马元平
(山西曙光船窝煤业有限公司,山西 河津 043300)
煤矿井下的通风情况是影响煤矿安全的基础,针对通风量不足的问题,必须及时调整增加通风量。基于船窝煤业23112工作面跨采的特殊性,通过对其通风系统进行优化调整,增加工作面的风量,实现对矿井瓦斯的治理。
船窝煤业23112工作面位于船窝煤业三采区最下部,由于通风距离较长(里段长度680m,外段长度1220m),初采期间工作面风量仅为800m3/min,工作面瓦斯涌出绝对量达8m3/mm,通风量无法满足该面回采时的通风和瓦斯治理的要求。综合考虑决定从通风系统的优化改造入手,对23112工作面瓦斯超限情况进行治理,确保23112工作面能够实现高产高效安全开采。
(1)回采初期,由于23112工作面下隅角顶板不冒落,空顶距离长,易积聚瓦斯,割煤时下隅角瓦斯浓度最大可达1.2%。
(2)工作面自40架以下,割煤期间瓦斯浓度达到1%左右,经常造成工作面瓦斯超限,导致工作面停产。
(3)工作面下巷瓦斯浓度达到0.75%以上,造成整个工作面断电。
(1)对南翼各用风地点的风量按供风要求进行有效的控制,提高系统的稳定性,确保23112工作面的风量。
(2)对南翼的通风设备加强维护和管理。
(3)采用双进双回的通风系统。在23112工作面上巷中间巷以里做一通风立井与23100轨道下山相通,采用23104石门、23100轨道下山进风,23112运料斜巷及23112下巷回风,增加了23112工作面的进风通道,减少回风系统的通风阻力,使23112工作面的风量达到1200m3/min。
(4)在南翼五中车场建造风门,打开五中回风风门,增加一条三采区的回风通道,减少其回风阻力。
工作面其他方面的瓦斯治理情况如表1所示。
表1 改进割煤方式前后工作面瓦斯涌出情况
(1)降低割煤机的割煤速度。在第40-1架割煤时,速度控制在1m/min左右,防止煤壁片帮。
(2)改进割煤工艺。由原来在工作面机头割三角煤,改为在工作面中间第50架左右割三角煤方式进刀。
(3)在23112工作面及下巷安设瓦斯、风速探头,利用KJ90瓦斯监测系统对23112工作面的瓦斯和风量进行实时监测。可以有效地掌握瓦斯浓度的变化,当瓦斯超限时必须及时停止作业,采取措施降低瓦斯浓度后才可继续作业。
该工作面回采过23112上巷通风小井后,通风方式将变为单进单回,只有23104石门进风、23112下巷回风。通过计算机模拟23112工作面在现有通风条件下跨采后(即采过上巷通风小井和23100皮带机尾回风道)的风量大小,同时在23100胶带机尾绕道处打了一道临时板闭,进行了跨采后的模拟试验。模拟试验结果表明,23112工作面跨采后风量仅剩300~400m3/min,风量无法满足生产需要,也将会出现瓦斯超限现象,必须进行优化改造。
根据23112工作面的通风实况,改单进单回的通风方式为单进双回。在23112下巷和-480m南大巷立交点附近做通风小井,利用-480m南大巷及23100轨道、胶带上山直接回风到23100岩石回风上山。通风系统的优化改造方案如下:
(1)在-480m南大巷口处构筑两道永久风门。
(2)摘除-480m南大巷正前两道风门。
(3)在23100轨道坡头联络巷石门处构筑两道永久正反风门。
(4)在23100绞车房回风道构筑一道挡风调节墙。
(5)拆除23100轨道坡头23100岩石回风上山密闭。
(6)摘除23106车场风门。
对通风系统进行优化改造后,工作面通风量保持在1000m3/min左右,缓解了该工作面跨采后的通风困难,主要效果如下。
(1)通风立井施工速度快,能起到立竿见影的效果。
(2)通风立井耗资少,在相同的条件下,立井钻孔施工比巷道掘进投资少。
(3)为下个工作面上巷掘进及回采时的通风提供便利条件。在设计中可作为25101上巷的一条供风巷道,有利于瓦斯超限的治理。
(4)易于封堵,便于调节风量。
23112工作面回采过下巷立井后,又将是单进单回的通风系统,面临通风困难。23100北辅助胶带上山担负着三采区和五采区的回风,而五采区采掘安排较集中,瓦斯赋存高,各掘进工作面配风量大,所以25100地区过高的风量重负将影响23112工作面的风量,造成工作面风量不足、瓦斯超限,威胁到23112工作面的生产。
综合考虑五采区和三采区紧密衔接情况,如果施工一条共同的回风通道,可在短时间内解决五采区和23112工作面通风困难的状况。基于该假设提出以下优化改造方案:施工一条五采区和三采区的共用回风通道,与-480m南大巷连通,将-480m南大巷改造为五采区及23112工作面回风巷,利用23100轨道、23100胶带上山进行回风。
优化改造方案的实施情况如下:
(1)在23112下巷外段靠近25100采区附近施工一条23112下巷通风斜巷,施工长度为130m,使-480m南大巷与23100北辅助胶带上山沟通。
(2)在-480m南大巷口处建一组风门。
(3)拆除-480m南大巷正前风门。使-480m南大巷与23100胶带下山相通。
(4)拆除23100轨道、胶带之间各车场风门。
(5)在23100车场坡头建一组正、反风门,将23100轨道下山改为回风上山。
(6)拆除23100轨道坡头23100岩石回风上山密闭,使23100轨道上山直接与23100岩石回风上山相通,减少了回风的通风阻力。
通风系统改造工程完成后,通风效果改善明显。经实际测量,南翼通风总阻力降低了200Pa,总风量增加600m3/min,23112工作面风量由800m3/min增加到1200m3/min,工作面下巷风流中瓦斯浓度由0.6%降为0.35%,下隅角瓦斯浓度由0.8%降为0.5%,有效地治理了23112工作面的瓦斯超限问题。
在船窝煤业23112工作面瓦斯超限治理过程中,主要从选择合理的通风系统入手,优化改造通风系统增大工作面的风量,从而达到治理瓦斯超限、降低工作面瓦斯浓度的目的。工作面回采过程中,采用了单进双回、双进双回等通风方式的调整,工作面风量达到1200m3/min,有效地治理了瓦斯超限问题,保证了23112工作面的稳产高效安全。