苏 涛
(山西汾西正旺煤业有限责任公司,山西 孝义 032311)
1411工作面、10209工作面均布置在一采区东翼,1411工作面开采4#煤层,煤厚1.8 m~2.2 m,工作面斜长180 m,可采长度1 342 m;10209工作面开采2#煤层,煤厚1.1 m~1.5 m,工作面斜长160 m,可采长度1 246 m;10209工作面位于1411工作面东侧,2个工作面间煤柱宽41.7 m(中-中),2#煤层与4#煤层间层间距12 m~18 m。
截止2018年11月30日,10209工作面已回采360 m,1411工作面已回采132 m(工作面已回采至1211采空区下方23.2 m),两工作面之间的错差为258 m。
1) 1411工作面采用的瓦斯治理方法
①实体煤区域瓦斯抽采方法
工作面后100 m实体煤区域,采用“风排+高抽巷+本煤层钻孔+裂隙带钻孔+下邻近层钻孔(本工作面4#煤层和5#煤层分层,在钻场内对5#煤层施工下邻近孔抽采)+采空区抽采”进行瓦斯治理。
②前1 370 m卸压区域瓦斯抽采方法
工作面前1 370 m卸压区域采用“风排+本煤层钻孔+裂隙带钻孔+下邻近层钻孔(本工作面4#煤层和5#煤层分层,在钻场内对5#煤施工下邻近孔抽采)+采空区抽采”进行瓦斯治理。
2) 10209工作面采用的瓦斯治理方法
工作面采用“本煤层钻孔抽采+裂隙带钻孔抽采+上隅角埋管抽采+下邻近2#、4#煤层拦截/卸压钻孔抽采”的综合瓦斯治理方法。
1) 1411工作面通风、瓦斯情况
目前,工作面绝对瓦斯涌出量为14.03 m3/min,抽采量为5.98 m3/min,风排量为8.05 m3/min。
工作面正常生产期间各地点瓦斯浓度:工作面瓦斯浓度0.28%,留墙隅角瓦斯浓度0.36%,回风流瓦斯浓度0.48%。
工作面抽采情况:高抽巷DN300支管抽采量为2.74 m3/min,本煤层、下邻近、裂隙带DN200支管抽采量为0.56 m3/min,留墙埋管DN300支管抽采量为2.68 m3/min。
2) 10209工作面通风、瓦斯情况
工作面正常生产期间绝对瓦斯涌出量为16.32 m3/min,抽采量为8.92 m3/min,风排量为7.4 m3/min。
工作面正常生产期间各地点瓦斯浓度:工作面瓦斯浓度0.18%,上隅角瓦斯浓度0.9%~1.1%,回风流瓦斯浓度0.56%。
工作面抽采情况:运巷本煤层、裂隙带DN200支管抽采量为1.64 m3/min,上隅角埋管DN300支管抽采量为1.53 m3/min,运巷裂隙带DN300支管抽采量为2.13 m3/min,下邻近2#、4#煤层拦截/卸压钻孔DN300支管抽采量为0.57 m3/min,1411工作面向10209工作面所施工裂隙带钻孔DN300支管抽采量为3.05 m3/min。
1) 1411工作面瓦斯涌出量变化情况
工作面初采期间瓦斯涌出量为23.38 m3/min~24.41 m3/min,目前工作面瓦斯涌出量为14.03 m3/min,较初采期间减少9.35 m3/min~10.38 m3/min。减少的主要原因为,工作面已回采至原1211采空区下方23.2 m,且高抽巷已即将采完,高抽巷抽采量由原8 m3/min~10 m3/min降至2 m3/min~3 m3/min。
2) 10209工作面瓦斯涌出量变化情况
10209工作面在初采期间瓦斯涌出量为11.00 m3/min~12.38 m3/min,目前工作面瓦斯涌出量为16.32 m3/min,较原先增加3.93 m3/min~5.32 m3/min。瓦斯涌出量增加的主要原因为,1411工作面、10209工作面的同时回采,导致2个工作面应力叠加,其中,1411工作面与10209工作面两切眼之间的距离为两工作面的集中应力叠加区,此段卸压瓦斯涌出量增大,卸压瓦斯通过10209工作面底板裂隙涌入工作面和采空区,致使工作面瓦斯涌出量增加。
1) 巷道底膨变形的状况、支护的难度
1411工作面两巷矿压显现增强,运巷1 000 m~1 280 m段出现不同程度的底膨,煤帮膨出,顶板下沉现象,运巷超前支护段及留巷内变形较为严重,底膨量平均达600 mm,帮膨120 mm,顶板下沉240 mm,加之顶板岩层裂隙发育,顶板破碎;材巷800 m~1 250 m段出现底膨、帮膨现象,超前支护段顶板无明显下沉,底膨量达540 mm,帮膨500 mm;随着工作面向前推进,矿压显现情况也向前发展。
