煤矿运输巷刮板机过挡风墙的自动挡风装置研究

2019-02-19 13:01:32靳晓波
煤炭工程 2019年1期
关键词:挡风墙挡风漏风

靳晓波

(山西机电职业技术学院,山西 长治 046011)

有效的通风是煤矿安全生产的最基本保证。目前我国井下自燃、瓦斯等灾害事故发生比例依然较高,主要原因是通风问题,根据国家煤监局公布相关数据,2016年全国共发生煤矿事故249起,死亡538人,其中瓦斯事故13起,比例为5.22%,而死亡170人,占31.54%[1]。减少通风系统的漏风量,能提高有效风量,减少煤矿生产的安全隐患[2]。

煤炭的运输通常采用输送带或刮板输送设备,由于刮板机穿过挡风墙时断面横截面积小、漏风相对小,所以在巷道中一般采用刮板机来运输,刮板机通过挡风墙时,需在墙上开凿一个方形洞,这就导致在运煤时存在漏风现象。针对这种情况,目前一般的解决方法是在方形洞上挂一块挡风帘,用来减小漏风,但效果不佳。为了减小漏风量,需要设计一种装置能够改善刮板机穿过挡风墙的漏风状况,进而增加工作面的有效风量,提升风机消耗电能的利用率,降低生产成本。

1 自动挡风装置设计

装置采用气动驱动、用MCU进行控制,当刮板机工作时该装置的挡风板自动开启,刮板机停止工作时装置的挡风板自动关闭。挡风板上采用双层密封,这样可以在刮板机不工作时挡住大量的风通过,减少漏风,提高了生产的安全性。挡风装置在挡风墙处的安装方法如图1所示。

1—挡风墙;2—风门;3—挡风板驱动装置;4—刮板机运输孔;5—挡风板;6—刮板机;7—过风墙密闭箱体;8—牵引机构;9—挡风板位置传感器图1 挡风装置安装示意图

自动挡风装置包含机械机构、气动驱动系统、传感检测系统、自动控制系统,整体结构如图2所示。

图2 自动挡风装置的整体结构图

1.1 机械结构设计

挡风装置的机械机构如图3所示,机构分为:上挡风板、下挡板、动作轴、固定件、动作机构、牵引机构、轨道几部分。上下挡板在动作机构的作用下可以分别沿Y轴移动,其中上挡板只能上下移动,下挡板除了可以上下移动外,还可以在动作轴上沿Z轴运动(在滑轮机构和软钢丝绳作用下)。挡风板下方和侧面安装抗静电、抗阻燃密封胶条,保证在满载和空载时都有良好的漏风保护。

图3 挡风机构的机械结构示意图

上下挡板采用气缸驱动,能够沿着导轨装置精确、快速的上下动作;在导轨装置内装有位移传感器,保证门上下运动的准确性,同时保证不漏风。此外装置还有操作简便、省力的手动提升机构,保证在断电或自动控制系统出现故障时,能够开启或关闭风门。

1.2 电气系统设计

自动挡风装置的电气系统主要是由控制器、开停传感器、称重传感器、触控式传感器、速度传感器、位移传感器、风速传感器、显示装置、通信装置构成,挡风装置的电气系统结构如图4所示。

根据井下工作环境的特点,用触控式传感器检测煤的高度,用速度传感器检测刮板机的运输速度,使用位移传感器检测挡风装置的位移量,控制器通过计算传感器的数据来控制挡风板的运动状态,挡风板的运动控制过程满足下式。

式中,H为挡风装置应开启高度,m;h1…hn为不同时间的煤高度,m;h为当前挡风装置开启高度,m;V1为挡风板运动速度,m/s;V2为运输装置速度,m/s;S为触控式传感器与挡风墙间的距离,m;t为运动时间,s。

称重传感器检测运输载荷状态,开停传感器检测装置的开停状态,控制器对传感器的数据进行综合处理,从而控制装置的工作状态;风速传感器检测漏风情况,控制器对数据处理并实时显示;当系统出现故障时,能显示故障原因并发出警报。

系统根据各传感器的数据判断出煤的高度,控制挡风装置下降或提升到恰当的高度,保证在运输装置满载、空载或停止时都能减小挡风墙处的风量损失;并且能通过RS485总线与其他系统进行联网。

