浅谈600 MW水轮发电机组碳刷打火原因及处理方法

2019-02-16 02:34瑜,
四川水力发电 2019年2期
关键词:碳粉碳刷滑环

张 瑜, 雷 浩

(国大渡河检修安装有限公司,四川 沙湾 614900)

1 概 述

瀑布沟水电厂共有6台水轮机组,每台机组配有碳刷共50个,正极碳刷25个,负极碳刷25个,通过两个铜排励磁引线接入励磁系统。2017年12月,瀑布沟运行人员在进行常规巡检时,发现瀑布沟1号机组碳刷出现轻微打火现象,经与检修人员协调后,建议在检修期进行处理。

2 碳刷打火危害

励磁碳刷出现轻微打火对机组并无太大影响,但如处理不及时,火花就会越来越严重,如若发热严重,便会烧坏碳刷和滑环,破坏发电机的励磁回路,对机组安全运行造成巨大威胁,甚至破坏电力系统稳定运行。

3 碳刷打火原因分析

碳刷打火的主要原因是碳刷在运行过程中发热,在高温下与滑环摩擦产生剧烈火花。碳刷发热主要有三部分组成碳刷自身电阻发热Q1,碳刷接触压降发热Q2和磨擦发热Q3,刷辫与碳刷接触电阻和散流电流发热Q4。

碳刷自身电阻发热功率:W1=I2R

碳刷接触压降发热功率:W2=I△E

磨擦发热功率:W3=FV

接触电阻和散流电阻发热:W4=I2R

碳刷总体发热量为:Q=Q1+Q2+Q3+Q4

其中:I为流过碳刷的电流;R为碳刷电阻;

△E为接触压降;F为碳刷压紧力;V为碳刷与滑环的相对运动速度;R为接触电阻和散流电阻等效值。

结合瀑布沟电站机组运行的情况和设备情况分析,碳刷打火的可能原因有如下几点:

3.1 恒压弹簧压力不足

碳刷弹簧使用的是恒压弹簧,碳刷规定压力为180 cN/cm2。运行一段时间后,随着不断处于高温环境下,造成弹簧弹力下降,以致造成碳刷与滑环接触面积过小,使电流分布不均,在机组运行的过程中发生打火现象。若在碳刷底部施加压力时,打火现象消失,这种情况下需进行更换弹簧。

3.2 机组振动 滑环表面不平整

由于机组的振动,使滑环与静止的刷握产生接触,损坏滑环而使滑环表面产生毛刺,振动也会使碳刷与滑环接触不良而造成打火。

3.3 维护不到位

机组在长期高负荷运行情况下,碳刷与滑环长期摩擦会产生大量碳粉,发电机都装有碳粉吸收装置吸收碳粉,但也不能全部吸收,在长时间的运行过程中部分残留的碳粉就会使滑环沟道发生堵塞,使碳刷粉结垢,碳刷积垢脏污后容易卡涩,不能活动自如,摩擦增大,产生大量热量,发生打火现象。 机组运行中如大罩不严会使得灰尘沙粒进入滑环表面,就会引起碳刷跳动加剧、摩擦增大、接触不良,并且产生大量的碳粉。碳粉聚集在刷握内会造成碳刷卡涩。也会影响电流的分配而导致打火的发生。

4 检修处理方法

检修人员在处理碳刷打火问题时,应严格按照运行规程中的方法进行处理。具体措施如下:

(1)更换磨损严重的碳刷。运行规程规定:当碳刷上沿与刷握平齐时,该碳刷就应予以更换;同一排碳刷不能同时更换三块以上,且每一块碳刷与滑环的接触面积不小于70%或2/3以上;更换新碳刷前 要对新碳刷进行仔细打磨,保证碳刷与滑环之间接触良好。

(2)更换刚度不足和过热失效的恒压弹簧。将之前20 N的恒力弹簧全部更换为22 N。

(3)滑环和电刷表面存在碳粉堆积,采用无尘白布蘸取少许酒精进行清洗,同时清洗碳刷表面。

(4)在巡检过程中如发现个别碳刷存在严重烧红,按照规程积极进行处理。

(5)如出现滑环严重过热或局部刷架烧红,应立即汇报值长,降低励磁电流后尽快通知检修人员到场协同处理。

5 防范措施

加强碳刷电流的检测:

(1)运行人员要增加对碳刷电流的实时监测的次数,特别是在出现打火现象时更应如此,以便掌握碳刷的电流分布情况。如碳刷电流在12~80 A,说明运行正常;如碳刷出现零电流或高于标准值的情况,说明运行碳刷异常,电流过大继续运行则会烧毁碳刷,严重时造成异常停机。

(2)根据机组运行时碳刷打火现象的严重情况,及时更换长度过短的碳刷。

(3)开发碳刷红外测温或声定位监测系统,利用二次监测碳刷打火现象。

6 结 语

发电机碳刷打火现象在电机的运行中时有发生,严重威胁发电机的安全运行。因此,对碳刷的监视、维护保养并及时处理超温故障,是保证发电机长期稳定运行的重要工作之一。充分利用规程规定及相关知识,积极采取措施控制励磁系统的常见故障,防止和消除发电机组运行中碳刷打火的现象,对碳刷进行精心的维护,将碳刷打火消除在萌芽状态显得尤为重要。

猜你喜欢
碳粉碳刷滑环
330MW汽轮发电机高速集电环电刷过热原因分析与处理
水轮发电机碳粉收集系统研究与应用
激光打印机、复印机用碳粉简介
某油田内转塔式单点注水滑环改造技术方案研究
刷握和碳刷架在电动工具产品中的应用特性
华锐风机滑环以及滑环日常维护
碳刷温度异常偏高分析及临时处理办法
一种无触点能量及信号传输的滑环设计
自冷式滑环风路结构的设计
风力发电机集电环故障率高的原因分析及措施