2) 抽采分析同时回采对拦截钻孔、本煤层钻孔抽采的影响
10209工作面和1411工作面同时回采期间,由于2个工作面回采错差区段集中应力的叠加,导致1411运巷向10209下覆2#、4#煤层施工的拦截/卸压抽采钻孔和4#本煤层顺层钻孔塌孔严重,且应力集中区煤帮开裂,多数钻孔因漏气无法抽采,支管抽采量由原2 m3/min~3 m3/min降至0.3 m3/min~0.5 m3/min。
3) 两工作面瓦斯抽采与防灭火的问题
经利用1411运巷向10209工作面所施工采空区钻孔对采空区相关气体参数的测定,结合采空区“三带”划分相关标准(按照采空区氧气浓度)初步分析,10209工作面“三带”分布如下。
10209工作面支架后37 m采空区氧气浓度为18%~20%,故确定工作面“散热带”长度为37 m,范围为工作面支架后37 m;工作面采空区37 m~91 m范围氧气浓度为10%~17%,故确定工作面“自燃带”长度为54 m,为工作面支架后37 m~91 m范围;工作面采空区91 m往里采空区氧气浓度为0%~9%,故确定工作面“窒息带”长度为268 m,为工作面支架后91 m~359 m范围。
经对工作面采空区“三带”的测定为控制采空区抽采,避免因抽采而引起采空区遗煤自燃,将1411工作面运巷向10209工作面施工的裂隙孔抽采范围控制在60 m,将10209上隅角埋管进行每隔6 m断一次,将1411工作面留墙埋管控制在18 m(抽采为3个预埋管,每根预埋管间距6 m)。
1) 通风系统调整
将1411工作面原“两进一回”Y型通风系统,材料巷主进风、运巷为辅助进风、回风巷回风调整为“U”型通风系统,材料巷进风、运巷回风。
2) 分源抽采,增加上隅角、裂隙带的抽采能力,优化调整抽采钻孔,提高抽采效果
为确保调整通风系统后1411工作面及10209工作面瓦斯的有效治理,增加上隅角、裂隙带的抽采能力,优化调整抽采钻孔,提高抽采效果。计划将现1411工作面运巷4趟抽采管路所连接钻孔重新进行归类,并对抽采系统进行调整,其余抽采系统维持原状。具体为将原抽采1411工作面本煤层、下邻近、裂隙带钻孔DN200抽采管路调整为抽采1411工作面本煤层、下邻近钻孔;将抽采1411工作面高抽巷DN300抽采管路调整为抽采1411工作面裂隙带和上隅角埋管;将抽采10209工作面下邻近2#、4#煤层拦截/卸压抽采钻孔DN300抽采管路调整为抽采1411工作面上隅角埋管;将抽采1411工作面向10209工作面所施工裂隙带钻孔DN300抽采管路调整为抽采1411工作面向10209工作面所施工裂隙带钻孔和下邻近2#、4#煤层拦截/卸压抽采钻孔。
3) 增加两工作面高位裂隙带钻孔的抽采
为确保采空区和裂隙带瓦斯得有效治理,在10209工作面运巷新开设钻场(钻场间距50 m,每个钻场内布置6个裂隙带钻孔,采高为距工作面顶板9 m,覆盖工作面25 m)。目前已开设2个钻场,并在1钻场内施工6个裂隙带钻孔,全部连接抽采。同时,对1411工作面运巷原施工的裂隙孔进行逐个排查,并全部与左帮DN300抽采管路进行对接抽采。
4) 切顶技术与CO2预裂爆破的应用
因10209工作面顶板为8 m厚的中粗粒砂岩,导致工作面顶板在回采过程中不易随采随垮,空顶距离长,采空区漏风偏大,将瓦斯带至上隅角及回风流。为解决此问题,将在10209运巷采用顶板预裂切缝技术、震动爆破和高效膨胀剂的综合治理手段对顶板进行提前松动预裂,强制防顶,减少采空区漏风及上隅角空顶范围,提高裂隙带钻孔抽采效果。
5) 合理调整两工作面回采的距离,寻求使巷道支护及瓦斯抽采效果最佳的距离
根据1411工作面运巷对应10209切眼位置后100 m巷道压力小,2#、4#煤层拦截/卸压抽采钻孔单孔抽采浓度高(单孔平均浓度可达50%以上),抽采效果好;将加快1411工作面的回采进度,同时放缓10209工作面回采进度,将两工作面的错差缩小至60 m~100 m,以减小因工作面错差应力对巷道变形和工作面瓦斯的影响。
1411工作面、10209工作面在采取瓦斯治理措施后,上下隅角及时垮落,避免了采空区瓦斯的涌出,同时,通过进行瓦斯抽采,使得两工作面隅角处的瓦斯控制在0.4%左右,杜绝了工作面瓦斯超限的问题,有利于工作面安全生产。