1.3 挡风机构的工作状态

当挡风装置处于正常状态时,上下挡板稍稍分开且相对位置固定,根据检测刮板机上运输的煤炭高度,系统控制上下挡板沿导轨动作,使挡板开启适当高度,保证煤炭通过出口。煤炭高度超过出口的开启高度时,下挡板还可以沿Z轴向外运动一定的角度,防止装置受损。系统根据需要控制出口的大小,改善刮板机在运输过程中的漏风状况。

运输装置停运时,此时上挡板回到预设位置,下挡板先提升一定高度,在牵引机构作用下向外运动到与上挡板垂直的位置,然后再向下运动到预设高度,牵引机构放下挡板,防止运输装置上的煤炭在开机时,损坏装置。挡风板的位置状态如图5所示。

运输装置空载时,此时上下挡板同时下移,上挡板和下挡板位置稍微重叠,在上挡板和密封条的作用下,下挡板不能前后移动,使挡风墙的出口几乎完全封闭。在这种情形下,挡风装置比挡风帘的挡风效果好,能极大地减小漏风量。

图5 上下挡板的位置示意图

当挡风装置断电时,装置在气动系统作用下回到预设位置,下挡板此时可以沿Z轴自由向外运动,不影响刮板机的正常工作。

2 装置实地运行效果

长平矿井下四盘区配备风量最大,出煤系统中通过的通风横川较多,造成的漏风也较多,该装置在长平矿四盘区43061巷正对横川出煤刮板机地点进行了安装试验。系统的动力气源压力为0.6~1.0MPa,管路的规格为8mm,气缸行程为800~1000mm,传感器的工作电压为DC0~24V,传感器检测距离为0~900mm,动作时间4.61s,系统工作正常且运行稳定,满足设计要求,参数符合国家安全标准。系统在挡风墙处漏风测试数据见表1。

表1 系统在挡风墙处漏风测试数据表

从测量数据可以看出,刮板机停运时挡风装置比挡风帘的漏风量降低了33.82%,刮板机空载时挡风装置比挡风帘的漏风量降低了39.41%,刮板机正常工作时挡风装置比挡风帘的漏风量降低了21.5%。通过对比证实本装置整体的挡风性能比挡风帘好,能有效改善刮板机通过挡风墙时的漏风现象。

3 结果讨论和改进措施

该装置能根据刮板机的工作状态自动调节挡风板的开启状态,降低了刮板机过挡风墙的漏风量,提高了有效风量,但也存在一些问题需要改进。

1)煤炭高度的检测精度不高。由于采掘工作面特殊的工作环境,煤炭高度检测不适宜采用红外等传感器,在设计时采用数字式触控式传感器导致检测不够精确。改进思路:改进触控式传感器测量方式,可由测量的角度转换为对应的高度。

2)挡风板开启高度不够精确。由于触控传感器测量精度不高,所以在控制挡风板开启高度时留有一定的富裕度,造成实际漏风量比理论值高。改进思路:对控制系统的检测装置进行改进,并对控制程序的算法进行修正。

3)挡风板开闭的时间。挡风板的动作时间为相对较长。改进思路:对驱动机构进行改进,减小挡风板运动所需工作时间。

4 结 语

对刮板机通过挡风墙的漏风现象分析,结合采掘运输巷道的实际工作情况,设计了自动挡风装置,能有效改善刮板机穿过挡风墙处的漏风状况。系统在现场进行了安装试验,漏风量小,运行稳定,具有一定的推广意义。

猜你喜欢
挡风墙挡风漏风
电动车挡风衣实用性和安全性研究
不做“漏风小棉袄”
挡风墙在篦冷机中的应用
水泥技术(2022年2期)2022-03-28 07:06:20
漏风的小棉袄
既有南疆线大风区预制拼装化挡风墙设计研究
烧结漏风率对利用系数影响关系的探讨
昆钢科技(2020年4期)2020-10-23 09:31:58
某水电站发电机定转子挡风板结构优化研究及应用
爸爸是挡风板
爸爸是挡风板
降低烧结机漏风率的技术改造