药品制备工艺可知,此种合成工艺使得反应步骤可控性得到了加大提升,同时也缩短了反应时间,使药品收率得以提升。但根据工艺改进资料同样可知,高温环境对药品收率有非常明显的影响,因此借用浓硫酸催化闭环反应能够使药品内N2元素更加稳定,以此提升产品的纯度与色泽,使工艺操作步骤有效缩减,并使得药品制备成本明显降低,凭借可连续操作更适用于工业化的生产环境。

3 讨论

米氮平药品合成路线的有效改进,不但能够根据药品制备流程,使药品制备效率与质量水准得以显著提升,增强药品合成质量的可控性,同时凭借药品生产管理制度的拟定,更便于米氮平药品生产流线的管控,根据现有合成流线与设备,为后续药品合成工作的开展奠定基础。故而,在论述米氮平的合成工艺改进期间,必须明确米氮平以往制备工艺面临的难点与问题,并提供详细的质量完善方案,才能为后续米氮平药品制备工艺的不断完善提供更全面的保障。

参考文献

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