陈恩东
(神华准格尔能源有限责任公司 选煤厂,内蒙古 准格尔旗 010300)
神华准能选煤厂洗选二车间建于2005年3月30日,现有2套生产系统,生产能力为1 800万t/a,其中800万t系统于2006年2月1日建成开始运行,100万t系统于2013年4月开工,2014年7月4日重载试运行,设计采用重介浅槽洗选工艺,共用一个槽仓,槽仓储量为12.8万t。在神华准能选煤厂生产实践中,渣浆泵被广泛应用于煤泥水、循环水、煤浆以及重介质悬浮液等流体的输送作业。由于分级(浓缩)旋流器、重介(水介)分选旋流器、压滤机的入料泵直接影响到选煤厂的各项工艺指标,因此,作为选煤厂重要辅助设备的渣浆泵,其运行效果直接影响到生产系统的正常运行。
选煤厂常用的渣浆泵分为卧式和立式轴向吸入两大类,其结构形式相似,如图1所示,主要由泵轴、叶轮、吸入室、蜗壳等过流部件以及轴封等辅助部件组成[1]。
1—护套;2—泵盖;3—前护板;4—叶轮;5—副叶轮;6—后护板;7—泵体;8—减压盖;9—密封组件;10—托架;11—轴承组件;12—拆卸环图1 渣浆泵结构示意
渣浆泵工作原理见图2,由电动机带动轴上的叶轮旋转,对液体介质做功,提高液体介质的压力和动能;液体介质由泵体的吸入室流入,由泵体的排出室流出;轴封结构防止液体泄漏,轴承和托架支撑转轴。对过流部件的要求主要是达到规定的流量和扬程,液体介质流动连续、稳定、高效、节能;对渣浆泵要求材质耐磨、结构简单、工作效率高、拆装方便、易维护、检修方便及持久耐用[2]。
图2 渣浆泵工作原理示意
(1)部分泵型运转温度高,叶轮不能调整。洗选二车间采用50ZJD-500渣浆泵,流量100 m3/h,扬程120 m,皮带传动,升速运转。托架组件为已成型的部件,在初始安装时依靠拆卸环的不同厚度调节叶轮间隙,无调节叶轮结构,无冷却结构。此泵主要用于二车间三系统的冲洗水系统,所有设备的卫生、冲洗以及磁选机喷头水系统。在泵运行时,轴承发热异常,温度较高;还存在检修频繁、叶轮间隙不易调整等问题。
对渣浆泵主机工作特点与环境条件的分析发现,该泵选用双端面密封及老式托架组件。针对泵具体运行情况,提出增加轴承冷却机构,如水箱、铜管;在不影响安装尺寸前提下,调节叶轮间隙;选用优质轴承,冷却油选用优质润滑油,机械密封使用较清洁的冷却水等改造方案。
通过对50ZJD-500渣浆泵结构改造,对泵轴承部位进行冷却,泵的运转效率显著提高,噪声、发热量明显降低,运转时间从以前的5 h停泵1次,到改造后12 h不停泵,实现了泵的连续运转,从而节约了检修时间,提高了生产效率。
(2)分泵检修更换零件因型号不同,影响设备运行。洗选一车间250YT-650老旧渣浆泵更换配件时,发现前泵体与短管连接螺孔距离不符,初步确定领料问题无误(按型号)。为了保证洗煤生产正常进行,将法兰内孔中心距用气割向内扩5~10 mm,问题得到了解决。
经核实,老旧泵型为厂家A生产,目前已停产,后续新泵型为厂家B生产。两种泵的安装尺寸设计基本相同,整泵更换时可以相互替换,但是内部零件尺寸可能存在差异,所以在更换具体配件时,老泵型零件损坏无替补零件,而将新泵型的零件替补上去,造成了部分零件更换失败。由于两种泵型号相同,现场泵铭牌缺失或显示不全,工人不能有效分清,且两套泵内部零件尺寸不同,经与厂家沟通协商后提出确定方案,老泵型特殊零件椎管多设计两套通用尺寸作为过渡使用,其余在更换老旧部件时,尽量淘汰老旧部件,同时更换带连接部件的零件时成套更换,如前后泵体由于出厂时一般配套加工,更换时也尽量配套更换;不同系列或厂家的泵在尽可能不浪费的前提下整体更换,或带组件更换(如泵体与短管同时更换),以减少不必要的人为影响因素。
在后续的检修中多做记录,分清厂家、型号、原因,报配件计划时与厂家及时深度沟通,尽量避免此类问题,减少类似问题的发生。
(3)部分泵椎管更换频繁 。二车间200ZJD-600在进出口短管内侧贴了一层陶瓷衬里,理论上应该更耐磨,但实际运行时,受陶瓷厚度影响,金属密封面宽度削减,导致煤泥水在陶瓷连接面处出现紊流涡旋,长时间使金属体冲刷不均匀,陶瓷剥落,短管寿命反而降低。通过采取取消陶瓷衬里,并保证短管采用耐磨材质,加厚密封面宽度,更改后效果良好。
(4)部分泵更换时出口不平,不容易安装。由于管路连接是硬连接,导致检修安装新泵时,在出口对正上花费时间较多,且泵更换时出口不平。在研究渣浆泵结构后提出了以下方案建议:进出口短管全用软连接,并采用伸缩短管;向厂家反馈,加强厂家出厂检测要求,在泵进出口端面处仔细找平,减少累积误差,减轻安装困难。
通过对以上方案分析得出:第一种方案,由于选煤厂管路的特殊性要求,必须具有耐磨性,一般化工厂管路的软连接方式不能完全照搬;第二种方案,伸缩短管在哈尔乌素选煤厂已有使用。由于管路尺寸太多,不便设计多种尺寸的伸缩方式,但是伸缩短管具有结构复杂、壁厚较薄、寿命不高等缺点;第三种方案,由于进出口在安装时可以用螺栓调节出口角度,在出厂时出口水平度一般放的比较宽。考虑到一般管路在弹性安装时可以在有效范围内找正,但由于选煤厂管路刚性比较大,加上泵进出口平整度范围太大,所以造成安装不顺畅的情况。
对泵生产厂家提出情况说明,加强找平要求,并对选煤厂工人提出耐心仔细的要求及建议,已有此问题的泵型可由厂家辅助调整,后续厂家提供的泵型明显好转,安装也较顺利。
对渣浆泵的改造实践表明,改造之后轴承发热量明显降低,运转至今,监测轴承温度正常小于65 ℃,效果显著,延长了轴承使用寿命;增加了叶轮调节机构,便于日后维修调节叶轮间隙;提高了冷却机构;机械密封使用较清洁的冷却水,提高了泵的运行可靠性及寿命。