苗晓伟
(山西潞安集团潞宁煤业有限公司,山西 忻州 036700)
山西潞安集团潞宁煤矿开采煤层平均厚度为5.99m,煤层中下部有一层夹矸,厚度为0.29m,将煤层分为上、下两层。当前上层煤已开采完3.01m,还有2.98m待开采。7608(底)工作面面长60m,走向长586m,可采面积为3.5×104m2,设计可采储量为18.9×104t。工作面共安装43个充填支架,其中ZC3670/18/34型支架38架,ZCG3670/18/34型过渡支架4架,ZT13200/18/34型端头支架1架。
7608(顶)工作面人工顶板主要采用矸石和粉煤灰进行充填,将矸石和粉煤灰按质量比10∶3经充填支架架后捣实铲推压密实所形成。主要特征如下:(1)充填体硬度不大,无层理,无裂隙,但胶结和抗剪切强度较低,抗扰动性能差,易散碎,粒径较小,充填体90%物料粒径小于50mm。(2)充填体上方的原岩顶板仅有裂隙,并未破碎。(3)在充填体人工顶板含水率较高,即顶板有淋水时,充填体人工顶板显现较软,极易破碎冒落。
(1)底分层两巷位置优化设计。7608顶分层运料巷、运输巷在充填回采期间采用人工攉渣充填,充填质量相对较差,仅为工作面中部充填率的70%,形成的充填体相对较松散,不利于底分层端头顶板控制,同时,工作面一侧为落差20m的F13断层,另一侧距离7614(顶)充填工作面仅有6m,因此在设计底分层工作面时,将两巷位置均相对顶分层巷道内错10m,以保证首采试验工作面两端头顶板的相对完整、可控。
(2)大断面开切眼设计。充填支架长度达7.3m,为便于安装,在矸石和粉煤灰形成的充填体人工顶板下,设计施工8.4m×3.0m的大规格开切眼。开切眼采用架棚支护,边扩开切眼边安装支架,并顺开切眼方向设计施工了30m长支架组装硐室,以便于充填支架就近组装后进行安装。
(3)回采期间顶板控制。工作面布置有小孔菱形金属网,以避免充填体人工顶板漏渣;工作面割煤后支架前探梁及时伸出,较好地维护了架前顶板;支架采用带压移架、“一刀一充”,并及时架后充填减少顶板下沉。
由于充填工作面端尾空间安装有运矸转载皮带,运矸转载皮带上方的顶板无法用普通支架进行维护,因此为了保证端尾空间顶板维护,研制了ZP13200/18/34型端尾支架,如图1所示。
设计的ZPl3200/18/34型端尾液压支架结构适合充填开采,设计强度足够控制顶板,支撑顶板效果良好;架后下沉量减小后,充填空间较之前增大,且端头液压支架捣实铲安装位置较之前合理,夯实的充填体可以有效地控制直接顶,使工作面两巷端头顶板来压强度减弱,没有出现明显的顶板来压。
图1 ZP13200/18/34型端尾支架
另外,改进了两端头支架摆梁、运矸输送机机尾、转载机输送带等关键设备,进一步增强了设备在底分层充填开采中的适用性,使底分层充填工作面三机配套更趋于合理。
由于该工作面顶板为上部工作面充填体重新胶结后形成的人工顶板,因此在工作面人工顶板控制上主要采取以下措施:(1)工作面回采期间顶板铺设30mm×30mm的小孔菱形金属网,以避免充填体人工顶板漏渣。(2)研制ZC3670/18/34新型支架,并设计有伸缩前探梁,及时维护架前顶板。(3)两端头安装有支架,特别研制了端尾支架,加强了运矸转载皮带端头区域的顶板控制。
为监测7608底分层工作面的矿压情况,安装了矿压监测设备,如工作面支架压力表、巷道超前支护单体压力表、架后捣实压力表、充填体压力表等,并进行了矿压数据的收集工作。
(1)工作面支架压力监测设备。工作面支架采用在线压力计、数字压力计监测压力情况。工作面每4架布置1个YHY60(B)型号数字压力计。
(2)工作面超前支护压力监测。工作面超前支护压力监测采用数字压力监测计进行监测,在工作面两端头超前20m、25m处各设置1个YHY60(A)型号单体压力监测计。
(3)捣实压力监测设备。工作面捣实压力监测采用数字压力监测计进行监测,工作面共43架,每隔1架布置1个数字压力计。
7608(底)充填工作面矿压监测数据如图2、图3和图4所示。
图2 上部10号支架阻力统计图
图3 中部22号支架阻力统计图
图4 下部38号支架阻力统计图
通过图2、图3和图4的支架阻力统计图的数据可以得出:
(1)该充填工作面支架压力不高,工作阻力平均值为1680~3851kN,这充分说明了充填工作面充填体承担了工作面顶板的大部分压力,支架承载载荷减小,因而在充填工作面没有初次来压,没有出现过明显的周期来压。
(2)从工作面开采以来,支架平均工作阻力最大为3851kN,位于3号分机10号支架;最大工作阻力为6341kN。由于3号分机均位于距工作面两巷10m左右的位置,没有进行密实充填,充填体未能有效控制顶板运动,其顶板部分载荷由支架承担,因而出现近工作面两巷区域部分支架压力明显高于工作面中部现象。
(3)每推进30~40m时工作面支架压力出现整体明显增高现象,主要是由于在顶板岩层矿山压力作用下逐步压实了充填体,充填体的压实增大了顶板的下沉量;同时在40m左右时为基本顶的极限跨距,此时基本顶下沉将加快,其一部分载荷由支架承担。
(1)工作面矿压观测数据分析表明充填开采减弱了工作面的矿压显现,充填体可有效控制顶板的运动。
(2)7608(底)分层工作面采用矸石和粉煤灰充填技术,共开采回收煤炭21.53×104t,充填矸石和粉煤灰21.97×104t,矸石和粉煤灰充填体人工顶板得到了有效的控制,在解决潞宁煤矿地面沉降和塌陷基础上,实现了对7608(底)分层工作面煤炭资源的最大限度的开采回收,有力缓解了潞宁矿接替紧张的局面。