任兔儿
(汾西矿业高阳煤矿,山西 孝义 032300)
3215工作面井下位于三采区北翼,东面为3213工作面(已采),南面为三采区总回风大巷、总轨道大巷皮带大巷,西面为3217工作面(已掘),上下部煤层均未开采。3215工作面一切眼倾斜长度160 m,可采长度98 m;一切眼与二切眼对接后倾斜长度190 m ,可采长度1 650 m。地面标高为+1 535 m~+1 364 m,井下标高为+714 m~+786 m,上覆岩层厚度为659 m~791 m。
3215运巷沿2#煤层顶板掘进,2#煤层平均厚1.8 m,平均倾角7°,煤层顶底板情况见表1。
表1 3215运巷顶底板情况说明表
3215高抽巷于3215运巷700 m处以45°方位角开口后以0°方位角掘进,该巷道位于3215运巷东侧,与3215运巷水平间距为30 m,层间距为25 m~30 m。
30219材巷沿2#煤底板掘进,2#煤位于山西组上部, 2#煤层上10 m左右,煤厚在0.7 m~1.2 m,是井田较稳定地段,煤层结构简单,无夹矸,工作面大部分稳定可采,黑色,属中灰、低中硫的瘦煤、焦煤,煤层倾角为2°~8°,平均倾角6°。该巷道位于3215运巷西侧,与3215运巷水平间距为60 m,层间距为10 m左右。
3215运巷掘进期间,永久支护采用锚杆+金属网+W钢带+锚索的联合支护方式。
顶锚杆:0~1 200 m区段内,采用Φ20 mm×2 200 mm的左旋螺纹钢锚杆,间排距790 mm×800 mm,每排7根;1 200 m~1 750 m区段内,采用Φ22 mm×2 400 mm的左旋螺纹钢锚杆,间排距790 mm×800 mm,每排7根。
帮锚杆:采用Φ20 mm×2 200 mm的左旋螺纹钢锚杆,第一根帮锚杆距顶板300 mm,以下帮锚杆间距为800 mm,排距为800 mm,两帮共计8根。
顶锚索:采用Φ21.6 mm×7 300 mm的钢绞线锚索,排距为1 600 mm,0~600 m区段内,每排3根,600 m~1 750 m区段内,每排4根。
帮锚索:0~520 m区段内,采用Φ21.6 mm×5 300 mm的钢绞线锚索,间距3 200 mm,距巷道顶板为1 500 mm,两帮共计2根,520 m~1 750 m区段内,取消帮锚索支护。
1) 在掘进3215高抽巷期间,发现3215运巷900 m~1 200 m处个别地段顶板来压强烈。
2) 3215运巷400 m~650 m处顶板来压强烈,局部地段有锚索拉断现象,故对此地段进行补强支护。
3) 经现场统计,3215运巷400 m~1 200 m区段内,共计损坏的锚杆149根,锚索56根,锚杆测力计读数:500 m处15 MPa,700 m处16.2 MPa,1 200 m处25 MPa。
1) 在3215运巷700 m~1 200 m区段内,位于白草沟梁下部,上覆岩层最厚处达791 m,同时处于背斜与巷道斜交的轴部,由于岩层受力挤压,应力较大,导致顶板破碎。
2) 在3215运巷1 300 m~1 400 m区段内,处于向斜与巷道斜交的轴部,顶板压力较大。
3) 3215运巷沿走向布置,该地段节理较发育,节理的走向与巷道方向基本平行,导致巷道顶板压力较大。
4) 3215运巷350 m~550 m区段内,巷道破顶掘进,破坏原岩应力分布情况,顶板出现离层,离层量为70 mm,650 m处离层量最大为86 mm,同时,300 m~700 m区段内发现顶板下沉,两帮有压酥现象,经现场统计,顶板下沉量为150 mm~200 mm,底鼓量为200 mm~500 mm。
5) 3215运巷710 m~760 m区段内,受3215高抽巷与30219材巷掘进的多次扰动,使3215运巷顶板岩层中产生裂隙,加之3215运巷与30219材巷交叉处层间距小(6.3 m~6.7 m),致使裂隙向30219材巷导通,3215运巷交叉处西侧顶板出现台阶下沉(最大200 mm)。
1) 对巷道原锚索支护失效地段在旁边进行补打锚索补强支护。
2) 对3215运巷900 m~1 200 m范围内进行补打锚索加强支护,原巷道锚索布置形式为“4-0-4-0”,补打锚索后呈“4-3-4-3”布置。
3) 对3215运巷400 m~650 m范围内进行补打锚索加强支护,在每排锚索中间施工一根锚索,此区段内锚索原来的布置形式为“3-0-3-0”,补打后呈“3-1-3-1”布置,并对3215运巷进行架棚支护,采用3 600 mm的π梁配合单体液压支柱呈“一梁三柱”进行补强支护,所架设棚子顺巷道一排支护。
4) 锚索采用Φ21.6 mm×7 300 mm钢绞线锚索,锚索钢板采用Φ=16 mm 的钢板制作,钢板规格Φ16 mm×285×285 mm,锚索安装三支锚固剂,一支K2355型(在上)、二支Z2355型(在下),锚索外露长度不大于250 mm,锚索预紧力196 kN~344.96 kN,锚固力355.74 kN~444.92 kN。
1) 观测锚杆测力计读数。对3215运巷每个50 m安装的锚杆测力计读数进行观测,掌握巷道顶板压力大小。
2) 观测巷道断面收缩量。采用十字布点法,观测巷道顶底板移近量和两帮收缩量。
3) 观测顶板离层仪读数,对3215运巷每个50 m安装的锚杆测力计读数进行观测,掌握巷道顶板离层情况。
通过对3215运巷进行矿压观测,尤其是顶板离层、矿压显现地段进行观测,得到以下结果。
1) 巷道锚杆测力计读数维持在500 m处16 MPa,700 m处17.4 MPa,1 200 m处25 MPa。
2) 巷道顶底板移近量最大为200 mm,平均在175 mm左右,两帮移近量最大为230 mm,平均为195 mm,巷道变形得到控制。
3) 3215运巷离层仪读数增长值维持在10 mm~20 mm之间,巷道未发生明显的离层现象。
通过介绍3215运巷的顶底板情况及周边巷道的空间位置关系,从地质构造、采动影响等方面分析了3215运巷顶板离层的原因,并对矿压显现明显地段提出了专项的补强支护技术措施,最后通过现场的矿压观测证明巷道补强支护有效,将巷道断面收缩量控制在一定范围内,保证了工作面安全生产。